1000MW超超临界机组燃烧优化调整试验

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1、矛j/爸乖l1期1.’C●、2015年11月HuadianTechnologyNOV.20151000MW超超临界机组燃烧优化调整试验李绍刚,韩丽娜(华电莱州发电有限公司,山东莱州261441)摘要:介绍了华电莱州发电有限公司1oooMW超超临界锅炉设计特点,为了优化燃烧,提高锅炉运行经济性,进行了炉底漏风、煤种掺配及氧量试验,根据试验结果改善运行方式,使配风方式得到全面优化,炉膛出口氧量场基本调整平衡,局部缺氧问题明显改善,运行方式得到优化,为锅炉安全、经济运行提供有力保障。关键词:1000Mw机组;超超临界;燃烧优化;配风优化;制粉

2、系统中图分类号:TM621文献标志码:B文章编号:1674—1951(2015)11—0033—04水平式燃烧器,炉膛出口处布置了水平式过热器1锅炉设备概况(采用与烟气逆流布置),其后是对流管束,烟气以华电莱州发电有限公司(以下简称莱州发电公“之”字形横向冲刷对流管束,最后经过省煤器由烟司)一期工程2台1000MW超超临界燃煤机组锅炉囱排出。该锅炉既可采用平衡通风方式,也可采用由东方锅炉(集团)股份有限公司制造,为高效超超微正压方式。燃烧器选用中间回油压力雾化轻油燃临界参数变压直流炉,为单炉膛、一次中间再热、平烧器,水平布置于前墙。燃烧

3、器配备了高能点火装衡通风、运转层以上露天布置、固态排渣、全钢构架、置、火焰检测装置及用于负荷调节的风门执行器、油全悬吊结构Ⅱ型锅炉。机组设计为高压缸启动方量调节阀等。式。制粉系统采用冷一次风正压直吹式,设有2台3燃烧优化调整试验叫50%额定容量的动叶可调轴流式一次风机,提供一次热、冷风输送煤粉,还配有2台动叶可调引风机和3.1炉底漏风试验2台动叶可调送风机。锅炉采用油枪与煤粉燃烧器机组正常运行时,为提高锅炉运行经济性,根据一体的旋流简体式结构,分3层前后墙对冲布置。渣量情况及时调整钢带频率,减少钢带漏风,尽量提每台锅炉配有6台中速辊式磨

4、煤机,配备旋转式分高进入锅炉的漏风温度。在机组负荷为1000MW离器。机组设有烟气脱硫、脱硝系统,脱硝原理采用时进行试验,试验前、后数据对比见表1。氨触媒法。设计煤种为活鸡兔煤和补连塔煤,校核试验数据表明,减少炉底漏风量能够有效降低火煤种为神府和晋北混煤。焰中心,使炉膛出口烟温和再热器减温水流量下降。3.2煤种试验2锅炉燃烧器特点原则上,机组在高负荷运行期间应燃用高热值、机组采用了密封性能可靠、炉膛承压能力高的低硫分煤种,低负荷运行期间应燃用低热值、高硫分全膜式水冷壁结构。炉膛前墙膜式水冷壁上布置了煤种。在机组负荷为1000MW时进行试

5、验,运行表1炉底漏风试验前、后数据对比A,C,D,E,F5套制粉系统,试验数据见表2。收稿日期:2015—03~17;修回日期:2015—10—20由表2可知,改烧高热值煤种后,炉膛出口烟气·34·华电技术第37卷表2煤种试验主要运行参数在前墙屏式过热器区域取l0个测点,方向为由锅炉A侧至B侧,分别在燃用低热值煤种和高热值煤种时进行测温,对比见表3。2次对炉膛出口温度场测试结果可以看出,炉膛A侧温度场比较均匀,B侧温度场7,8燃烧器对应的区域炉膛出口温度偏高,且现场检测发现前墙屏式过热器有轻微结焦现象,B侧高温区域结焦较其他部位严重。分

6、析原因主要是B侧外部区域燃烧缺氧,测试结果与表盘显示一致。3.3氧量均匀性调整及切换制粉系统试验【5通过以上试验,了解了锅炉的实际运行工况,并积累了锅炉实际运行数据,为下一步进行氧量均匀性及切换制粉系统试验打下基础。3.3.1工况1负荷为1000MW,运行A,B,c,E,F5套制粉系统,对应各层燃尽风门开度均调整为50%。将这5层对应燃烧器右侧二次风总风门开度由100%关小至70%,同时将B,C,E层燃烧器的3,4,5,6二次风门开度由55%关小至40%,将A,F层的3,4,5,6二次风门开度关小至45%。炉膛A侧氧量为2.0%/3.4

7、%/4.2%,B侧氧量为2.0%/3.2%/4.3%。调整后两侧氧量完全达到平衡状态,且中间氧量明显下降,两端氧量达到2.0%,整个氧量场基本达到均匀状态。3.3.2工况2负荷为1000MW,切换运行A,B,D,E,F5套制粉系统。炉膛A侧二次风总风门开度100%,B侧二次风总风门开度关小至70%,这5层燃烧器对应对的l,2,7,8,二次风门开度分别为70%,60%,70%,80%,中间的3,4,5,6风门开度为40%。保持左侧燃尽风门开度50%不变,将右侧燃尽风门开度由50%关小至45%。调整后,炉膛A侧氧量为1.6%/2.2%/3.

8、6%,B侧氧量为1.4%/2.6%/3.5%,两侧氧量趋于平衡状态,取得了良好燃烧效果。3.3.3工况3温度升高,锅炉对流受热面壁温及排烟温度降低,分负荷950MW,运行A,B,D,E,F5套制粉系统。析原

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