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时间:2019-10-24
《手提灯灯筒油墨脱落分析》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、手提灯灯筒喷油后油漆脱落分析报告目录问题描述问题确认原因分析结论临时纠正措施长期措施问题描述型号:6565名称:迷你手提灯灯筒日期:2009/12/18现象:注塑车间在生产灯筒大身时进行首件确认(需进行试喷涂)发现灯筒喷涂透明橡胶油后,表面附着力低,出现局部脱落。问题确认灯筒试喷涂橡胶油后在测试附着力出现局部脱落(见右图)。发现问题时,品质部已开出CAR给工程部、生产部,要求工程部提出相关改善,并OnHold已生产产品。IPQC在后续跟进时发现相关部门没有采取改善措施,产品仍继续生产。(见附件1)附件1原因分析造成涂层脱落的原因
2、:表面前处理不当油漆本身及添加剂特性变异,成型工艺参数不当,导致过多内应力产生,而不能及时释放。表面前处理不当与喷涂车间、IPQC调查确认灯筒在喷涂前均采取干布进行清理,清除表面的灰尘、油脂和污物后进行喷涂处理,喷涂后的产品经过40分钟,温度60度,自动线烘烤后将产品拿出放置冷却到室温。在12月17日之前采用同样的表面处理的产品无脱落不良,因此排除表面处理不当造成脱落的可能。(见附件2:喷涂车间当日首件报告)附件2附件2油漆本身及添加剂经过与喷涂车间、IPQC调查确认油漆材质无变化,添加剂(开油水)无变化,在12月17日之前采用
3、同一油墨及添加剂喷涂的产品无油墨脱落不良,因此排除油漆材质及添加剂造成油漆脱落的可能。(见附件3)附件3内应力表面应力测试:测试方法及判定标准(醋酸沉浸法)表面应力测试:将乙酸(冰醋酸)倒入玻璃器皿中,将产品完全浸在乙酸里,时间为30秒。30秒后将样品取出并立即用清水(自来水可)冲洗干净,观察样品表面有无发白及裂纹。判定:不得有任何开裂现象,允许表面有轻微发白。试验前灯筒(见图1)试验后灯筒表面有严重发白,有裂纹(见图2,3),因此判定灯筒存在表面应力。图1图2图3内应力测试:测试方法及判定标准(醋酸沉浸法)内应力测试:将表面应
4、力测试合格的样品擦干后完全浸在乙酸里,时间为2分钟。2分钟后将样品取出并立即用清水(自来水可)冲洗干净,观察样品表面有无发白及裂纹。判定:不得有任何断裂现象,允许镶件处有轻微裂纹及表面发白现象。试验前见图4。试验后灯筒表面有龟裂,灯筒无镶件存在,因此判定灯筒存在内应力。(见图5、6)。图4图5图6结论成型工艺不稳导致灯筒有应力存在是导致喷涂后涂层脱落的主要原因.临时纠正措施对现有在制品的处理:1、消除内应力,对灯筒进行烘烤处理。2、对处理后的灯筒增加喷涂底漆后喷涂橡胶油。措施验证:将灯筒放置在烘烤箱烘烤1H,温度80度。(见右图
5、)将烘烤后的产品与未烘烤的产品做应力测试对比试验、喷涂油墨后进行对比。(数量各3PCS)图7图8图9图10对比图7、8,可以发现烘烤后的灯筒无龟裂,未烘烤的出现龟裂。对比图9、10,未烘烤处理喷涂油墨的出现油墨脱落,进行烘烤处理的喷涂油墨后未发现油墨脱落现象。因此判定产品经过烘烤可以消除内应力,减少喷涂后出现油墨脱落的机率。生产线将产品烘烤2H,温度70度,做喷涂底漆后喷涂橡胶油和未喷涂底漆直接喷涂橡胶油的对比试验。(各20Pcs)。从右图对比可以看出未喷涂底漆的有油墨脱落的现象。因此建议对现有在制品进行2H,温度70度的烘烤处
6、理,喷涂底漆后在喷涂透明橡胶油。长期措施1、工程部制定合理的注塑成型参数,生产部通过定参数、定机台、定模具来减少内应力,IPQCAudit。2、IPQC增加内应力测试为常规检验,对要进行表面处理的产品均要进行内应力测试,测试合格后方可进行生产。
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