提高设备精度的重要性

提高设备精度的重要性

ID:4184355

大小:996.01 KB

页数:12页

时间:2017-11-29

提高设备精度的重要性_第1页
提高设备精度的重要性_第2页
提高设备精度的重要性_第3页
提高设备精度的重要性_第4页
提高设备精度的重要性_第5页
资源描述:

《提高设备精度的重要性》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在教育资源-天天文库

1、提高设备精度的重要性概述设备稳定运行(设备空间位置状态精度和产线系统精度变化,设备异常,生产设备运行精度降低)产品质量(带钢跑偏、褶皱、塔形、断带、振动纹等现象)产能(轧制速度上不去,产能不达标)影响设备精度的因素设备初始安装(安装时可能存在的精度偏差,系统检测方法的局限性)设备长期运行(磨损、锈蚀)基础变化(地基不均匀沉降)检修(检修精度偏差)中心线偏离(机组中心线、辊轴中心线偏离)案例分析阶梯垫事故经过:2012年2月23日14点57分,丙班白班,在轧制C20215计划第1块H121167080Q23

2、5B规格为5.4×1500mm的第1块时,带钢在正常穿出F710几米后,在F7入口堆钢,精轧操作人员立即拍下快停。事故原因:处理废钢过后,轧制第二块钢时,听到异响,带钢同时异常波动。后发现F1上阶梯垫移位。处理过程中发现阶梯垫位移传感器数据有误,人工确认位置后重新出钢。怀疑由于检修后开轧前零调时,AGC缸顶在阶梯垫边缘,故手动零调可通过,但传动侧刚度较差,增加了操作调整难度。造成堆钢。案例分析侧导板事故经过:2012年6月14日22:35,检修换辊后轧制第一块。H121458420,钢种SPHC(P),规

3、格4×1050mm。带钢出F1后撞F2传动侧侧导板堆钢。23:35恢复生产。事故原因:未标定侧导板过后,对中度存在偏差,导致带钢出F1后撞F2传动侧侧导板。案例分析活套事故经过:2012年6月26日23:10,轧制计划第74块,换规格第4块。H125147610,钢种SPHC(P),规格4×1050mm。F2咬钢后,3#活套突然从等待位下降,头部撞F3入口花架鼻梁,堆钢。23:48恢复生产。事故原因:3#活套突然从等待位下降,带钢头部撞F3入口花架鼻梁导致堆钢。案例分析切水板事故经过:2012年8月30日

4、0:14,换辊开轧第一块(H121699790)穿带至F3时,带钢头部插入F3上切水板内堆钢,处理废钢并更换切水板。2:11恢复生产。事故原因:切水板气缸垫片磨损严重,切水板下落,导致其与轧辊间间隙过大,带钢钻入。案例分析辊道护板事故:①2012-5-2418:28:00Q345BH1213867009.5×1500撞护板,推中板②2012-05-2420:12Q345BH12138682013.5×1500撞护板,正常成卷③2012-5-28Q345B(B)21:36:12H1214005309.5×1

5、500撞护板,推中板案例分析支承辊事故经过:7月26日13:25,计划换粗轧工作辊,工作辊回装时,因下支承辊无法下落到位,导致工作辊无法回装,更换下支承辊,反复调整下支撑辊,17:41恢复生产。事故原因:下支撑操作侧窗口滑板变形,窗口尺寸变小,导致下支承辊下落时卡阻。案例分析锁紧卡板事故经过:月14日22:50分,计划换辊,F6因传动侧连接缸无法打开导致工作辊无法抽出,维检组织人员检查机械及液压设备,反复动作,连接缸仍无法打开,后决定切割工作辊传动侧轴承座,1:23分工作辊抽出,单动连接缸仍无法打开,维检

6、将传动侧移动座朝传动侧拉至最大位,操作工装辊,2:15分恢复生产。事故原因:传动侧入口槽板连接螺栓断裂槽板变形,出口槽板变形导致连接缸无法打开。总结控制设备精度是设备安全运行和产品质量保证的前提。只有设备之间处于和谐关系时,才能保障设备功能的正常投入,使其稳定运行从而减少设备故障,确保产品质量。谢谢!

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。