成膜胺点火保养技术在超长期停用600MW机组中的应用

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1、湖南电力第33卷第1期HUNANELECTRICPOWER2013年2月doi:10.3969/j.issn.1008—0198.2013.01.014成膜胺点火保养技术在超长期停用600MW机组中的应用郭新茹,辜涛,于鹏,杨满林,冯永胜(1.湖南省电力公司科学研究院,湖南长沙410007;2.贵州黔东电力有限公司,贵州凯里557702)摘要:针对黔东电厂2台600MW机组停用时间超过2年的现状。通过技术攻关提出锅炉点火不并网发电的成膜胺保养技术方法。并详细介绍加药工艺要求、注意事项以及该保养方法在黔东电厂l机组成功实施应用情况。停用6个月后的检查表明.停用保养效果良好关键词:停

2、炉保护:成膜胺;600MW;点火保养技术中图分类号:TK227.7文献标识码:B文章编号:1008.0198(2013)0l一0043.04Applicationoffilmaminesignitionprotectiontechnologyinlong—termof-dutyfor600MWunitsGUOXin.ru,GUTao,YUPeng,YANGMan—lin,FENGYong.sheng(1.HunanElectricPowerCorporationResearchInstitute,Changsha410007,China;2.GuizhouQiandongPowe

3、rCo.,Ltd,Kaili557702,China)Abstract:Aimedatthesituationthat2setsof600MWunitinQiandongpowerplanthavebeenshutteddownformorethan2years,theprotectionmethodoffilmaminesignitioninof-dutyispresentedandtheprocessrequirments,mattersneedingattention,dosingprocessionandsuccessfulapplicationinunit1inQian

4、dongPowerPlantareintroducedindetails.Thecheckresultshowsthatithasachievedgoodmaintenanceeffectaftersixmonthsstoppage.Keywords:of-dutyprotection;filmamine;600MW;ignitionprotectiontechnology热力设备处于停(备)用状态时,外界空气停用保护成为保养的技术关键点。结合科研技术攻会大量进入水汽系统.锅炉尽管已经放水,但是在关,决定对1机组实施锅炉启动点火成膜胺停用金属表面常常会因受潮附着1层水膜,溶解在水

5、膜保养。中的氧会引起金属电化学腐蚀,其腐蚀速率远比热1成膜胺保护机理力设备正常运行条件下的腐蚀更为严重。停(备)用的腐蚀危害会造成大面积的金属发生严重损伤,成膜胺是近年来热力设备停用保护的主要药剂氧化加剧,甚至破坏金属晶格.降低锅炉使用寿之一,常温下蜡状白色晶体,有效使用浓度约为命,严重时会造成锅炉爆管。10%,采用专门的乳化装置⋯将成膜胺制成乳浊黔东火电厂2x600MW亚临界机组工程1.2液,凝固点为53.1℃。沸点为348℃,分解温度机组168h试运后于2008年l0月6日起长期停用,为480℃。由于项目未核准的原因.机组正常发电任务没有完在锅炉点火升温过程中,控制机组主蒸汽

6、温度全明确,机组未来2~3年内的重要工作是停用保在280—480cc之间,将成膜胺药剂加人水汽系统养,停用时间之长国内外罕见。中。成膜胺药剂在高温下与金属表面接触后.会在如何在不并网发电的前提下.实现机组的长期水汽系统金属表面形成l层憎水性薄膜。使金属与收稿Et期:2012.08.29改回日期:2012—10.11·43·第33卷第1期湖南电力2013年2月空气隔绝.防止水和大气中的氧及二氧化碳对金属和300kg成膜胺药剂倒人溶药箱中备用。的腐蚀,从而达到保护热力设备的目的。这层憎水2)机组主蒸汽温度和过热蒸汽温度达到280性薄膜不会对系统的水质造成不良影响,在机组再℃时开始加药

7、,同时控制主蒸汽温度和过热蒸汽温次启动过程时,由于温度变化会和垢一起剥离溶入度不超过480℃,防止成膜胺高温分解;控制给水水中.从而减少了水汽系统的结垢量,减缓金属发流量在400~450t/h之间。尽量保持药剂循环均生腐蚀裂纹的危险。匀,加药时间控制在30~120min之间。3)成膜胺药剂加完后。向溶液箱内注人除盐2成膜胺点火保养工艺要求水并继续开启加药泵以冲洗加药管道,全部注入系1)冷态冲洗采用排放冲洗,由低压给水系统统.同时保证加药完毕后60~120min的系统循环经高压给水

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