200MW汽轮机凝汽器端差升高的原因分析及处理对策

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1、第34卷第3期华电技术Vo1.34No.32012年3月HuadianTechnologyMar.2012200MW汽轮机凝汽器端差升高的原因分析及处理对策郑春华,原锦梅,吴涛(新疆华电红雁池发电有限责任公司,新疆乌鲁木齐830047)摘要:新疆华电红雁池发电有限责任公司2机组凝汽器端差随使用年限的增加不断升高,分析了凝汽器端差升高的原因,提出了对凝汽器铜管进行酸洗镀膜的处理措施,彻底清除了凝汽器内的沉积物,降低了凝汽器端差,提高了机组的效率,降低了发电成本。关键词:凝汽器;清洗;端差;酸洗;镀膜;经济性中图分类号:TK264.11文献标志

2、码:B文章编号:1674—1951(2012)03—0010—02由表1可以看出:2机组在真空系统严密性合1凝汽器设备概况格的基础上,凝汽器端差由2006年的2.68cI=上升到新疆华电红雁池发电有限责任公司2汽轮机2010年的8.90c【=,说明凝汽器中的蒸汽与循环水热为北京重型电机厂生产的200MW超高压、中间再交换系数随着使用年限增加而增大并呈上升趋势。热、单轴三缸、双排汽供热抽汽式汽轮机,机组型号3凝汽器端差升高的原因分析为N(C)200/160—12.75/535/535。机组热力系统共设有8段抽汽,分别供给3台高压加热器、1台除

3、3.1高浓缩倍率运行氧器和4台低压加热器。凝汽器为北京重型电机厂根据补水水质情况,2008年循环水药剂厂家进生产的单壳体对分流双流程表面式凝汽器,可单独行了动、静态循环水性能试验,确定循环水浓缩倍率进行半面清洗;管子为铜合金管,用淡水冷却,型号的控制标准为≤5.0(见表2)。2009年7—10月,由为N一11300。于原水水源缺水,塔池水位低无法排水,使得机组在高于5.0的浓缩倍率下运行(见表3),导致碳酸钙2凝汽器存在的问题在铜管内析出结垢。2010年9月,在2机组停机2010年5月20日,新疆华电红雁池发电有限进行汽封改造时,对凝汽器铜

4、管进行抽管检查,铜管责任公司2机组在负荷200.48MW时,循环水进内结垢厚度为0.50mm。据有关资料介绍,冷却水水温度为28.6℃,循环水出水温度为37.07℃,排管内壁污垢层厚度达0.15mm时,会使总的传热系气温度为49.31oC时,真空度下降速度仅为76数下降29%,当污垢层厚度达0.30mm时,总的传Pa/min,凝汽器端差为12.24cC,凝汽器排汽压力为热系数会下降45%。11.9kPa,与机组额定工况设计背压(5.3kPa)相差3.2塔池水浊度增大6.6kPa,严重影响了机组的经济性。对存在问题的2009年夏季,由于原水水

5、源缺水,塔池超浓缩同期设备的运行参数进行了对比,见表1。倍率后未及时排污,造成塔池内循环水质变差,浊度表12005--2010年机组运行数据(5月)增加,塔池内的泥含量增多,使凝汽器在运行中流速收稿日期:2010—10—25低或胶球清洗时有胶球堵塞在管道中,污泥沉积在第3期郑春华,等:200MW汽轮机凝汽器端差升高的原因分析及处理对策·11·表22008年7—1O月2塔池浓缩倍率铜管的内壁,在水流不通畅的情况下形成泥垢,换热2010年9月21日,新疆华电红雁池发电有限效果差,端差上升。责任公司开始对凝汽器进行水冲洗并对临时系统进3.3凝汽器

6、管板被堵塞,造成循环水流不畅行严密性试验。启动清洗泵向凝汽器灌水建立循环2010年4月,2机组进行C级检修,循环水管进行水冲洗,冲洗至出水水质澄清无杂质;然后在凝道和塔池内的水全部放空,由于2009年机组超浓缩汽器汽侧灌凝结水至颈部,用3%一5%的盐酸对系倍率运行,在循环水进水管道和凝汽器的内壁上均统进行酸洗,酸洗后清除淤泥并再次查漏;最后进行结有厚度不均匀的污垢。管道水放空后,所结的垢了硫酸盐铁的镀膜工作。通过酸洗彻底清除了凝汽失去水分,与管壁的附着力减弱,开机后,由于循环器铜管内的碳酸盐垢,镀膜后在凝汽器的铜管表面水的冲击,垢皮纷纷脱落

7、,脱落的垢皮有的堵塞在凝形成了一层均匀、致密并具有一定厚度的保护膜,有汽器管板的进口处,有的则堵塞在凝汽器铜管内,造效地保护了铜管。成凝汽器冷却面积减小,水流速度减慢,换热效果变5经济效益评估差,端差上升到l0.00℃。2010年5—6月,在后半夜低负荷时通过机组4处理对策单侧解列凝汽器,对凝汽器管板和管道进行疏通,端解决凝汽器端差高的根本问题在于清除凝汽器差降低1.20℃,效果不明显。2010年9月,新疆华内的污垢。2010年9月,利用2机组停机的机会,电红雁池发电有限责任公司利用2机组汽封改造新疆华电红雁池发电有限责任公司对2凝汽器进的

8、机会,对2机组凝汽器进行了酸洗镀膜。酸洗镀行了酸洗镀膜。酸洗的目的是将铜管内壁的水垢清膜后,2机组的凝汽器端差由原来的12.24℃下降除,使内壁表面清洁无污垢,为镀膜创造条件,提

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