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时间:2019-11-15
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1、引风机障碍分析报告一、障碍前工况发生障碍前设备能正常开关叶片,在220MW负荷下。电机电流值为168A,振动值为0.2mm/s参数如下图。[Rsrnior:%丨巴*里*»号'•>••■-«•'•J二•上••»;•••<•'ZH工T号、障碍经过1、1月26日凌晨2点,启机时发现执行器无法开关叶片,经检查发现,为执行器连接轴T2轴承座垫板断裂。紧急联系厂家配送T2轴承座垫板进行更换。2、1月27日晚8点23分,机组滑停,在事先做好措施的前提下,关闭A引风机入口门,打开A引风机出口挡板门,在烟囱自吸情况下,待引风机温度冷却;打开引风机入
2、口门,进行T2轴承座垫板更换,加固。3、27日23点完成轴承座垫板更换工作,28日凌晨1点许开启A引风机试运行,振动值在4.3mm/s,执行器动作无法到位。随停机进行检查。三、障碍后检查情况(设备损坏和经济损失)1、停机后进入风机内部检查发现1级动叶有部分叶片卡涩、不同步,造成振动异常,执行器无法关到位。(附图)2、现场拆解也轮毂发现叶片滑块损坏,芯轴弯曲。四、原因分析1、风机在运行过程中未进行叶片开关活动,在叶柄根部积灰结块,导致在启机期间开关叶片力矩过大,使风机芯轴弯曲,无法正常开关叶片。2、风机在车间安装过程存在质量问题,使
3、风机调芯盘不水平,在风机长期运行过程中损坏叶片滑块,加剧了调芯盘的不水平度,从而导致芯轴弯曲,无法正常开关叶片。3、风机芯轴选型不当,在运行过程中遇到力矩过大的情况下,将芯轴顶弯曲,无法正常开关叶片。五、暴露问题1、我厂燃烧煤质较差,含硫量较高。进过脱硝使烟尘中含硫酸氢氨过高,在停机过程中脱硫塔中返回的水蒸气加剧了叶片根部的锈蚀,在叶片根部及叶片上凝固成板结灰块。在启机过程中力矩过大极易使芯轴弯曲,从而无法开关叶片。2、根据随机使用说明书上说明(第14页第9条防护的重要提示),若停机时间超过二天时,要求停机时间内每天至少启动油站操
4、控风机叶片由关闭到最大开度再到关闭动作循环二次,防止停留在风机内的烟气对叶柄处的腐蚀。在停机过程中运行人员未按要求进行开关叶片活动(2014年9月04日已经给发电部发OA文件,要求停机保护叶片操作),加剧叶片根部腐蚀。六、防范措施1、根据我厂实际情况,煤质含硫量较大。在停机过程中每隔2小时对叶片进行开关操作。防止腐蚀性物质对叶片叶根部的腐蚀及凝固叶片。2、停机过程中打开人口门对风机叶片及根部积灰进行清理。七、责任考核
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