加油机故障分析

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1、正星加油机的故障判断及维修方法:1、加汕机开机正常,但汕枪不出汕。A、电动机反转或传送三角带松脱、断裂。应调整电源和序,调节张紧轮或更换三角带;B、汕气分离器故障;①加汕机过滤网(包括锥形滤网)堵塞严重。应清洗滤网,去除杂物;②油气分离器的出油阀卡死打不开造成加油机不出油。维修时应卸下出油阀,清除杂物后复装,使其能上、下运动口如:③油气分离器的小浮子进油或脱落,造成高压腔内不能形成高压,也会造成加油机不出油;④汕气分离器的上盖压建破损造成高压腔与常压腔连通,致使高压腔内形不成高压而使加油机不出油。⑤油气人分离器的滤网犁或弹赞座垫损坏。更换损坏的密封犁;⑥油气

2、分离器的锥形阀没关严。C、叶片泵故障;①叶片泵溢流阀不能封闭。因有异物(破碎的弹片等)卡在溢流阀的阀芯与阀朋之间,造成油液始终在泵内做内循环而不能流出,维修a寸应取出阀芯,清除阀座界物;②由于泵内叶片M弹片长期随转子做高速运转,会因疲劳而磨损、断裂,导致叶片泵内泄增人,严重时英至失去抽汕作用,维修时应清除泵内杂物与破损的叶片、弹片,更换新品后复装;③叶片泵与油气分离器结合而的泵垫击穿或反装,也能造成叶片泵的鬲压腔与低压腔连通,致使叶片泵失去排油功能;④叶片泵转子与转子轴松脱,造成泵轴空转,此时维修需更换转子或叶片泵。D、流量计卡死造成加汕机不能排汕;①因有杂

3、质进入流量计的铜套与活塞之间,或因其内部传动机构(如胶木轮、连杆等)磨损1何造成四活塞不能运动,致使油机不能排油,维修时应拆开流量计,去除铜套内杂物,更换磨损部件;②如果因汕品品质引起的流量计卡死,应提醒客户注意所购汕品的质量是否合格。E、因加汕机的电磁阀不能开启而造成机器不出汕时,首先应检杳电磁阀的控制电路部分,如灯阀板、继电器板或主板是否损坏等,零线是否接好,然后再检查电磁阀自身的故障,如阀内线圈是否断路、阀膜孔是否堵塞等阀内故障;F、管线与底阀故障;在开机状态下检杏汕气分离器排气管的排气状况,如果排气不止,则可初步判定是加汕机管线或底阀的泄漏故障。G、

4、油枪故障引起的不出油;①油枪滤网或接头处堵塞,维修时应拆开油枪滤网和接头,去除杂质后复装即可;②汕枪频繁自封,导致汕枪不出汕。应检修汕枪的自封机构,如进气嘴是否堵塞等。H、如检修加汕机所有部件均无问题,加汕机仍不出汕,汕气分离器的排气管也不排气,应考虑管线是否堵塞、底阀是否卡死筹外部原因。2、启动加油机加油时,流速较慢。A、加油机滤网堵塞(包括锥形滤网和油枪滤网);B、加汕机零部件或管线泄漏导致大量空气进入,进入叶片泵的气体量人于分离器分离气体的最人呆。开机测试时,汕气分离器的排气管会排气不止,且视汕器处有人呆气泡。维修时应先检查加油机各零部件是否存在泄漏情

5、况,再检查输油管线与底阀密封不严的问题;C、叶片泵故障;①叶片泵溢流阀封闭不严或泵築反装、损坏也是造成叶片泵排油速度慢的原因z—;②叶片泵叶片磨损严重或冇杂物将叶片卡死,导致个别叶片不能弹出,也会使叶片泵内泄增大,加油机排油速度变慢。D、汕气分离器故障①汕气分离器小浮了脱落或进汕,岀气阀常开导致高压腔内压力不足;②油气分离器出油阀下部杂物太多使出油阀不能冇效地开启;③油气分离器上盖压垫破损,高压腔密封不严导致压力不足,排油变慢。E、如果检查油机各部分均无问题,管线与底阀也密封良好,应考虑管线堵塞和底阀开启不全等外部原因。3、加汕机运转时,噪声和振动比较人。A

6、、油气分离器滤网堵塞,输油管线过长、过细造成叶片泵负荷加重,产纶噪声;B、叶片泵溢流阀卡死打不开或调整螺钉调得过紧造成;C、叶片泵叶片卡死,导致输出油的脉动程度加剧,使机器产生噪声与振动;D、叶片或弹簧(片)损坏,导致加油机噪音增大;E、三角带张得太紧,使叶片泵的滑动轴承磨损,导致加汕机噪音增人;F、机器内管道振动,解决方法是更换防震胶管;G、输出油的脉动频率Ai加油机的固有频率相近吋,也会导致加油机、噪声与振动增大。解决方法是调整叶片泵的溢流阀或更换汕气分、离器与机架间的减振垫;H、电机噪音增大。更换防爆电机;I、固定加油机的地角螺栓松动或其它紧固件松动。

7、重新拧紧地角螺栓与其它松动的紧固件。4、启动加汕机加汕时,流速时快时慢。A、加汕机叶片泵的溢流阀运动不灵活;B、叶片泵的叶片卡死,不能从叶片槽内滑出;C、输油管线有“几”字形弯头,导致管线内空气排不出,叶片泵抽油时,出现加油时流速时快时慢;D、管线底阀阀芯运动不灵活也会造成流速时快时慢。5、加汕机所加汕液中含有气体。A、检查油气分离器的排气状况,如排气不止,说明输油管线严重泄漏,应检修管线与底阀;B、汕气分离器的排气管吸气,是人浮了下端的锥形阀没有安放到位;C、分离器的出气阀与排气管堵塞,导致加汕机气体不能分离,而从汕枪排出。6、加油机精度超差A、传感器内的

8、双光电板(光槽)损坏造成计数脉冲丢失;B、流量计内泄

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