液压泥炮后退故障诊断与排除

液压泥炮后退故障诊断与排除

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1、液压泥炮后退故障诊断与排除摘要:液压泥炮是高炉牛产的重要设备,泥炮后退故障会引起高炉生产的减风生产其至是休风。木文结合实际对泥炮后退现象进行诊断并进行排除。关键词:液压泥炮、故障诊断排除引言:首钢水钢三号高炉出铁场共冇两台SZNP300型液压泥炮ofi2013年4月份以来两台泥炮均出现打泥后退20mm~40mm的现象。危机高炉的正常生产,成为了制约高炉生产的瓶颈。一、液压泥炮简介液压泥炮由三部分组成:回转装置、打泥装置、液压控制系统组成。回转装置由回转机构及回转油缸等组成,其作用是把打泥装置推送到铁口位置或退回到检修、装

2、泥位置;打泥装置由炮嘴、炮桶、打泥油缸等组成,其作用是向铁口打泥封堵铁口;液压控制系统作用是对泥炮回转机构及打泥机构进行控制。其具体参数及液压控制系统原理图如下:二、故障诊断与排除(一)、液压泥炮出现打泥后退现象后,设备技术人员先从液压控制系统入手进行判断。1、对液压系统的动力部分进行检查。对照设备性能参数对系统压力等进行检测,检测结果未出现异常情况。对油液的温度和油箱的油液位进行检查为50°C,亦在合理的范

3、韦I内;同时対回油过滤器及油液的油质进行目视检查也未发现明显的差异。2、对液压系统的执行元件进行检查。对液压泥炮

4、的回转油缸进行检查。查外观没有发现泄漏情况,同时,进行试压实验对油缸是否内泄进行检查,检查结果并没有发现油缸有内泄情况。3、对液压泥炮的液压控制系统进行分析、检查。先对作为操作手柄的换向阀进行检查、更换,而并未使后退现象消失。而后对前置块进行检查,液压系统前置控制油路块原理如下:依图可知,转炮前进动作压力油经液控单向阀B1进入油缸无杆腔,同时打开液控单向阀B2;有杆腔回油经顺序阀Al、B2补充到无杆腔,实现快速动作。转炮后退动作(有杆腔进油)压力油打开直通单向阀B3(同时打开液控单向阀B1),经顺序阀的单向阀B4,进入油

5、缸有杆腔;无杆腔回油经阀B1返回系统。泥炮打泥后退说明回转油缸活塞向无杆腔运动,压炮缸保压时压力过早降低所致。但是从两测压接头测出的压力负荷设定值,未出现异常。进而把溢流阀A2等每个阀都拆开检查清洗,且把单向阀B1更换,后退现象依IH存在。(-)机械部分检查在液压系统检查无果且无法找明原因的情况下,开始对机械部分机械检查。下图是泥炮在打泥位置的示意图:检查发现泥炮在回转的过程中晃动人,结合泥炮的运动轨迹对泥炮的运动进行分析。液压炮的运动山四个部分组成,即液压缸一弯臂一机架组成的曲柄滑块运动;弯臂一小连杆一主臂一机架组成的

6、四连杆运动;主臂一调整杆一吊挂装置一机架组成的四连杆运动以及炮身的运动。结合连杆机构的应用特征,对图示的四个转动副进行检查。检查发现1、2、4处转动副磨损严重,分别达到15mm、23mm、42mm的磨损量。遂对三处转动副进行处理,制作圆弧垫片填至转动副屮,并进行焊接加固。试车后,后退现象消失。为彻底处理炮架转动副的磨损问题,于2013年6月份计划检修中对炮架进行更换,后退现象得到彻底解决。束语:液压泥炮后退是一个复杂JL常见的故障现象。综上所述,泥炮后退故障的产生的原因是多方面的,机械部分原因是最基本的成因。排查吋应先简

7、后繁,先机械部分再液压部分的顺序进行排查,明了故障原因,合理地进行处理,可以很好地排除故障。参考文献:杨为生液压系统维护与修理[M]北京兵器工业出版社2001

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