海绵钛生产过程管道排放还原剩余液镁工艺构想

海绵钛生产过程管道排放还原剩余液镁工艺构想

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时间:2019-06-10

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1、管道排出还原剩余液镁的工艺构想——卓锋钛业工艺改进的必要性:镁法生产海绵钛的工艺中,还原阶段镁的利用率最多能达到67%,所以每次还原结束有33%的镁剩余,大约2.5-2.7t左右。这些液镁一部分游离于钛坨周围空间及钛块空隙中,一部分吸附于海绵钛的毛细孔当中,其中还包含800Kg-900Kg未排干净的氯化镁。这些液镁、氯化镁在蒸馏过程中,靠升温挥发被抽入冷端反应器冷却凝固,蒸馏的低恒温阶段主要是液镁的挥发过程,升温恒温过程约耗时20h左右;耗电量在7000kwh左右;由于大量物料转移,容易造成:1. 大盖、反应器上端大量附着冷凝物,造

2、成后期反应器清理的难度加大;2物料的大量挥发(高恒温,高真空10Pa以上氯化镁开始大量挥发)也是造成蒸馏堵管的主要原因;3. 真空系统也因大量物料挥发增加真空泵油的污染度,减少使用次数增加维护工作量;4. 上个月出现的2炉次蒸馏结束氯化镁横管出现镁堵管现象,也与还原结束剩余液镁较多有很大的关系。因此还原结束穿火后,蒸馏开始以前最大限度的排出剩余液镁和氯化镁,可以解决一系列的工艺问题,是十分必要的。工艺改进原理:还原穿火结束,在780-820度恒温状态下,由于底部封头处处于暂时中空状态,由于自重、正压的作用,恒温过程中液镁完全融化,游

3、离状态的液镁、氯化镁向反应器下部空间移动,直到充满空间,这时如果将冷热两端反应器通过管道对接(氯化镁管或其他管道)在冷端反应器负压(或充氩至微正压)、热端反应器充氩加压的情况下,液态的镁和氯化镁会排向冷端反应器。排放完成后两端反应器充正压,密封管道口,接通蒸馏各路管道继续蒸馏生产。蒸馏过程依据真空度的变化(达10帕以上,可以判断低恒温结束时间),决定各阶段蒸馏时间的长短。工艺操作构思:1   还原穿火结束,用带嘴盲板封闭氯化镁管,反应器、氯化镁管充正压至反应器内0.005Mpa,氯化镁管0.015Mpa。1-2点780℃、3-6点8

4、20℃-830℃恒温2h。2、 恒温过程中冷端反应器入炉,热端恒温结束,对热端放气至0.005Mpa,进行管道对接,对接过程中密切监视热端反应器内压力始终保持0.005Mpa,防止液位上升或负压进气。3、 管道对接结束,对冷端进行抽空(抽一定时间后,卡死抽空胶管,给冷端反应器充微正压0.005Mpa),这时对热端加压0.04-0.07Mpa,发现冷端压力上升时,给冷端放气,显示液镁已经开始排放,直至热端压力下降,停止放气同时给冷、热端反应器充氩保持在0.005Mpa。4、拆除冷热端衔接管道,密封管道口,反应器重新就位转蒸馏。注:排放

5、过程两端反应器必须始终保持微正压,且热端反应器压力要高于冷端反应器。5、蒸馏阶段时间的确定。由于液镁和氯化镁的排出,蒸馏低恒温阶段的时间可能会相应的缩短,时间的确定可以依据低恒温各阶段真空度、水温的变化来判断。6、存在的问题:6.1液镁存在于海绵钛毛细管中,无法排出。(估计有1-2t液镁可以排出。)6.2对接管道在排放过程中会因镁液凝固堵塞,无法继续排出,需要保温。(可以将管道对接与出风口之上进行预热后再排放。)7、首先应该进行的是进行液镁的试排放试验。确定可以排出液镁的量后再进行下一步试验。初步构想:先将冷端反应器氯化镁管刚伸出大

6、盖部分割去50-60cm,焊接一引流板与反应器壁,使液镁引流至反应器中部,避免沿着反应器壁流下造成凝固堵塞。排完冷却后再进行下一步试验。

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