PLC在铣床控制系统中的应用

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PLC在铣床控制系统中的应用谢保鸡摘要:介绍用PLC取代X62W万能铣床的继电器控制电路,阐述了PLC的设计方案;根据控制要求,确定PLC的输入输出点数,进行PLC型号选择,对I/O地址进行了分配,并画出了I/O接线图;根据控制原理,画出了梯形图。关键词:可编程控制器(PLC);铣床;控制;1引言PLC是将计算机技术应用于工业控制领域的产品,它具有高可靠性、编程简单、体积小功耗低等优点,在短短的几十年里得到了迅猛发展,已成为当代工业自动化的主要支柱之一目前,部分中小型企业及高校仍广泛使用传统的继电器控制机床,这些机床经历了比较长的历史,虽然它能在一定范围内满足单机和自动生产线的需要,但由于它的电控系统是以继电器、接触器的硬连接为基础的,技术上比较落后,特别是其触点的可靠性问题,直接影响了产品质量,生产效率和生产成本。而用PLC对它进行技术改造,便能取得很好的效果。2X62W铣床的电气控制要求 图1是X62W铣床控制系统的主电路图,其中M1是主轴电动机,M2为冷却泵电动机,M3为进给电动机,FR1—FR3为热继电器,FU为熔断器。具体控制要求如下:(1)主轴电动机M1采取空载直接起动,且要求实现正、反转控制,但由于铣床在加工过程中主轴方向的改变并不频繁,因此采用了电源相序转换开关SA3来实现正、反转。(2)为防止铣削时,系统发生振动,在主轴传动系统中装有惯性轮,但在高速切削后,停车很费时间,故采用电磁离合器YC1制动。(3)工作台的纵向、横向和垂直三个方向的进给运动由进给电动机M 3拖动,三个方向的选择由操纵手柄改变传动链来实现,每个方向有正、反向运动。要求M3能正、反转,同时,一个时刻只允许工作台向一个方向移动,所以三个方向的运动之间应有联锁保护装置。(4)为了防止刀具和机床的损坏,要求只有主轴旋转后,才允许有进给运动,而为了减小加工件表面的粗糙度,停车时要求先停进给,然后停主轴。但由于主轴本身具有惯性,因此可以采用主轴和进给同时停止的方式。(5)主轴运动和进给运动采用变速盘来进行速度选择,为保证变速时齿轮进入良好的啮合状态,两种运动都要求变速时电机作瞬时点动。(6)为操作方便,主轴电动机的起动与停止,工作台快速移动均采用两地控制。(7)冷却泵由电动机M2拖动,只要求实现正转控制。(8)为了加工螺旋槽,在X62W铣床上安装了圆工作台,但要求圆工作台的旋转与工作台的上下、左右及前后进给运动之间有联锁保护装置。3 PLC控制电路3.1I/O地址分配、机型选择及I/O端口接线图为实现上述铣床的控制要求,现选择三菱公司生产的FX2N-48MR型PLC,其I/O地址分配如附表所示。 图2是X62W铣床的PLC输入输出接线图,需注意的是,图中对输入的常闭触点进行了处理,即常闭按钮改用常开按钮,热继电器的常闭触点改用了常开触点。 3.2PLC梯形图图3是X62W铣床的PLC梯形图,其中,回路6控制主轴起动和变速,回路7控制主轴制动,回路11控制工作台分别作纵向、横向、垂直、变速等运动以及圆盘运动,回路8控制工作台快速进给。 4PLC梯形图控制分析4.1主轴控制电路分析(1)主轴电动机起动起动前先合上电源开关QF,再把主轴转换开关SA3扳到所需的旋转方向,然后按起动按钮SB1(或SB2),X0(或X1)闭合,Y0得电,KM1工作,主轴电动机运转。(2)主轴电动机的停车制动 按主轴停止按钮SB5(或SB6),这时X4(或X5)常闭断开,M5失电,Y0失电,KM1断开,主轴电动机失电作惯性运动,接着X4(或X5)常开闭合,Y3得电,电磁离合器YC1工作,对主轴进行制动,待主轴停车后,松开SB5(或SB6)。(3)主轴换铣刀控制SA1是主轴换铣刀开关,需换刀时,将SA1扳到“换刀”位置,这时X14常闭断开,使Y0失电,KM1断开,主轴电动机失电作惯性运动,接着X14常开闭合,Y3得电,电磁离合器YC1得电工作,对主轴进行制动,使机床无法运行,保证了人身安全。(4)主轴变速冲动控制主轴变速时的冲动控制是利用变速手柄与冲动行程开关SQ1,通过机械上的联动机构进行控制,变速时,扳操纵手柄使SQ1动作,这时X6常闭断开(断开自锁回路),X6常开闭合,使Y0得电,KM1工作,主轴电动机实现点动控制。4.2进给控制电路分析转换开关SA2是控制圆工作台的,在不需要圆工作台工作时,转换开关SA2扳到“断开”位置。此时,X15常闭闭合,常开断开;当需要圆工作台工作时,转换开关SA2扳到“接通”位置,此时X15常闭断开,常开闭合。(1)工作台左(右)控制主轴电动机启动后,将操纵手柄向左(右)扳,其联动机构压动位置开关SQ5(SQ6),使X12(X13)常闭断开(联锁保护),X12(X13)常开闭合,Y1(Y2)得电,KM2(KM3)工作,进 给电动机实现正(反)转,通过相应传动装置拖动工作台向左(右)运动。(2)工作台下、前(上、后)控制主轴电动机启动后,将操纵手柄分别向下、前(上、后)扳,其联动机构压动位置开关SQ3(SQ4),使X10(X11)常闭断开(联锁保护),X10(X11)常开闭合,Y1(Y2)得电,KM2(KM3)工作,进给电动机实现正(反)转,通过相应传动装置拖动工作台向下、前(上、后)运动。(3)进给变速冲动控制与主轴变速原理一样,变速时只需将变速盘往外拉,使进给齿轮松开,待转动变速盘选择好速度后,将变速盘向里推,在推进时,档块压动位置开关SQ2,使X7常闭断开(断开自锁回路),X7常开闭合,Y1得电,KM2工作,进给电动机实现点动控制。(4)工作台快速移动控制按下快速点动按钮SB3(或SB4),X2(或X3)接通,M9得电,它的一个常开触点接通进给控制电路,另一个则接通快速进给电磁离合器YC3,常闭触点切断正常进给电磁离合器YC2,让工作台实现快速进给。松开SB3(或SB4),X2(或X3)断开,M9失电,此时YC3失电,YC2得电,工作台快速移动停止,仍按原方向作正常进给运动(5)圆工作台的控制 当需要加工螺旋槽时,应将工件安装在圆工作台上,调整好铣刀和工件之间的位置,主轴电动机启动后,将开关SA2扳到“接通”位置,X15常闭断开(联锁保护),X15常开闭合,Y得电,KM2工作,进给电动机通过相应传动装置拖动圆工作台开始工作值得注意的是,当圆工作台在运转过程中,既不要求调速,也不要求反转5结束语用PLC改造后的X62W铣床通过实际使用,生产效率得到了很大提高并能很好的保证其加工精度,自运行以来,系统运行稳定、可靠,完全满足生产工艺的要求,对同类设备的技术改造有较大的参考价值。参考文献:[1]李秀忠.PLC在X62W铣床电气控制电路中的应用[J].自动化技术与应用,2004,08(23):29-31.[2]胡俊达.PLC在专用双面铣床电气控制中的应用[J].组合机床与自动化加工技术,2003,12(05):35-37[3]姚道如,汪功明.变频器和PLC在龙门铣床控制中的应用[J].常熟理工学院学报(自然科学),2008,04(04):97-99[4]俞鸿斌.PLC在龙门刨铣床数控化改造中的应用[J].机电工程,2007,(7):97-99.[5]阎占文.PLC在铝锭铣床自动控制上的应用[J].电器时代,2004,(11):80-83.[6]余雷声.《电气控制与PLC应用》[M].机械工业出版社,2002.6.

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