300MW机组AGC和一次调频投运分析

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1、上海电力2012年第2期300MW机组AGC和一次调频投运分析仇欣(上海电力股份有限公司吴泾热电厂,上海200241)摘要:针对华东电网AGC和一次调频技术规范的提出,以及相关考核规则的实行,结合吴泾电厂AGC和一次调频实际投运状况进行分析,对于控制策略的优化进行说明,对于仍存在的一些问题进行阐述。说明了AGC和一次调频通过优化后,投运的性能状况,并针对仍存在的一些问题,提出了建议。关键词:AGC;一次调频;协调控制;策略优化中图分类号:TV736文献标志码:B1AGC和一次调频功能说明2AGC和一次调频调节性能探讨1

2、.1AGC功能说明2.1AGC控制策略的优化吴泾电厂11和12号机组DCS控制是ABB吴泾电厂11和12号机组是强制循环汽包公司的ADVANT系统,DEH系统EMERSON的炉,由于锅炉有蓄热量的存在,有利于机组对于OVATION系统。其协调控制采用ABB经典的亚AGC指令的快速响应和迅速拉升。但由于机组的临界汽包锅炉的控制策略。其机组负荷控制回路协调控制方式为CTF,有利于机组汽温汽压的控如图l所示,当机组投入AGC时,机组负荷指令制,但是对AGC负荷指令的快速响应不利。为了UM投自动时,目标负荷来自电网侧的AGC指

3、提高AGC响应速度,有效利用机组的蓄能,对传令;当机组退出AGC时,机组负荷指令UM切手统的CTF协调方式进行了优化改进。主要包括以动,目标负荷来自运行人员手动设定。目标负荷下二点:经过高、低值限幅和速率限制,作为机组的负荷1)在变负荷过程中,将负荷偏差引入汽机调设定值。由于机组协调投运方式为CTF,该目标门指令,提高负荷响应速度。具体实现方式如下:负荷通过F(X)函数转换,作为燃烧率指令的目标将经过限幅的负荷偏差与主汽压力设定值相加,值。通过改变燃烧工况,来适应AGC对于发电机使变负荷时的汽压设定值Ps’:Ps+K(

4、Ⅳ_^『o),其中组的负荷要求。为原压力设定值,』v为实际负荷,No为负荷指负定令。此时压力调节器PJ的偏差包括了压力和负荷^Gc指奇日标负荷负荷高低限谴牢限制负荷增令的加权偏差的和,使得汽机调门控制兼顾负荷和压力。同时考虑机组运行的安全稳定性,将负荷偏差的限制范围(即Ⅳ-Ⅳ0))设为±0.4MPa。负荷达到AGC目标指令后,Ps’=Ps。此外,将负荷指图1负荷控制回路令作为TM指令的前馈,也增加了汽机调门对负1.2一次调频功能说明荷的响应速度。一次调频功能主要在DEH侧实现。在DEH2)在变负荷过程中,在BM指令上增

5、加一定侧,通过汽轮机转速计算出频差信号,再经过频的超调量。使得燃烧指令的变化超调于负荷偏差信号对应机组负荷目标调整值的F()()函数转差,进一步增加补充或释放机组蓄能,有利于负换,将负荷目标调整值加至汽机调门指令上,调节汽荷的快速响应。变负荷超调采用负荷指令的微机调门开度来适应频差对于发电机组自勺要求。分,目前设为3.67%,当变负荷结束,超调量恢复一86—2012年第2期至0。285MW的稳定工况下,模拟频差突然曾至2.2一次调频控制策略的优化8r/min,负荷指令变化为12MW,机组实际功率变由于汽机调门用于调节主

6、汽压力,当频差信化6MW,主汽压力波动大于0.5MPa,调门闭锁信号改变汽机调门开度,引起主汽压力变化,CCS号解除,调门迅速打开,机组有功功率上升,主汽对调门有一个与频差信号要求相反的调节作用,压力下降。将抑制一次调频的作用。因此CCS侧在一次调频过程中,需增加一个调门闭锁开关的功能。在频4提高AGC和一次调频性能的几点设想率低时,CCS侧将闭锁关调f-i;在频率高时,CCS侧将闭锁开调门。以保证一次调频的有效性。但4.1影响AGC性能的原因同时考虑到机组的安全运行,当主汽压力偏差超过影响AGC控制性能的因素很多,虽

7、然通过0.SMPa时,解除该闭锁信号,此外,当一次调频与以上一些控制策略优化,提高了AGC的响应速AGC指令要求明显相反肘,镅蝴}f言号。度,但仍存在一些抑制AGC性能的原因存在。1)煤质的变化影响AGC控制性能。吴泾电3AGC和一次调频试验数据分析厂11和l2号机组的热值修正回路是以主蒸汽流量对应的标煤为基准,对当前煤量的热值系数3.1AGC试验情况分析进行修正。如果煤质变差,主蒸汽流量对应的实做AGC试验时,机组先做4台磨煤机运行际煤量变大,热值系数应变小,校正后煤量应不的AGC加减负荷试验,AGC目标负荷控制范围

8、变。而煤量修正PI调节器需要稳定工况下,较长为220MW-300MW,变负荷速率设定值为的时间进行修正。期间,未得到完全修正的总煤6MW/min,实际变负荷速率能达到4.5MW/min以量较实际偏大,影响锅炉主控对于煤量和风量的上,机组的主要热力参数主汽压、主汽温、再热器控制。由于煤质变差,直接影响了机组的出力状温,汽包水位等参数

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