[毕业设计]数控机床故障诊断

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1、数控铳床主运动调试与维修电子技术的发展以及国内数控装置的发展使得数控装置的价格走低,特别是经济型数控车系统的价格已经是到达了它的最低点。经济型数控车床在中国的机械加工行业屮得到了迅速普及,使得我国机械加工水平无论在加工质量方面还是在加工效率方而也得到了迅速捉高。但是随着机床使用时间的延长,数控机床会出现这样或那样的故障,本文就以经济型数控机床的常见故障为例,谈了一些解决的办法。【关键词】数控车床霍尔开关继电器伺服驱■■・刖吞1故障1.1换刀装置故障(5)1.2稳压电源故障(6)1.3系统程序锁故障(7)1.4结束语(7)2诊断2.1数控机床的故障诊断

2、技术(8)2.1.1数控系统自诊断(8)2.1.2在线诊断和离线(8)2.2数控机床故障的实用诊断方法(8)2.2.1诊断常用的仪器、仪表及工具万用表-可测电阻、交、直流电压、电流(8)2.2.2诊断技术资料(8)2.2.3故障处理(9)2.2.4数控系统故障诊断方法(9)2.2.5故障诊断应遵循的原则(10)2.3数控机床故障的类型与特点(10)3维护3.1、主传动链的维护(12)2.2刀库及换刀装置的维护(12)3.3液压系统的维护(13)全文总结(14)致谢(15)参考文献(16)浅谈数控机床故障诊断与维护换刀装置故障数控车换刀一般的过程是:换

3、刀电机接到换刀信号后,通过蜗轮蜗杆减速带动刀架旋转,由霍尔元件发出刀位信号,数控系统再利用这个信号与目标值进行比较以判断刀具是否到位。刀换到位后,电机反转缩紧刀架。在我维修数控车的过程屮遇到了以下几个故障现象1.1.1一台四刀位数控车床,发生i号刀位找不到,其它刀位能正常换刀的故障现象故障分析:由于只有一号刀找不到刀位,可以排除机械传动方面的问题,确定就是电气方面的故障。可能是该刀位的霍尔元件及其周围线路出现问题,导致该刀位信号不能输送给PLCo对照电路图利用万用表检查后发现:1号刀位霍尔元件的24V供电正常,GND线路为正常,T1信号线正常。因此可

4、以断定是霍尔元件损坏导致该刀位信号不能发出。解决办法:更换新的霍尔元件后故障排除,一号刀正常找到。1.1.2一台六刀位数控车床,换刀吋所有刀位都找不到,刀架旋转数周后停止,并冃数控系统显示换刀报警:换刀超时或没有信号输入。故障分析查找:对于该故障,仍可以排除机械故障,归咎于电气故障所致。产牛该故障的电气原因有以下儿种:1•磁性元件脱落;2•六个霍尔元件同时全部损坏3霍尔元件的供电和信号线路开路导致无电压信号输出。其屮以第三种原因可能性最大。因此找來电路图,利用万用表对霍尔元件的电气线路的供电线路进行检查。结果发现:刀架检测线路端子排上的24V供电电压

5、为0V,其它线路均正常。以该线为线索沿线查找,发现从电气柜引出的24V线头脱落,接上后仍无反应。由此判断应该是该线断线造成故障。解决办法:利用同规格导线替代断线后,故障排除。1.1.3一台配有FANUC-Oimate系统大连机床厂的八;刀位车床,选刀止常但是当所选刀位到位之后不能正常锁紧。系统报警:换刀超时。故障分析查找:刀架选刀止常,止转正常,就是不能反向锁紧。说明蜗轮蜗杆传动正常,初步定为电气线路问题。在机床刀架控制电气原理图上,发现刀具反向锁紧到位信号是由一个位置开关来控制发出的,是不是该开关即周围线路存在问题呢?为了确认这个故障原因,打开刀架

6、的顶盖和侧盖,利用万用表参照电路图检查线路,发现线路未冇开路和短路,通过用手按动刀架反向锁紧位置开关,观察梯形图显示有信号输入,至此排除电气线路问题。推断可能是扌当块运动不到位,位置微动开关未动作。于是重新换刀一次来观察一下,结果发现:果然挡块未运动到位。于是把挡块螺栓拧紧,试换刀一次正常。再换一次刀,原故障又出现了,同时发现蜗杆端的轴套打滑并口爬升现彖。难道是它造成了电机反转锁紧时位置开关的扌当块不能到位?于是把该轴套进行了轴向定位处理,将刀架顶盖装好。结果刀架锁紧正常了。解决办法:对轴套进行轴向定位故障解决。1・2、稳压电源故障机床在运行时机床照

7、明灯突然不亮,机床操作面板灯也不亮,系统电源正常,同时系统急停报警,和主轴无信号警。关机后重新上电故障依旧。故障分析检查:经询问当时操作人员,没有违规操作,排除人为原因,也可以排除机械原因,应该是电气故障引起。该机床的电器原理图显示,这些失电区域都和24V有关,并且该机床拥有两个稳压电源,一个是I/O接口电源,另一个为系统电源。失电区域都与I/O接口有关,于是打开电气柜观察发现I/O接口稳压电源指示灯未能点亮,说明该电源未能正常工作或损坏。由稳压电源的工作原理知道,稳压电源有电流短路和过载保护的功能,当电源短路或过载时口动关断电源输出,以保护电源电路

8、不被损坏。于是试着把电源的输出负载线路拆下来,结果发现重新上电后电源指示灯亮了。这说明电源木身没有损坏。通过

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