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1、浅谈某水电厂无功不足问题摘要:木文作者根据自己的多年实际工作经验,对某电厂无功电量比例过少的问题进行分析、探讨,同时提出自L1的看法和意见。关键词:无功电量,损耗,碳刷跳火,接触电阻,集电环,电化学腐蚀,同心度中图分类号:TM622文献标识码:A文章编号:Abstract:theauthoraccordingtohismanyyearsofpracticalexperience,thereactivepowerofacertainpowerplantproportiontoolittleproblemswereanalyzedanddiscussed
2、,andputsforwardtheirviewsandcomments.Keywords:reactivepower,loss,carbonbrushfirejump,contactresistance,setlhering,electrochemicalcorrosion,concentricity1、前言某水电厂有三台15MW、一台6.5MW的水轮发电机。其中6.5MW的较小机组跟一台15MW的机组并列共用一台31500Kvar的变压器,其他两台机组各单独通过一台31500KVar主变压器上网。2、存在问题在实际运行当中,供电公司为了保持电压稳
3、定,对某电厂提出了无功要求,并在变压器出口处按cos<1)=0.88对无功电量进行考核,无功电量达不到要求的,按6度无功折算成1度冇功来扣冇功电量。因为一些原因,在丰水期的儿个主要发电月份,无功电量考核总是达不到要求,每年累计折算后扣除的有功电量多时可以达到数百万度。大大影响了电厂的发电效益。3、无功电量达不到要求的原因及解决方法(1)主变损耗比较厉害。三台主变,在发电机带额定负载时主变的损耗较少的两台主变为2Mvar,另一台是两台机组共用的主变就更厉害,达到4Mvar,,如果三台主变同时运行,那总的损耗就达到8Mvaro还有在正常时,不管有没有发电
4、,为了保证厂用电,总有一台主变是在运行中的,无功损耗也是持续的。对于主变损耗,可以通过灵活的运行方式,尽量使带电运行的主变台数少,发电机停止发电时,及时将与之相连的变压器切掉,减少主变的损耗无功。以及在丰水期及时适当调节主变压器的接头,降低主变变比,使高压侧输出电压降低,从而减少主变无功损耗。(2)发电机励磁系统中的碳刷跳火问题一直得不到妥善的解决。这成为励磁系统的一个瓶颈问题。虽几经运行人员擦拭滑环,但跳火现象仍然不能彻底消除,以致只能将励磁电流减少,就造成发电机发出的无功功率不足的现象产生。这是一个非常关键的问题。而这个问题产生的原因有:一、是所
5、使用的碳刷质量不够好,碳刷弹簧的厚度太薄弹性不够,致使弹簧对碳刷的压力不够,碳刷与集电环的接触电阻增大。在长期工作中,因碳刷通过的电流较大,所发出的热量也较多,使弹簧的工作温度较高,加速了弹簧的老化,使具弹簧容易变形,所以每个碳刷的压紧程度不一样,也使碳刷与集电环的接触电阻不一致,不能使电流均匀地从8个碳刷流入集电环送给转子,导致个别碳刷通过的电流较大,个别电流较小,电流过大的发热就更厉害,跳火也厉害,时常导致导线烧断,运行人员也不敢将无功带太多。这个要求采购人员根据相关技术数据,把好采购关,把质量好的碳刷采购回来,保证碳刷的质量,使其能够经久耐用。
6、二、就是更换新碳刷的时候,没有精准地测量每个碳刷的电阻值,每次更换时,尽量使新更换的碳刷阻值跟老的相等,使流经每个碳刷的电流相等或相近。某厂的发电机转子额定电流是515A,而平时运行中的转子电流才480多安培,还没达到额定值,还有较大提升的空间。现如今是每极用8个碳刷并接,那么平均每个碳刷流过的电流就有60A左右,通过的电流较大。也可采用加装碳刷的方法,使每极碳刷数量达到10个,则平均下去每个碳刷通过的电流就减少到48A根据W二I2RT,发热量大大减少,跳火现象也会大大改善。三、负极集电环表面腐蚀厉害,表面形成小沟,接触面积减少。在四台机组中,负极的
7、集电环总是磨损的较厉害,跟碳刷接触的部分,不久就磨出一道道小沟。这是金属的电化学腐蚀引起的。当金屈与电解质溶液接触时,形成与原电池原理相同的腐蚀电池,自发发生电化学反应而使金属材料或制品变质受到腐蚀,这种腐蚀就叫电化学腐蚀,由于电化学腐蚀无处不在,时时都在发生,难以杜绝,危害其人,因此是研究技术腐蚀与防护的首耍方向。腐蚀电池中发生氧化反应的极叫阳极(对应转子的负极集电环),发生还原反应的极为阴极(对应转子的止极集电环),电化学腐蚀的主要分类有析氢腐蚀和吸氧腐蚀。钢铁制品在酸性不强、近中性的环境中一般都发生吸氧腐蚀。其反应式如T:2Fe+Q2+2H20
8、二2Fe(OH)2即铁和空气中的氧气和水分发生反应生成Fe(OH)2,Fe(OH)2进一步被空气屮的Q2氧化