汽轮机冲转过程中轴瓦振动超标原因分析及处理

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1、第34卷第2期华电技术Vo1.34No.22012年2月HuadianTechnologyFeb.20l2汽轮机冲转过程中轴瓦振动超标原因分析及处理曹玉生(广东省连州粤连电厂有限公司连州发电厂,广东连州513400)摘要:广东省连州粤连电厂有限公司连州发电厂2机组在做汽轮机润滑油系统交、直油泵试验时,由于润滑油系统过压阀不能正常迅速复位,导致润滑油压低跳机,2次热态冲转过程中都因为1轴瓦振动超标而打闸停机。分析了此次故障的主要原因和暴露的问题,提出了相应的防范措施,可供其他电厂参考。关键词-汽轮机;润滑油

2、;冲转;轴瓦;振动;停机中图分类号:TM311文献标志码:B文章编号:1674—1951(2012)02—0062—03直流润滑油泵出口手动门。13:51,就地人员在关闭0引言直流润滑油泵出口手动门过程中,2机组润滑油压在正常情况下,汽轮机运行是稳定的,在没有对急剧下降,润滑油压低II值、低III值同时发出报警设备进行大的操作和调整的情况下,汽轮机振动基信号,润滑油压低III值保护动作(动作值为0.060本不变,当受到某一因素干扰时,如加减负荷过快、MPa,查曲线记录最低降至0.061MPa)。13:51

3、:18,机组启动时的冲转、蒸汽带水、汽轮机发生水冲击、2汽轮机跳闸,联跳2发电机,2锅炉MFT保护机组甩负荷、机组启动时轴封没有暖好、壁温差大、动作。l3:51:19,2机组交流润滑油泵联动成功,低压缸排气温度过高、轴向位移异常等都会对汽轮当时润滑油压力为0.061MPa(联动交流润滑油泵机的振动造成影响,严重时将打闸停机处理。整定值为0.075MPa,查DCS内的记录可知:由于油压下降太快,交流润滑油泵尚未启动时,跳机信号已1故障过程发出)。广东省连州粤连电厂有限公司连州发电厂22机组跳闸后,立即组织人

4、员投入事故处理操机组定期试验直流润滑油泵过程中,因润滑油母管作,检查数字电液控制系统(DEH)监控电脑“润滑过压阀动作后不能正常复位,引起润滑油压低III值油压低1”、“润滑油压低2”、“润滑油压低3”报警,保护动作,导致2汽轮机跳闸并联跳2发电机、2查2汽轮机跳闸首出条件为“润滑油压低”,锅炉锅炉主燃料跳闸(MFr)保护动作的事故。跳闸后,MFT首出条件为“汽轮机跳闸”,发电机跳闸首出条进行了2次2机组热态启动,但在冲转过程中都出件为“热工保护动作”,1机组6kV厂用电备自投现了汽轮机轴瓦振动超过规定值

5、的现象,最终打闸动作成功。班长立即汇报值长,值长令2机组按跳停机,机组被迫申请转入临修状态。直到2机组冷机事故进行处理,查清楚跳机原因再启动,由厂级领态重新启动与系统并网运行正常。导和部门领导组成了临时指挥组。l3:57,2锅炉2011—06—21T13:51,2机组带91MW负荷重新点火。为查找2机组润滑油压低跳机的原因,运行,主蒸汽压力为10.21/10.21MPa,主蒸汽温度根据临时指挥组指示,依次关闭2机组交流润滑油为533.2/534.5cIC,再热蒸汽压力为1.62/1.62泵出口门、直流润滑

6、油泵出口门,观察润滑油压下降MPa,再热蒸汽温度为537.6/537.3℃,汽轮机润滑情况,结果发现:在单台润滑油泵运行,另一台润滑油母管压力为0.136MPa。运行丙值班长安排做2油泵出口门关闭的情况下,2机组润滑油油压均降机组交、直流润滑油泵的定期启动试验工作。至0.110MPa;切至调速油泵单台运行时,2机组润l3:5O,就地检查2机组直流润滑油泵具备启动条滑油油压只有0.080MPa,比正常值0.150MPa低件后,联系2机组监盘人员在分散控制系统(DCS)0.070MPa。确定2机组交流润滑油泵

7、、直流润滑油启动2机组直流润滑油泵运行;启动后润滑油母管泵出口逆止门无卡涩,此时,临时指挥组讨论确定压力由0.14MPa上升至0.21MPa,直流润滑油泵电2机组润滑油油压低保护动作的原因为:在试运直流为92A,全面检查正常后,就地操作人员缓慢关闭流润滑油泵时,润滑油过压阀动作后不能正常复位。值长下令2锅炉熄火停炉,2机组转速降至0,投收稿日期:2011—08—24入电动盘车运行(此时2机组未破坏真空)。15:18,第2期曾玉生,等:汽轮机冲转过程中轴瓦振动超标原因分析及处理。63·值长下令2机组破坏真空

8、运行。2机组真空度降汽压力,4.73/5.63MPa;A/B侧主蒸汽电动主闸门至0,班长组织停止2机组轴封供汽。前温度,473.4/463.0cI=;A/B侧再热蒸汽压力,1.1跳机后第1次启动过程0.69/0.70MPa;A/B侧再热蒸汽温度,453.1/446.52011—06—21T16:00,运行部乙值接班后,值℃;高压内缸内壁上/下温度,400.0/392.5℃;中压长与临时指挥组协商后,决定暂停2机组启动操外缸内壁

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