锅炉水冷壁管穿漏原因分析及对策

锅炉水冷壁管穿漏原因分析及对策

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1、锅炉水冷壁管穿漏原因分析及对策李伟军I高红利2(1.佛山由顺德区锅特所广东顺德5283002.茂名学院机电学院广东茂名525000)摘要:本文通过对一台锅炉水冷壁管穿漏事故的分析,找出了管子穿漏的原因,提出了修理方案,并对该锅炉存在的安全隐患提出了预防措施。关键词:锅炉穿漏措施PerforationanalysesandpreventivesmeasuresfortheheatingtubesinaboilerFoshanShundeBoilerPressureVesselandSpecialEquipmentInspectionIn

2、stituteLIWei-junMaomingInstituteGAOHong-liAbstract:Thispaperanalysestheperforatedheatingtubesinaboiler,thengivesthecausesoftherupture.Finally,presentsthewaysofrepairingandprevention.Keywords:boiler,perforation,prevention1.刖吕对流管束图2水冷壁管穿漏形貌图某酒厂一台SHF8-1.25-AI锅炉,有水冷壁管14根,其中

3、左右侧墙各7根。管了规格为侧前、侧后墙各两根076x4管,侧墙中间三根051x3管。管子材料为20"低中压锅炉用无缝管。所有管子都直接连上汽包,管子和汽包Z间胀接,两种管胀接外伸长度分别为11mm和9mm。上下汽包Z间冇对流管束。下汽包由8根下降管连到下集箱,下降悖与集箱Z间焊接。炉膛宽3m,深3m,高5m。该锅炉1980年投入使用,每年都定期检修,未发主失效事故。到2001年,为了增加产汽量,在大修吋,将炉膛的高度山原来的5米增加到现在的7米,水冷壁的高度和受热长度也随Z增加了2米,产汽量由8吨/小时提高到11吨/小时,竹子也全部进

4、行了更换。但是改装后,锅炉起动及停机时振动很大,在运行时情况稍有好转,但也有振动。使用一年多,到2003年3月,有4根水冷壁管出现穿漏,英中左侧丽墙一根,右侧前墙三根,穿漏位證都在炉顶管过墙处。管穿漏位宣示意图及穿漏形貌图分别见图1和图20图1水冷壁管穿漏位置示意图(打“X”处为穿漏位置)1.穿漏位置形貌分析将穿漏的水冷壁管从断口附近割断。从割管发现,管子表面无结垢,管子直径无增大,也无鼓包,管子幫性变形不明显。取相同环境下的完好管子,测得管子厚度未减少;对完好的管子做材料性能试验,发现管子材料的各项机械性能指标也未降低。从水质分析报

5、告看,水质也符合标准。锅炉操作丄也都是经过培训的熟练工。故排除了管材、制造、水质及操作等可能原因。由于开停机及运行屮这几根管了都发生振动,且穿漏位置是在管了穿过炉墙处,故进一步分析原因可能是由于水循环不良,导致管内汽液两相流动不稳定引起振动,从而使管子•炉墙z间摩擦碰撞导致管子穿孔破裂。2.穿漏原因分析通过对穿漏的几根水冷壁管进行水循环计算,发现这几根管了都可能岀现水循环停滞。以左侧前墙穿漏的管子为例,计算知该管的工作压差为△P=63.5MPa,停滞压差为APtz=65MPao由锅炉手册知,耍使锅炉水循环正常不发生故障,须保证受热较弱

6、的管子的工作压差大于停滞压差,考虑安全裕量,不发生水循环停滞的条件是:△P»/ZSP“21.05。而该锅炉的工作压差小于且接近停滞压差,故很容易出现水循坏停滞⑴。水循坏停滞通常发牛在受热较弱的上升管。停滞发牛吋,管内的蒸汽含量较少,如果管内汽水混合物的重位压头等于或大于循环回路的共同压差,则由于循环回路的压差不足以使该根管内的汽水混介物流动。此时,只有少最的炉水进入该根管子。在某-•瞬间,进入该管的水流最小于蒸汽产最,此时,管内蒸汽会累积而增多,该管的压差而随之逐渐变小,在下降管压差基本不变时,供入该管的水会暂时增大,流量一增大就会把

7、原来在管中累积的汽泡冲走,结果情况又恢复到开始的悄况。进入该管的流量又减少。如此周而复始,流暈就会产生不断的、周期性的脉动⑵,从而激发水冷壁管振动。循环停滞时,管子里面会形成人气泡,气泡不但纵向发展,还会横向发展,从而挤掉管壁四周的水膜,堵塞整个管子截血,形成汽塞。这样乂使管子受交变热应力,使管子产生疲劳破坏。另外,锅炉起动及停机时工况不稳定,炉膛内烟气工况复杂,烟气冲刷水冷壁管,且炉膛内压力波动较人,加上管内的水循环故障,导致水冷壁管的振动很大。在运行时主要是由于循环停滞引起的振动。长期的振动使管卡松动,管子固定装置减少又使振动情况

8、恶化。纵上所述,这起穿漏事故是山于水循环不良引起管子振动,进而引起管子疲劳损坏,在炉顶过墙处,振动使管子与过墙砖撞击,长期磨损使该处的管子首先穿漏破裂。3.处理方法及防止对策处理方法:(1)打开炉顶盖铁板,将穿管处的炉顶

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