欢迎来到天天文库
浏览记录
ID:39403593
大小:274.01 KB
页数:15页
时间:2019-07-02
《吸附法在污水处理中的应用》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在教育资源-天天文库。
1、吸附法在污水处理中的应用由于吸附法对水的预处理要求高,吸附剂的价格昂贵,因此在废水处理中,吸附法主要用来去除废水中的微量污染物,达到深度净化的目的。或是从高浓度的废水中吸附某些物质达到资源回收和治理目的。如:废水中少量重金属离子的去除、有害的生物难降解有机物的去除、脱色除臭等。一、吸附法除汞汞在天然水中的浓度为0.03~2.8μg/L。水中汞污染物的来源可追溯到含汞矿物的开采、冶炼、各种汞化合物的生产和应用领域。因此在冶金、化工、化学制药、仪表制造、电气、木材加工、造纸、油漆颜料、纺织、鞣革、炸药等工业的含汞生产废水都可能是环境水体中汞的污染源。1.水体中汞污染物的来源未经处理的含汞
2、废水被排入当地供水系统对含汞废水可能有很多种可供选择的处理方法。这些方法的有效性和经济性取决于汞在废水中的化学形态、初浓度、其他存在组分的性质和含量、处理深度等因素。常用的处理方法有沉淀法、离子交换法、吸附法、混凝法以及将离子态汞还原为元素态后再过滤的方法。其中离子交换法、铁盐或铝盐混凝法和活性炭吸附法都可使废水中含汞量降到小于0.01mg/L水平;硫化法沉淀配以混凝法可使废水含汞量达到0.01~0.02mg/L水平;还原法一般只用于少量废水处理,最终流出液中含汞量可达到相当低的水平。2.含汞废水治理方法吸附法处理含汞废水最常用吸附剂是活性炭。其有效性取决于废水中汞的初始形态和浓度、
3、吸附剂用量、处理时间等。增大用量和增长时间有利于提高对有机汞和无机汞的去除效率。一般有机汞的去除率优于无机汞。某些浓度颇高的含汞废水经活性炭吸附处理后,去除率可达85%~99%,但对含汞浓度较低的废水,虽则处理后流出液中含汞水平已相当低,但去除百分数却很小。除了以活性炭作吸附剂外,近来还常用一些具有强螯合能力的天然高分子化合物来吸附处理含汞废水,如用腐植酸含量高的风化烟煤和造纸废液制成的吸附剂;又如用甲壳素(是甲壳类动物外壳中提取加工得到的聚氨基葡萄糖),经再加工制得的名为Chitosan的高分子化合物,也可作为含汞废水处理的吸附剂。国内某厂处理含汞污水,工艺中采用静态吸附法(先沉淀
4、,后吸附)。即采用硫化钠作为沉淀剂,使汞离子以硫化汞沉淀析出,同时以氢氧化钙为pH调整剂,硫酸亚铁作絮凝剂除去水中的泥沙等悬浮物质,然后采用吸附泄漏的金属汞和汞化物。经处理后的排放水可以达到排放标准。3.吸附法除汞实例静态吸附法处理含汞废水工艺流程二、印染废水的深度处理我国单个企业规模小,区域内数量大,一个镇印染废水排放量每天1-10万吨,最大一天30万吨。一个县级市每天印染废水达60万吨。如此大的污水排放量自然造成的污染也就非常严重。我国的印染废水产生如此之大,主要有两个原因:第一,我国由于使用低档棉较多,杂质多,需多次冲洗,因此废水量大、COD高、pH高。第二,环保管理落后,工艺
5、相对落后。1.国内印染企业现状印染废水造成的太湖污染生物方法:利用微生物新陈代谢作用去除废水中的有机物化学方法:基于胶体化学理论,采用混凝手段物理方法:天然矿物质多孔材料吸附和膜分离技术2.印染废水处理方法吸附法处理印染废水在物理方法中吸附脱色用的最多,即利用多孔性的固体介质,将染料分子吸附在其表面,从而达到脱色的效果。吸附剂包括再生吸附剂如活性炭、离子交换纤维和不可再生吸附剂如各种天然矿物(膨润土、硅藻土)、工业废料(煤渣、粉煤灰)及天然废料(木炭、锯屑)等。这种方法是将活性炭、粘土等多孔物质的粉末或颗粒与废水混合,或让废水通过其颗粒状物质组成的滤床,使废水中的污染物质被吸附在多孔
6、物质表面上或被过滤而除去。潍坊第二印染厂排放的印染废水CDD达到600-1000mg/L,pH通常为7-10,要求处理后出水COD≤100mg/L、BOD5≤60mg/L、SS≤50mg/L、色度≤50倍、pH值为6-8,另外,厂房要将50%的处理水回用于生产,要求回用水的COD≤50mg/L、BOD5≤30mg/L,SS≤5mg/L,色度≤25倍。3.吸附法处理印染废水的应用实例其中生物炭池采用方形结构(分2格并联运行),尺寸为4m×4.5m×4m,炭层有效高度为1.5m,滤速为1.3m/h,采用气水联合反冲方式[反冲气强度为10L/(㎡·s),反冲水强度为10L/(㎡·s)。印染
7、废水处理流程该工程至今已运行12年,实践证明生物炭工艺对印染废水的COD、BOD5、SS和色度均有良好的去除,出水水质可满足工艺回用要求,尤其是对色度的去除效果是其他工艺无法比拟的。另外,只要每天坚持反冲洗,保证供气量充足且不间断,同时严格控制进水浓度(COD≤200mg/L),则炭的使用寿命可以大大延长。该厂除每年补充因反冲洗磨损造成的3%~5%炭量损失外,对原炭已连续使用12年,处理效果未见明显下降。
此文档下载收益归作者所有