浅谈敞开式环式炉焙烧石墨电极生产(2)

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1、浅谈敞开式环式炉焙烧石墨电极生产余东(方大炭素新材料科技股份有限公司甘肃兰州730084)1.前言敞开式环式炉有火道垂直、水平温差小、周期短、产量大、能耗低、污染小的特点,多用于铝用阳极的焙烧。而石墨电极一般使用带盖式环式炉或倒焰窑进行焙烧。本文简要介绍了一次使用敞开式环式炉焙烧石墨电极的生产情况,总结了一些经验,为今后使用该炉型焙烧石墨电极生产提供参考。2.敞开式环式炉设备本次焙烧采用的敞开式无火井焙烧炉,有18个炉室,5料箱6火道,炉室长5240mm,每个料箱宽750ram,高5260mm,一直用于焙烧铝用阳极。使用天然气为燃料,脉冲式自动点火,单火焰系统运转,3个燃烧架。升温

2、曲线设定和监控以及负压控制均由计算机完成,自动化控制程度较高。炉室结构和烟气走向如图l:下上丁LZ叮。LJ丁Lq丁L电1丙一:-胭弋JL[册7L聿聿{申{:审菇审;串#爿茸£茸璋茸茸璋薹羹瓣纛####【#;啦黼}}}年}=×羹{{尊{e埔茸c哮{弼X2{{蜊囊瓣辫鬻羹肆茸e聿哮串匀羹●羹雾1r#####苫雹’r#####;幸幸o#:I:曲;二:茸璋0曲图l炉室结构与烟气流向示意图.105.如图1所示,烟气进入炉室后,分为2股,l股从上部直火道通过,1股向下进入W型火道。当负压大时,从w型火道通过烟气多,炉室底部受热快。当负压小时,从上部直火道通过烟气多,炉室接受热量少,易造成垂直温

3、差。因此必须保持合适的负压,使炉室均匀受热。火道测温电偶位于4孔,插入炉室深度1600m。烟斗位于最后一个炉室4孔。测负压仪表位于倒数第二个炉室4孔,通过测量该炉室温度来调整烟斗上负压翻板阀开度控制负压。在料箱前后位置各插1根热电偶测量上下游制品温度。3.焙烧工艺要求3.1焙烧曲线参考带盖式环式炉制定的360h曲线,在运行过程中出现2-3个炉室同时位于中温阶段,升温速度慢,带不起来预热炉室温度的现象。因此一次焙烧采用336h曲线,制品最高温度达到1050℃以上。二次焙烧采用252h曲线,制品最高温度达到850℃以上。表1336h一次焙烧温度控制表阶段温度范围℃持续时间h升温速度℃/

4、h10-260564.62260—350561.63350--490562.54490_720564.15720一1000565.O61000-1100156.77110041恒温表2252h-:.:次焙烧温度控制表阶段温度范围℃持续时间h升温速度℃/h1100-250364.22250-450722.83450-570363.34570_720364.25720-950366.4695036恒温.106.3.2填充料要求填充料使用O-8..n粒度冶金焦,粒度要求+8mm

5、室运转情况下,烟斗负压不低于2000Pa,有时超过2500Pa,火道负压也在lOOPa以上。由于电极焙烧曲线比阳极焙烧曲线长,升温速度慢,烟斗负压降到1500Pa左右,后期控制在1000Pa左右。火道负压控制在30Pa以内。在挥发份燃烧时,最低控制在lOPa左右。只要能保证高温炉室不出现返火现象即可。3.4装炉操作产品与料箱壁,产品与产品之间的距离要求均匀。制品与料箱壁间距≥80衄,制品间距≥40m。上下两层制品之间,填充料的厚度应保持70-100mm,顶层覆盖保温料厚度≥4001m。下完填充料后,应将填充料捣实。4.1产品出炉情况4.产品出炉情况及分析表3不同焙烧方式产品质量变化

6、情况烧规格mm出炉量内裂横纹纵纹废品量合格率次(根).(根)%爹4003412698.2爹4506782512104793.1爹5001261240126449.2高功率电极合计114539542411789.8烧爹450514206528783.1超高功率电极合计514206528783.1高功率、超高功率—烧1659591192620487.7总计步40067l21399.6爹45036614182393.7高功率合计103716192697.5‘—-●●—-爹400533ll21397.6烧爹5003919112094.9超高功率合计92420133396.4高功率、超高功率

7、二烧总计1961126325997.O.107.一次焙烧共19炉产品,前期9炉出炉质量较好,共出炉841根产品,产生25根废品,产品合格率达到97.0%。后期10炉出炉质量较差,共出炉899根产品,产生179根废品,产品合格率80.1%。其中有两炉产品合格率仅64.4%和40.096。二次焙烧共21炉产品,其中,400电极出炉质量较为稳定,多500m电极产品合格率完成不理想。整体来说,一次焙烧质量不如带盖式环式炉稳定。造成一烧质量波动的主要原因与重点温度阶段制品升温速

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