DBU100H控制板故障指示灯闪烁案例

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1、DBU100H控制板故障指示灯闪烁案例扌臥制:梁敏时I可:批准:时间:2011-5-24文件评优级别:DA优秀良好□(:—般DBU100H控制板故障指示灯闪烁案例一、问题描述:在测试DBU100H-60的驱动板时(我将DBU100H的控制板作为驱动板的负载),当开关电源起振后,母线电压达到直流制动阀值吋(640v)以及机器处于从机模式下且PI与COM短接时,即机器处于制动状态时,控制板的故障指示灯连续闪烁。(注:这也就相当于运行指示灯在连续闪烁,由于测试单板时并未焊接IGBT制动管)。二、问题分析:故障指示灯的连

2、续闪烁是出现在母线电压达到制动阀值之后,即机器开始制动吋,所以我们怀疑是PC929驱动电路以及后级电路出现短路故障,为了验证这一可能性,故直接将驱动芯片PC929拿掉,进行再次测试,但故障现象仍旧存在。通过分析控制板可知故障指示灯的亮灭是受5V电源和FAULT.OUT信号控制的,由于测量其他板子时用的是同一块控制板,所以也排除了控制板存在问题,FAULT_OUT信号是控制板主控芯片的一个输岀信号,所以怀疑是5V电源出现跌落,通过用示波器观察5V电源的波形,发现5V电源很不稳定,存在很大的跌落和抖动其大概示意波形如

3、图2(由于当时未拷贝存储波形),从图2中我们可以观察到,5V电源经历了一个正常-被拉低-再恢复的过程,为了验证5V电源的不稳定是否是由于驱动电路引起,故将电阻R27和PC929都拿掉。重新对5V电源进行测试,但结果还是与图2、图3—样,通过对驱动板电路图的再次分析,发现制动现彖出现时风扇电路控制部分也发生动作,如图4。辅助电源24V的短路对5V电源的稳定有很大的影响,经过用示波器对24V电源的测量,终于发现了问题,大概示意波形图如图3,发现在机器制动后,24V电源有明显下降的过程,通过对风扇控制电路的分析怀疑是二

4、极管D27损坏,通过用万用表对D27的测量证实其短路,更换器件后电路板恢复正常工作。现在我们再进行反推,当控制板检测到母线电压过高时,给FAN—个低电平信号,使得光耦PC3导通,MOSFET管Q1驱动门极为高电平,Q1导通后,如杲是正常的风扇开始被供电并运转。但由于二极管D27的损坏,使得风扇被短接,且24V与COM连接被拉低,开关电源进入短路保护状态,5V电源被拉低。然后电源又恢复重启,芯片在启动时5V电源先稍微被拉低再恢复,24V电源也恢复再起,电路就这样进入一个周期性的动作,导致故障指示灯连续闪烁。C5O-

5、L:47Op:T2•5R77breaks-:f-rz150・.5.Ik3R275VS>——C20BREAK丄C48—LZ•R95e・・VCC-U13・.・1・129・T・10.,lu^91i「10-8・ANODE...WCCATHODE-•*VGCATHODECN€・・・・OUTNC••••VEENG・・・・VEEU13PC929图1与5V电源冇关的驱动电路部分.O.luF三、解决措施:rh上面对问题分析的描述可以得出故障指示灯连续闪烁是rh于D27损坏引起的,所以更换D27器件就可以解决问题。U1经验教训总结:

6、从本次的单板测试中我得到了以下几点经验:1.在进行单板测试Z前,应先仔细对单板进行目检,排除一些器件焊反,短路等问题。2.在测试单板时一定要根据故障现象对照电路图进行仔细分析。3.对于出现问题的信号--定要用示波器去抓取波形图、进行分析,不能简单的用万用表测量。4.对于出现故障指示灯闪烁以及电源打嗝等问题很有可能是rii于后级电路短路引起。

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