2011年总结及2012年工作计划(谭志勇)

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1、Digital时代GlobalLeadingCompany1.2011年实绩Review2.2012年环境分析3.2012年课题导出4.革新课题5.2012品质事业计划目标6.邀请事项决裁制定审核复核批准谭志勇2011年年度总结及2012年品质经营计划2011年12月28日1/13品质部惠州市颂誉玻璃有限公司统计日期于2011年12月24日截止.1-1.11年品质实绩Review2/13惠州市颂誉玻璃有限公司未统计未统计对于客户反馈问题点,生产管理员未按ISO9001:2008“不合格控制程序文件

2、”及“纠正预防控制程序文件”要求制订改善措施回复品质和客服部,而是由客服部或品质部直接回复,从而未参与制定措施当中,导致在措施跟进时,生产部脱节。对于客户投诉问题点,品质部没有贴在公告信息栏和生产LINE上,导致生产员工共享不完全到位。没有做到事前PPAP程序,对于品质突发事件没有预防控制,而是从事救生员的品质管控工作。对于客户退货事件,目前只是OQC在清理完毕后就了结了,以后要求OQC在清理退货时,必须选择具有代表性的不良,召集生产管理员,品质IPQC会议。主要推进活动1-2.11年客诉实绩Re

3、view客诉品质Review按客户别制订出货检验标准。对于客户投诉问题点进行整理,并纳入检验标准中。对于客户反馈事项,生产,品质全体人员共享,及时把客户反馈问题点知悉和控制。不足事项3/13惠州市颂誉玻璃有限公司主要推进活动质量AND环保协议书规划签订。实施效果不理想。玻璃原片在制程中报废集中到月底扣款处理。针对脚垫粘性来料标准与供应商,客人,公司三方统一标准,从2011年6月客户投诉以来,通过更换供应商和与供应紧密品质沟通,使得从7月份到目前没有再次得到客户投诉。对供应商不积极支持公司异常报告回

4、复的进行辅导,对辅导后不支持我司品质工作的给予罚款处理。IQC与OQC进行专职检验分离,使IQC检验时间及明细化得到提升。1-3.11年IQC来料品质性实绩ReviewIQC来料Review不足事项供应商更换频繁,更换供应时未与品质部事前知会,从而新供应商前面批次交货,供应商品质标准把握不当。供应商导入和季度定期评价没有按ISO9001:2008程序文件“供应商管理程序”文件进行。IQC检验没有严格按MIL-STD-105EGII水准抽样进行检验。对于物料在制程中验证的物料,IQC没有有效的,及时

5、的跟进。IPQC及生产管理人员在制程中发现物料问题,没有书面及时反馈IQC。质量AND环保协议书签订,PMC采购要大力支持和配合,导致2011年签订计划未实施。ROHS及REACH测试报告,未要求供应商及时提供到品质部。导致公司承担很大的质量和环保风险。4/13惠州市颂誉玻璃有限公司1-4.11年IPQC工程品质实绩Review5/13惠州市颂誉玻璃有限公司主要推进活动白班与夜班职责细分,实行相互比较,相互反馈,相互监督,相互进步,从而实行了不良率与报废率得到下降。首件管理规定认真严格落实,从而降

6、低批次不良的发生。实施报废连续一周不超标的单位级别,给予奖励。从而提高员工及主操积极性,减少报废率下降。实施代理在制程中专人抽检,从而降低漏检率,使制程不良得到更好的控制。专检检验分工重新划伤,如磨边工序,主要检验是磨边,其它检验内容要求有频率有数量的进行检验。大大提高检验效率。(磨边工序每天需检验4500PCS,钻孔工序每天检验3500PCS左右)3定5S导入推行。IPQC工程Review不足事项针对新入职专检没有进行充足岗前品质培训,直接上岗。IPQC没有对专检打出来的不良品完全确认,造成误判

7、可能性很大。生产主操调机不够熟练,导致调机不良多。作业手法不当,造成倒角,划伤不良多。机器不稳定,导致不良及报废多。自检意识不强,导致不良流入下工位。切割及开大料时管理不彻底,导致在机加磨边报废多。人员流动性大。1-5.11年OQC品质实绩Review6/13惠州市颂誉玻璃有限公司主要推进活动实施OQC专人责任制进行抽检。实施包装过程中代理进行抽检制度,实行定时定量抽检;对抽检OK的贴PASS标签,以便责任追溯性。对临时性的半成品全部包装好存放(原来是防尘措施未做到位,导致不良品发生多,12月份已

8、要求OQC不定期对半成品和成品进行稽查)按客户别进行制订标准,以保证OQC出货检验标准与客户一致性,并对于客户投诉问题点进行整理在标准内,以便品质人员随时了解产品客诉状况。对生产所有员工人进行品质标准培训。3定5S导入推行。OQC出货Review不足事项OQC职位未得到充分发挥体现,做事不够主动。OQC抽检没严格按MIL-STD-105EGII水准抽样检验,并且检验方法不恰当。(没有对包装入库的产品进行开箱检验,导致与客户IQC检验方法不一致性,客诉率高。)包装4#,5#线生产管理

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