引进型300阀门特性试验

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1、引进型300MW机组阀门特性试验大纲一、试验目的:测取阀门升程流量特性,优化阀门管理。1.测取单阀方式下,高调门升程h与流量(调节级压力)特性。2.测取多阀方式下高压调门升程h与流量特性。应包括各组阀依次交界点,即前组阀全开,紧接下一组阀将开但未开之点。3.数据处理:根据试验数据计算并优化阀门管理曲线。4.优化特性校核试验。二、试验条件1.机组必须维持额定主汽压力。2.机组负荷能在额定参数阀门全开负荷到45%左右负荷范围之间变化。否则只能做一段曲线不完整。3.主要测点变送器、测量通道校验合格。4.试验程序、调试安装符合试验要求(能去除阀门重叠度)。三、试验方法1.蒸汽工况调整由锅炉控制系

2、统完成。2.阀门运行工况由DEH试验程序完成。DEH在阀位控制方式下(MW、IMP回路切除),改变给定值(即阀位指令)达到各试验工况的变化。3.压力、温度、给定值、流量、阀位、功率等参数采集,由DEH完成。DEH没有的点,如高压调门后压力、高排温度,由DCS采集记录。流量用调节级压力代替并加以修正。测点见附1。4.试验用的多阀管理曲线采用无重叠度(关闭组态中第52页25模块:输出置为T。原曲线自动变为无重叠度)。5.DEH逐点给定阀位,炉控调整汽压稳定后,DEH采集数据。试验记录见附3。6.对通流部分改造过的机组为了防止阀门全开下超过机组允许负荷,主汽压可适当降低,但整个过程应保持不变。

3、300MW机组一般取主汽压为16MPa左右。四、试验步骤1.试验准备:检查试验条件是否满足。2.试验顺序:单阀试验→阀切换→多阀试验→DEH恢复。从阀门全开工况开始到最低点,而后阀切换,由最低点到全开工况。也可以只做单阀或只做多阀试验。3.数据处理、优化阀门管理程序。修改组态。4.优化的阀门管理特性试验。单多阀切换、线性化、检验。五、试验注意事项1.试验过程中DEH退出功率、调压回路。2.试验过程中撤除CCS控制方式。3.当第一次负荷指令为300MW时,锅炉侧的压力定值根据实际功率现场确定,以阀门全开,负荷不超发为准。4.试验过程中应密切注意汽机振动、轴向位移、差胀等参数的变化。5.任何

4、自动装置运行中,当发生运行参数波动较大,且无法调整至正常值时,应立即撤出相关自动,进行手动控制,调整运行参数至正常值。6.试验过程中发生事故,其操作按运行规程进行相关事故处理,控制各项主要参数在规定范围内。附1:测点:阀位给定REF流量指令FDEM阀位开度LVDT(GV1~GV6)调节级压力IMP主汽压TP主汽温TT高压排汽压力HEP高压排汽温度HET实际功率MW引进型300MW机组阀门特性试验记录表REF(MW)FEDM%IMPMPa/%GV1mm/%GV2mm/%GV4mm/%GV5mm/%GV6mm/%GV3mm/%IVmm/%TPMPaTT℃HEPMPaHET℃NeMW%1234

5、567891011121314151617181920212223REF=300MW(FEDM=100%)之点为额定点,其主汽压为TP0,调压为IMP0。

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