消防管路爆管事故的鉴定

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1、消防管路试喷爆管的鉴定事件概述2011年8月,某车间在以瓶装CO2(当时试验车间温度约35C,查:此时的气瓶压力约为8.5Mpa)为试验气源作灭火试喷约3〜5秒后,发生了严重的消防管路爆开事故:离喷头最近的两根管子在与三通的连接处突然爆开、继而主管路与法兰有焊接的连接部位约在两分钟内全被拉开。2鉴定依据2.1国家标准GB50263《气体灭火系统施工及验收规范》(简称:国家安装标准)2.2设计方的CO?灭火系统设计图(简称:设计系统图)2.3GB/T7306.2《55密封管螺纹第2部分:圆锥内螺纹与圆锥外螺纹》2.4事故管接件管接件购买合同、《质保书》、《检验

2、报告》3勘查与分析3.1来样勘查、分析由用户方和安装方送样的事故中损坏的4件管接件分别为:长管-三通、短管、三通-法兰、短管,见照片1。照片13.1.1长管-三通3.1.1.1技术参数长管:由《质保书》知,长管技术参数为:钢号20、规格89*8、抗拉强度500/510Mpa>屈服点300/295Mpa、伸长率22/23%。三通:Ftl《检验报告》矢[1,三通的技术参数为:材质Q235B、DN100、公称压力15Mpa。3.1.1.2查、测a.细查长管-三通,未发现有裂纹。b.长管与三通连接处显见有5牙螺纹露出(见照片2),已无法拧开。c.测得长管内径68.5

3、-69.5mm,外径89mm;—端螺纹牙数为14牙、螺纹长度33mm。照片2照片3d.三通螺纹已有损坏,牙数约为14牙(见照片3),测得螺纹长度36mm。3.1.1.3技术分析:三通、长管螺纹尺寸符合GB/T7306.2-2000表1的要求;由于经过安装,已无法判断加工质量;由三通、长管技术参数及未发现裂纹可推测:事故与三通、长管的机械性能无关。事故与安装有关:三通、长管安装后的螺纹(属锥管螺纹)根部外露螺纹有5条(不符合国家安装标准5.1.11“安装后的螺纹根部应有2〜3条外露螺纹”的要求),表明拧进螺纹牙数不够,严重影响耐压(事故时的管路压力至多仅约8.

4、5Mpa,而管路应可耐压15Mpa)而导致事故发生。3.1.2短管(见照片4)送样方告知:短管的其中一端与三通连接,事故时爆开。3.1.2.1短管技术参数与长管一致。3.1.2.2查、测a.细查短管,未发现有裂纹;b.测得短管内径68.5-69.5mm,外径89mm,接口部分已变形损坏。c.短管两端可见螺纹均仅约9牙,螺纹长度分别为22、23mmo3.1.2.3技术分析由短管技术参数及未发现裂纹可推测:事故短管的机械性能无关。事故与安装时的螺纹加工质量有关:短管螺纹长仅22、23mm,螺纹加工未满足GB/T7306.2-2000标准“表1中26.3-36.3

5、mm”的要求。这表明拧进螺纹牙数明显不够,严重影响耐压而导致事故发生。照片43.1.3三通-法兰三通-法兰为焊接连接。据管接件购买合同清单判断,三通-法兰为整件,非为安装时焊接。送样方告知,三通有两端与管子相连,均在事故中爆开。3.131三通-法兰技术参数三通-法兰合格证上参数为:DN100*80*80、公称压力15Mpao由《检验报告》知其材质为Q235Bo3.1.3.2查、测三通-法兰a.细查三通■法兰,未发现有裂纹。b.三通与管连接的螺纹长分别为33mm、30mm,牙数分别为14牙、12牙。两端螺纹均己变形损坏(见照片5)o照片53.1.3.3技术分析

6、三通-法兰螺纹尺寸符合要求;由于经过安装,螺纹加工质量已无法判断。由三通-法兰技术参数及未发现裂纹可推测:事故与三通-法兰的机械性能无关。3.1.4法兰(见照片6)送样方告知:法兰焊接断口端原与管子焊接,系事故时被拉开。3.1.4.1法兰技术参数由《检验报告》矢口,法兰技术参数为:型号DN100、公称通径<1)114.公称压力15Mpa、材质Q235Bo3.1.4.2法兰观察a.细察三通-法兰,未发现有裂纹。b.断口检查、分析从法兰焊接断口(见照片7)可见:断口沿径向有三层。里层、中间层分别为法兰基体和基休倒角,外层为焊缝。照片6照片7照片8法兰基休上基本未

7、见焊接熔融迹象(即焊接未将法兰基体与钢管基体熔合);法兰和钢管连接仅仅是堆积一层较薄的焊缝,且其上存在诸多气孔(照片8)。o3.1.4.3技术分析由三通-法兰技术参数及未发现裂纹可推测:事故与短管的机械性能无关。事故的后续过程与安装时的焊接质量有关。由“法兰基体上基本未见焊接熔融”、“焊缝存在诸多气孔”现象表明:事故过程中,已处于悬臂状的钢管在受爆管冲击波及管内有一定压力的C02流体运动影响而剧烈晃动时,与法兰的焊缝终因焊接质量差而被拉断。3.2现场勘查与分析321事发处现状事发处原状已不存在,事故管路均被换下。事故管路原支撑架(测得:外径(HO,内径4)4

8、4见。见照片9)已用拆下的89*8mm的管子替换(规

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