陕西华电蒲城第二发电有限责任公司2×660MW机组超低排放改造

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1、第38卷第4期华电技术V01.38No.42016年4月HuadianTechnologyApr.2016陕西华电蒲城第二发电有限责任公司2×660MW机组超低排放改造邓辉鹏(中国华电科工集团有限公司,北京100160)摘要:介绍了陕西华电蒲城第二发电有限责任公司2×660MW机组超低排放改造工程的主要技术路线,提出了烟气系统、吸收氧化系统、吸收剂制备和贮存系统、石膏脱水系统、工艺水及工业水系统、压缩空气系统及事故浆液系统的改造措施及技术特点,对比了改造前、后的技术指标。改造后,机组达到了超低排放的目标,可为需进行烟气超低排放改造的电厂提供参考。关键词:湿法烟气

2、脱硫;超低排放;吸收塔;双塔双循环中图分类号:X701文献标志码:B文章编号:1674—1951(2016)04—0061—02为6522mg/m,要求出口SO排放质量浓度不大于O引言35mg/m。,脱硫效率大于99.47%,出口粉尘质量浓陕西华电蒲城第二发电有限责任公司三期2×度小于10mg/m。660MW机组原有脱硝装置为选择性催化还原2超低排放改造方案(SCR)脱硝装置,原有除尘器为双室四电场静电除尘器,原有脱硫装置为石灰石一石膏湿法烟气脱硫2.1烟气系统装置,设置烟气换热器(GGH),一炉配一塔,煤种收拆除原有GGH,在原GGH位置新建二级吸收到基硫分为

3、2.9%,烟气脱硫(FGD)系统人口SO,塔,烟道进行相应改造。原烟气经过增压风机进入质量浓度为6522mg/m(标态、干基、6%O:,下现有吸收塔A,与石灰石浆液反应后脱除其中的部同),出口s0排放质量浓度小于365mg/m。。分SO,烟气温度进一步降至饱和温度。吸收塔A该电厂与西安市的直线距离为108km,属于重顶部出口烟气进人新增吸收塔B进行深度脱硫,将点地区,根据《煤电节能减排升级及改造行动计划烟气中sO:的质量浓度降至35mg/m以下后,经烟(2014-2020)》中“鼓励西部地区新建机组接近或囱排放。达到燃气轮机组排放限值”的行动目标,该电厂需2.2

4、吸收氧化系统要实行超低排放改造,要求改造后烟囱入口SO,,每台锅炉设l套sO吸收系统,吸收塔串联布NO和烟尘的限值分别为35,5O,10mg/m。置。原塔完全保留,新塔布置在原塔后,利用现有GGH位置。原吸收塔作为一级吸收塔,吸收区直径1超低排放技术路线为16.4m,高40.7m,配置4层喷淋层、4支矛枪式陕西华电蒲城第二发电有限责任公司三期2×氧化风管和两级平板式除雾器。此次改造利旧原有660Mw机组脱硝改造采取了安装备用层催化剂的4台浆液循环泵,吸收塔浆池容积不变,吸收塔高度技术方案,单台机组新增催化剂327m。不变,浆液停留时间为4.65rain,满足脱硫

5、设计要脱硫除尘改造的技术方案为:原有电除尘器采求。为防止大量液滴被携带到2个吸收塔的连接烟取高频电源的改造方案,改造后出口粉尘质量浓度道,造成烟道堵塞结垢,此次改造保留原有吸收塔的小于30mg/m。脱硫装置采用串塔(双塔双循环)除雾器。现有氧化风机为两级压缩罗茨风机,故障方案,利旧原吸收塔为一级塔,新建吸收塔为二级频繁,严重影响系统正常工作,为保证改造系统的可塔,拆除原有脱硫系统的GGH,新建吸收塔放置在靠性,此次改造采用性能较为可靠的离心风机。由拆除的GGH位置,二级吸收塔设置1层合金托盘和于需要排放的石膏浆液量增大,此次改造更换为大三级屋脊式除雾器。FGD系

6、统入口SO:质量浓度容量的石膏浆液排出泵。原有石膏浆液排出泵放到二级吸收塔作为倒浆泵,将二级吸收塔浆液输送收稿日期:2015—11—30;修回日期:2016—03—21到一级吸收塔,再通过一级吸收塔的石膏浆液排出·62·华电技术第38卷泵打到石膏浆液旋流器脱水;同时,在一级吸收塔与满足改造后的要求,只需增加用气仪表的管道和二级吸收塔之间设自流管道。阀门。新增吸收塔直径为18.1m,高35.60m,浆池区2.7事故浆液系统直径为18.1m,吸收区直径为18.1nl,每塔配置l套该工程原脱硫系统设置2个吸收塔排水坑,每合金托盘和2层喷淋层。对应的2台浆液循环泵流套机

7、组设置1个,5,6吸收塔现有地坑只有1台量为11800m/h,吸收塔液气比为13.8。新增吸收泵,为增加系统的可靠性,每个地坑增加1台备用塔的除雾器采用高效三级屋脊式除雾器(携带雾滴泵。现有事故浆液箱1座,为1一6机组公用,尺的质量浓度<15mg/m),材质为聚丙烯塑料(PP),寸为15m×19ITI,容积为3356m。,脱硫增容改造布置在吸收塔喷淋层上部。除雾器设置6层冲洗。后,吸收塔浆池容积变大,考虑系统的安全性,需要二级塔不单独设置氧化风机,氧化风由原吸收塔配增加1套事故浆液系统,但是在二期超低排放改造置的3台氧化风机管道引接,中间设置手动开关阀,中执行。

8、根据运行情况调整阀门开度

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