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1、低渗透油田注气提高采收率研究现状摘耍:开采低渗透油m对我国石油工业的发展有着举足轻重的作用。文章讨论了低渗透储层特征、分析了低渗透油田开发屮的技术难点,在此基础上介绍了注气提高原油采收率的方法,并指岀了我国低渗透油田注气捉高采收率的不足z处。我国低渗透油出的储量很大,随着以中、高渗透层为主的老油出逐渐进入中髙含水期开釆,低渗透油藏的重要性将日益增加。提高对低渗透储层的认识,对我国右油工业的持续稳定发展,貝冇重耍的战略意义。一、低渗透储层的特征(一)地质特征低渗透储层形成有其独特的沉积环境及沉积后的成岩作用和构造作用的影响,使其具有典型的特征,主要包括:
2、(1)储层物性差,沉积物成熟度低,但后生成岩作用往往比较强烈;(2)孔隙度低,孔喉半径小、毛细管压力高,原始含汕饱和度低;(3)基质渗透率低;(4)裂缝往往比较发育;(5)非均质性强;(6)粘土矿物含量高,水敏、酸敏、速敏严重。正是由于这些特征,决定了低渗透储层研究的特殊性。(二)开发特征1.低产井多。在开发过程中,油井自然产能低。渗透率低,导压系数小,压力传递慢,油井供液不足,投产后产量递减很快,岀现很多低产井。2.采收率低。油层受岩性控制,水动力联系差,边水,底水驱动很低,自然能量补给不足,多数汕藏主耍靠弹性驱动和溶解气驱方式采汕。-•次采收率很低
3、,一•般只能达到8%〜12%,注水后,一般低渗透油出二次采收率提高到25%〜30%,特低渗透油FH则为20%〜25%。3.采油速度低。特低渗透汕DL依靠天然能量开采,采油速度约在1%以下;注水开发,采油速度在1%左右;一般低渗透油田,注水开发,采油速度在短期能达到2%以上。二、主要孑盾和技术难点1.低渗透汕田的开发面临的主要三人矛盾是层间、平而和层内的矛盾;除此之外,在目前的开发条件下,主耍的矛盾是注水井压力不断升高、吸水能力不断下降、釆汕井见效差、地层压力大幅度下降、生产能力急剧递减,以及注水量、产油量、开采速度和采收率都很低。形彖的说,就是“注不进
4、,采不出”。1.裂缝问题。即沿裂缝方向水窜、水淹严重,距裂缝较远的两侧生产井注水效果很差。2.采油工艺技术不适应问题。目前大多数汕□□仍采用杆式抽汕泵,存在地层供液不足,供采不平衡,泵效低,抽汕系统机械效率低等问题,因此不可避免的会出现较多的低产井。三、注气提高采收率技术概况(一)研究状况1.研究经验。从构造上,倾角大于15°,垂向渗透率大于0.2L/m2的倾斜地层可以实现重力稳定驱;存在隔层H分布较宽的平缓地层或厚度小于3m的薄汕层适合注气水平驱替。剩余汕饱和度至少为25%,町考虑混相驱替;非混相驱时,原油饱和度至少为50%o在平缓地层内,注富气混相
5、驱,其原油粘度最好小TIMPas,最高不能超过5MPas,密度小于876kg/m3;注干气混和驱,其原油粘度最好也不超过IMPbs,最高不能超过3MPas,密度小于825kg/m3;非混和驱替,原油密度可在876〜1000kg/m3Z间。2.水驱后油藏注气研究。适用多种油藏和气种类,可达到油藏提高采收率在3%〜6%之间;水驱后油藏进行气驱,以水驱达100%后再进行气水交替驱;油藏水驱后的注气方式一般采用水气交替,但不适介低渗透汕藏。3.对注水后期油藏转注蒸汽开采的研究。水驱后转注蒸汽开采油藏的条件为:油层净总厚度比大于0.5,油层厚度大于10m,含油饱
6、和度大于50%,油层孔隙度大于20%,地层原油粘度大于3O.MPas,垂向渗透率为止询律较为有利,渗透率变异系数小于0.75。冷水驷后如果转热水(200)驱,山于热膨胀和降粘效果冇限,所以对驱替效果改善不大,其残余油饱和度仍将高达28%左右;但转蒸汽驳能収得较好效果,莫残余汕饱和度将降至10%左右。转蒸汽驱时是否经过水驱以及水驱程度如何,对蒸汽驱的最终残余油饱和度影响不大,均为10%左右,但水驱时间越长,蒸汽驱时的经济效益将越羞。4.裂缝性油藏屮注气驱。裂缝性油藏屮注气驱是可行的,尤其向油湿性裂缝储层屮注气,可以取得比水驱更好的开发效果,裂缝中注气与基
7、岩原油Z间的传递作用是使储层增产的关键因素。储层中裂缝发育方向和发育程度严巫影响注入气流动路径、波及范围、突破动态以及产汕动态,但气驱突破速度耒必比水骡突破快,气驱波及范围也可能比水驱广。鬥前室内实验忽略了多孔介质对流体相态的影响,这样的结论准确性低,需多进行多孔介质影响的和关实验研究。此外分了•扩散作用是裂缝性储层注气驱过程屮的一个重要开采机理,在进行动态预测时,需考虑该机理对渗流的影响。裂缝性介质屮注气混和驱机理复杂,双重介质影响的流体混和性确定方法和混相理论还有待进一步研究。1.注溶解气开发。以安塞油田坪桥试验区为例子。采用枯竭开采方式,地层压力
8、下降快,递减快,采收率低,开发效果茅。采用注溶解气开发最终采收率达41.1%;出程度为22.2