310MW汽轮机冷端优化技术实施情况及效果

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1、湖南电力第32卷第6期HUNANEICTRICPOWER2012年12月doi:10.3969/j.issn.1008—0198.2012.06.016310MW汽轮机冷端优化技术实施情况及效果李秋仪。陈达,王正勋(大唐华银株洲发电有限公司,湖南株洲412005)摘要:简述310MW汽轮机冷端优化技术的工作原理,预防杂物堵塞凝汽器钢管、防止凝结器钢管结垢的措施以及改造完成后的实际运行效果。关键词:凝汽器;清洁度;冷端技术优化;胶球系统;二次滤网中图分类号:TK264.1文献标识码:B文章编号:1008—0198(2012)06.00

2、54—03汽轮机冷端是由凝汽器、循环水系统等设备组2008年该机组胶球系统收球网严重变形无法成,其作用是将汽轮机排汽汽凝结成水。凝汽器是修复,加之胶球泵设计出力偏低,胶球系统已经不火力发电厂非常重要的辅助设备,提高凝汽器清洁能正常运行。又因没有二次滤网,凝汽器钢管管口度可有效降低凝结器背压,降低机组热耗率从而达杂物堵塞现象十分严重,在雨季一般进行2次/月到降低供电煤耗的目的。据相关资料显示,300凝汽器半边抓洗。半边抓洗的主要任务是清除堵塞MW亚临界参数机组凝结器背压每降低1kPa,可在凝汽器钢管入口处的杂物。半边抓洗耗时6~8降低

3、供电煤耗3.09g/kWhLlJ。h/次,需退出凝汽器半边运行,机组也只能带汽轮机冷端优化技术是对解决凝汽器换热效果50%的额度负荷,锅炉需投油稳燃。每次半边抓洗差,循环水杂质多的问题的技术。本文以某发电公期间,因少发电量、多耗燃油等因素,直接经济损司310MW亚临界参数机组为例,介绍实施凝汽器失约为10万元。显然,胶球系统收球网存在严重冷端优化技术的情况。缺陷,难以适应运行要求。基于上述原因,2009年曾对机组进行了二次1原胶球系统存在问题及成因滤网安装及胶球系统改造。1.1改造前情况2.2初次改造后存在的问题该310MW机组于2

4、003年投产运行,凝汽器初次胶球装置改造只从收球网的强度、胶球泵配置了胶球清洗装置(图1),未配置二次滤网。的出力等方面进行了改善,改造后仍存在以下问题:1)收球率低全年平均收球率60%左右。每天走胶球1次,每次投球2000个,收球1200个,失球800个,胶球购买价0.6个,消耗17万余年。收球率低是由于对开式收球网,很难保证网板与网板之间、网板与管壁之间的紧密配合。胶球清洗过程中,一部分胶球通过收球网不严密处跑出系统。2)投球率低机组凝汽器每侧进水室约有5000根钢管,每图1胶球清洗系统示意图侧投球1000个,投球率为20%。由

5、于投球个数远收稿日期:2012—07—20改回日期:2012-11—07·54·第32卷第6期湖南电力2012年12月验,二次滤网、胶球系统运行稳定,可靠性高、自费用142.4256万元,见表1。动化程度高。运行中检查二次滤网、收球网、凝汽表1折算2011年节能量器水侧均无杂物,胶球收球率100%,凝汽器清洁度系数达到设计值。为评价改造效果,由湖南省电科院进行了性能试验,结论如下:1)机组胶球清洗系统改造后在额定负荷运行时的循环水流量为23452.35m/h,凝汽器水阻50.09kPa:2)和改造前相比,左、右侧二次滤网差压均有所下

6、降。凝汽器清洁度系数为0.861,比改造前2)改后凝汽器水阻50.09kPa,与改造前相比,左、右flU--次滤网差压均有所下降,使循环水上升0.163,已经达到了设计的清洁度系数。泵耗电率同比降低0.062%,节约循环水泵厂用电3)机组经过胶球清洗系统改造,在相同的凝量119.59万kWh,按0.50~_/kWh计算,节约生汽器热负荷、相同的循环水流量、相同的循环水进产成本59.795万元。具体数据见表2。水温度下,机组排汽压力因清洁度增加有所下降,且凝汽器热负荷越高,则排汽压力下降的幅度越表2机组改造前后循环水泵的对比数据大;循

7、环水流量越大,则排汽压力下降幅度越小;项目2011年(改造后)2010年(改造前)循环水进水温度越高,则排汽压力下降幅度越大。同时机组热耗率和供电煤耗率因清洁度增加有所下降,且凝汽器热负荷越高,则热耗率和供电煤耗率变化的幅度越大;循环水流量越大,则热耗率和供电煤耗率变化的幅度越小;循环水进水温度越高,3)设备改造后,因收球率可达100%,1台机组则热耗率和供电煤耗率变化的幅度越大。节约胶球费用l7万元/年;运行中不需要进行半边清4)以改造前额定负荷工况下的凝汽器热负洗,每年至少可减少4次半边清洗,清洗直接损失荷、循环水进水流量293

8、08.88m/h进行计算,该约l0万元/次,1台机组可减少损失40万元/年。机组因清洁度系数上升引起热耗率和供电煤耗率的综上结果,冷端优化实施后1台310MW机组变化量与循环水进水温度的关系曲线见图4。每年共节约259.2206万元,

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