凝结水系统再循环调阀故障的处理与分析

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1、湖南电力第36卷第5期HUNANELECTRICPOWER2016年10月doi:10.396^/j.issn.1008-0198.2016.05.021凝结水系统再循环调阀故障的处理与分析Treatmentandanalysisofcondensatewatersystemrecirculatingcontrolvalvefault张帆,朱太春(神华国华永州发电有限责任公司,湖南永州425000)摘要:根据某电厂2号机组在660MW满负荷运行中凝结水系统再循环调阀突然故障全开造成除氧器水位、汽泵机械密封水等异常问题,分析凝结水系统再循环调

2、阀突然故障全开对机组其它系统和设备带来的影响,并提出了相应的处理意见和建议。关键词:再循环;凝结水;密封水;除氧器水位中图分类号:TK264.1文献标志码:B文章编号:1008-0198(2016)05-0077-03凝结水系统在轴封冷却器之后设置一路凝汽器压加热器。凝汽器热井内的凝结水依次流经2台互并带调节阀和旁路阀的再循环管路,称之为凝结水为备用的凝结水泵、凝结水精处理装置、轴封冷却系统再循环或凝结水泵再循环。在机组启动和低负器、凝结水系统再循环管、除氧器上水调节阀荷运行期间,当主凝结水系统流量较少时,调节阀(并联旁路阀)、4台低压加热

3、器,最后进人除氧自动调节凝结水系统再循环流量,保证有一定的凝器。凝结水系统再循环管路从轴加后引出进人凝汽结水通过凝结水泵和轴封冷却器,以带走凝结水泵器,如图1所示。凝结水泵为上海某公司生产,型机械功转化的热量,防止凝结水泵发生汽蚀,并保号为NLT500-570X5S,流量1509t/h,出口压力证轴封漏气在轴封冷却器内正常凝结U〕。机组正4.4MPa,扬程377m,转速1480r/min,最小流量常运行期间,凝结水系统再循环调节阀处于自动关330t/h。闭状态,凝结水不通过再循环管路,凝结水泵运行时需控制凝结水流量不低于最小流量。机组正常运

4、行期间,尤其是满负荷运行时若因其他原因导致凝结水系统再循环调阀全开,势必会引起除氧器上水流量减少、除氧器水位下降、凝汽器水位大幅波动等一系列异常,给机组的安全运行带来威胁。文中分析了凝结水系统再循环调阀突然故障全开对机组其它系统和设备带来的影响,并提出了相应的处理意见,对提高该类异常事件的处理能力有一定的帮助和借鉴性。主凝结水管路引出多路分支用户,凝结水向各1有关用户提供水源,如给水泵密封水、减温器的减凝结水系统介绍温水、各有关系统的补给水以及低压缸喷水等。为某电厂一^期装机为2x660MW超超临界机组,了回收低压加热器疏水热量,该电厂的凝

5、结水系统凝结水系统为单兀制中压凝结水系统,每台机配备在6号低加正常疏水管道安装低加疏水泵,将低压2台100%容量凝结水泵、1台轴封加热器、4台低加热器疏水打人6号低加出口的凝结水母管。收稿日期:2016-03-03•77•第36卷第5期湖南电力2016年10月该电厂自投产以来多次发生凝结水系统再循环低速前置栗。汽栗及前置栗机械密封水均由凝结水调阀开度异常情况,其中一次机组660MW运行时系统提供。汽栗机械密封水中断或流量不足会导致凝结水系统再循环调阀突然全开故障,具有很强的给水栗跳闸。该厂汽栗跳闸逻辑之一是机械密封水代表性,对其它系统和设备

6、影响较大,所以对这起进回水温差大于45丈且密封水回水温度大于80丈故障进行了详细分析和总结。时汽栗跳闸。在因凝结水栗再循环调阀全开导致凝结水母管压力突降的28s时间内,2台给水栗密封2异常及处理水进回水温差均由14丈上升至36丈,回水温度由事发前工况,机组负荷660MW,AGC方式,56丈涨至75丈。因备用凝结水栗联启后,凝结水单台凝结水栗、2台汽栗、2台送风机、2台引风母管压力恢复以后给水栗密封水进回水温差逐渐降机、2台一次风机、5台磨煤机及其他主辅机运行低,密封水调阀开度也逐渐减少。同年,南方某电正常,各备用辅机联锁投人。凝结水系统再循

7、环调厂1台1000MW机组的汽栗就因为凝结水栗运行阀开度突然由0开度增加到100%,凝结水母管压异常凝结水压力变化较大导致汽动给水栗密封水回力由3.9MPa突降至2.4MPa,备用凝结水栗联启水温度升至保护值而跳闸。所以在当凝结水系统出正常,凝结水流量由1200t/h升至2000t/h,除氧现异常时应及时关注给水栗密封水温度上升情况,器上水流量由1440t/h突降至1000t/h,除氧器水必要时采取措施调整,避免因密封水温度高引起给位开始快速下降;在DCS上尝试立即手动关闭凝水栗跳闸,导致事故扩大。结水系统再循环调阀无效,解除机组AGC方式

8、,3.3对凝汽器水位的影响降负荷至600MW,就地关闭凝结水系统再循环调在凝结水系统再循环调阀全开后,部分凝结水阀前隔离门。待凝结水母管压力、除氧器水位、凝通过凝结水栗再循环调阀

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