330MW机组制粉系统优化试验

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1、2011年1O月吉林电力0ct.20]1第39卷第5期(总第216期)JilinElectricPowerVoI.39No.5(Ser.No.216)330MW机组制粉系统优化试验OptimizationTestforCoalPulverizingSystemof330MWUnit金光哲,李业盈(大唐珲春发电厂,吉林珲春133303)摘要:针对大唐珲春发电厂330Mw机组制粉系统单耗一直高于设计值的现状,通过对制粉系统进行调整、预测、校核、最大出力、变煤种试验,确定了磨煤机的最大、最小稳定运行出力,分离器挡板开度,磨煤机加载力曲线。风煤比曲线,优化制粉系统的运行方式。磨煤机平

2、均单耗由6.80kW·h/t降至5.939kW·h/t,制粉系统平均单耗由18.669kW·h/t降低至16.317kW·h/t,磨煤机运行时间由5500h,提高至7000h取得了显著的经济效益。关键词:制粉系统单耗;煤粉细度;挡板开度;优化试验中图分类号;TM621.3;TM621.27文献标志码:B文章编号:1009—5306(2011)05—0045—03大唐珲春发电厂新建330MW机组投产以来,心式密封风机(1台运行,1台备用)采用辅助蒸汽作制粉系统单耗一直高于设计值,降低了机组的经济为消防和惰化蒸汽汽源,闭式冷却水冷却系统,燃用效益,不利于机组安全稳定运行。为解决这

3、一问题,设计煤种时,4台磨煤机的总出力不小于锅炉对分离器挡板开度、磨煤机加载力、煤粉配风比等诸BMCR工况燃煤量的110。多影响因素进行了优化试验,通过分析这些因素影经综合测试,珲春厂制粉系统性能指标与设计响下的煤粉细度与单耗之间的关系,确定了分离器存在较大偏差,制粉系统单耗大于设计值6.87%,挡板开度及磨煤机不同工况下的最优运行方案,以磨煤机的实际大修周期为50006000h,低于设实现煤粉细度合理条件下制粉系统单耗最小化。计值8000h;制粉系统的自动控制相关参数没有处于控制最优化模型范围内,影响制粉系统的安全经l设备概况及存在问题济运行。大唐珲春发电厂2×330MW机

4、组锅炉为武汉2制粉系统特性试验锅炉厂生产的2台亚临界参数汽包炉,燃用褐煤,采用自然循环、1次中间再热、单炉膛、四角切圆燃烧通过对3号制粉系统进行改变分离器挡板开方式、摆动燃烧器调节再热蒸汽温度、平衡通风、固度、加载力、出力以及风量调整试验,并根据试验结态排渣、全钢悬吊结构、紧身封闭燃煤锅炉,最大连果预测磨煤机最佳的运行方式,通过校核试验确定续蒸发量为1025t/h;最大连续蒸发量(BMCR)效该制粉系统其他磨煤机的优化运行方式,根据优化率为92%(设计煤种);锅炉BMCR工况燃煤量为试验的结果,确定分离器挡板的合适开度,加载力特227.7t/h(设计煤种);燃烧器型式:大风箱

5、、大切性曲线,风量特性曲线,进而确定该机组整套制粉系角、四角切圆、直流水平浓淡摆动式燃烧器,三分仓统的控制参数模型,为锅炉的燃烧调整及经济、安全回转式空气预热器,炉膛出口过剩空气系数为1.运行提供依据。25,采用中速磨煤机、冷一次风机、正压直吹、负压炉2.1制粉系统调整试验膛、平衡通风制粉燃烧系统。每台炉配5台磨煤机,在制粉系统调整试验前,冷态标定及调平试验其中4台运行,1台备用,每台磨煤机带锅炉的一层已完成,各管路调平性良好,试验工况见表1。燃烧器,煤粉细度为R。。=28,每台炉配置2台离收稿日期:2011-05—29作者简介:金光哲(1970一),男,工程师,从事锅炉运行

6、技术管理工作。·45·2011年1O月吉林电力OCt.2011第39卷第5期(总第216期)JilinElectricPowerVo1.39No.5(Ser.NO.216)表1试验工况ZlO和Zll工况下的2次校核试验,结果见表2。印∞∞∞表2制粉系统校核试验数据——3.055O挡板特性给煤机出力/(t·h)47.259.359.958·8—3.O55O挡板特性%∞∞∞∞分离器挡板开度/7O6O6O7O——3.055O挡板特性Checkl—3.O55O挡板特性加载力/MPa4.886.206.3O6.O0Check2——3.0558挡板特性磨机量(表盘)/125135l451

7、45(km0·h、一‘dO5O加载力特性磨煤机单耗/.’)6~.8646—.6786.53O6.49O18一3.O55O最小风量L/lK_lWlr·_h·t⋯~⋯Z1—2.5O463号制粉系1号管煤粉细度R。。/%29.8O21.7223.4424.OOZ4一2.5O58统优化预测2号管煤粉细度R。。/37.4831.4835.O451.4OZ1O一2.5O583号制粉系3号管煤粉细度R。。/%43.2848.8843.O056.8OZ1l一2.5O58统优化校核4号管煤粉细度R。。/%29.7225.

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