常见烟草设备电气故障

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1、2010年的每天的工作记录1月份1、1月3号早班1.1调校车间所有的电子秤。1.2润叶加料机滚筒自停:主要是因为门限位开关没有被压紧,通过调整门限位开关。进行启动,仍然启动不起。中控室组合启动必须经过复位后才能启动,所以让中控室的人员进行复位后启动正常。1.3装箱翻包机翻转到位的光电开关检测不到位,进行调整后正常。2、1月4号早班1.1水洗梗润梗机无清洗信号:现在怀疑是程序错误?还是模块机架有问题?暂时不能确定,只能用比较原始的方法进行处理,处理方法:按压闪烁的加水模块,单机启动后打回自动,有清洗信号。注意加水模块的状态灯必须常亮。1.2昆船下来修电子秤(回收丝、润也加料、真空回潮

2、前)。现象:1、回收丝电子秤单机无法启动,只能整条线打在单机下才能启动。2、回收丝加的比例不够,不能满足工艺标准的要求。昆船人员解决的方法:1、单机启动并没有解决,唯一的方法就是中控室打在单机下可以进行操作。2、回收丝比例不够:主要是控制上查找,启动回收丝电子秤进行流量系数校准和抬放码校准,在这个过程中,皮带速度和计量都不正确,核对内部参数,发现原来的三个常数是错误的,进行调整这三个参数后。计量准确。但是比例还是不够,自身的控制已经没有问题,问题是主秤(混丝加香的这台秤阀过来的信号,到达回收丝电子秤出现信号衰减,因为主秤的输出已经是100%,到达回收丝不能补偿衰减的部分,所以电子秤

3、的回收丝比例仍然不够,只能人为的提高加的比例来满足工艺要求。另外,润叶加料和真空回潮前的两台电子秤进行程序修改,将原来的流量校正系数修正为一个变量(原来是5000)。这样处理的好处就是:调秤后人为校准系数修正后,不用继续修正流量校正系数。3、1月5号早班1.1水洗梗温度过低,水箱温度无法达到设定值。检查步骤:检查各种仪表是否正常?检查阀门是否开闭正确?检查拆卸怀疑部位管路查看是否堵塞?故障现象:工作蒸汽表2不显示,减压阀后部分管路温度过低。原因分析:(如图所示)由于故障表现为工作蒸汽表2不显示,减压阀后部分温度过低,表明蒸汽不通,说明减压阀部位有问题。表明蒸汽不通,说明减压阀部位有

4、问题。减压阀电磁气动阀水洗梗水箱阀冷凝水主汽表1工作表2主蒸汽注意:电磁启动阀的作用,保证水箱温度达到设定值,根据温度传感器过来的信号,检测出水箱温度是否达到设定的指标,如果低于指标,电磁气动阀是一直开着的,如果达到或高于设定值,该阀会自动关闭。处理方法:关闭蒸汽后,拆卸减压阀阀芯,并打开蒸汽吹干净,并向阀芯处滴入少许的润滑油,可以维持一定的时间。但是过一会还是会出现表2没有读数,温度还是上不去,减压阀又出现堵塞的症状。(问题接下1.1)4、1月6号早班1.1水洗梗温度过低,水箱温度无法达到设定值。(仍然属于昨天的问题)问题的根源是减压阀已经出现问题,阀芯受阻,制丝蒸汽量过小,甚至

5、没有蒸汽通过。电修班人员配合机修进行分析原因后确认是减压阀的问题,机修人员对其进行更换,但更换的不是减压阀而是手动的球阀来代替减压阀,之后蒸汽管路工作正常,温度上升,表二也读数正常,处于正常工作状态。1.2装箱翻包机的翻到位光电管检测不到位,进行调整。1.3针对摇杆式振动输送机QC查找电机名牌上的参数,空开大小,测试数据,以及对田师做好的原因分析进行讨论和整理。并对整理好的数据进行图表的绘制。1.4配合机修接电源,处理装箱翻包机。1.5烘丝机控制面板死机,触摸屏无法操作。解决办法,断开屏幕的电源,进行恢复后,重新启动后正常。5、1月7日早班1.1对叶丝膨胀机电机进行温度测试,并与其

6、它正常的膨胀机电机进行对比。测试叶丝膨胀机梗丝膨胀机温度91度45度1.2切丝机前的高空振动输送机电机机座螺栓断了一颗,电机摇晃严重。配合机修接电源,并进行帮助处理该问题。1.3水洗梗入口电子皮带秤部分停机不动。故障现象:电子秤不动,爬电机也不动,并且爬电机启动开关指示灯处于闪烁状态。检查发现陡角带安全门限位开关没有锁紧,安全开关没有顶到位,致使电子秤这部分停机。重新处理后,让中控室再次启动后正常。1.4叶片线超级回潮机前的陡角带停机,检查发现是光电管歪斜,进行重新调整后,设备正常。6、1月8日早班1.1观察跟踪打棒机的运行状况。1.2水洗梗润梗机生产结束无清洗信号。处理措施:将除

7、尘室电控柜拆卸下来的S5模块和机架,更换到水洗梗润梗机上替换加水模块和机架。并进行程序传输后,显示面板指示灯正常,此时有清洗信号,设备工作正常。三月份1、3月1日早班1.1机械翻箱机无法手自动工作。检查;现场检查各种检测信号元件是否完好?检查结果完好。检查主电柜,发现主站PLC报警,EXIT灯、BUS2灯状态为红色警示,说明外围设备出现问题,通过控制面板发现是真空回潮机前面的机械翻转机变频器故障,但是实际检查变频器五故障出现,检查现场发现隔离开关没有合上,所以叶片线无

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