某双螺杆泵泵轴断裂原因_韩燕

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1、第33卷第9期腐蚀与防护Vol.33No.92012年9月CORROSION&PROTECTIONSeptember2012某双螺杆泵泵轴断裂原因韩燕,李金凤,尹成先,路彩虹(中国石油集团石油管工程技术研究院,西安710065)摘要:通过理化性能检测及扫描电镜、X射线衍射方法对某双螺杆泵断裂泵轴进行了分析研究。结果表明,主轴断裂为外表面腐蚀坑处起源的腐蚀疲劳断裂,主轴断裂导致结构失衡,从而造成螺旋套瞬断;输送介质含腐蚀介质(硫化氢)以及长期扭转运动是导致泵轴断裂的主要原因。关键词:双螺杆泵;硫化氢;腐蚀疲劳断裂中图分类号:TG172;TE

2、988文献标志码:B文章编号:1005-748X(2012)09-0829-04FailureAnalysisofaTwin-screwPumpShaftHANYan,LIJin-feng,YINCheng-xian,LUCai-hong(TubularGoodsResearchCenterofCNPC,Xi’an710065,China)Abstract:Throughphysicalandchemicalpropertiestesting,andanalysesofSEM,EDSandXRD,thefracturedshaftofat

3、win-screwpumpwasanalyzed.Theresultsshowedthatthereasonofthefracturewascorrosionfatiguecrackingcausedbysulfidecorrosion.Theshaftwasthefirstparttofracture,thescrewshellwasthesecondelementtofracture;transportmediumcontaininghydrogensulfidegasandlong-termtorsionmovementwereth

4、emailreasonsleadingtotheshaftfracture.Keywords:twin-screwpump;hydrogensulfide;corrosionfatiguefracture某油田采用双螺杆泵为所输送的原油加压,该腐蚀坑及表层剥落,见图1、图2。断口可见三处半双螺杆泵于2003年10月投运,至2009年11月7圆形疲劳源,以及明显的海滩状疲劳条纹,如图3所[1]日断轴,使用时间6年零1个月。该泵所输送介质示,是典型的疲劳断口形貌。为重质原油,含有少量的硫化氢气体(多数时候含量超过500mg/L),夏季为不加热

5、输送,原油运行温度为55~72℃,冬季为加热输送,原油运行温度为65~72℃,泵的设计运行压力为5.0MPa,实际工作压力范围为1.2~4.0MPa,轴功率264kW,主轴材质0Cr17Ni4Cu4Nb,依据标准GB/T1220-2007,螺旋套材质38CrMoA1A,依据标准不详。1试验方法与试验结果1.1宏观分析通过肉眼对断裂主轴及轴套进行宏观分析,并用数码相机拍照记录。断裂主轴断口整体呈脆性形貌,断口总体光滑齐平,在最后瞬断区有长约1cm的裂纹,应为瞬断时撕裂造成。经低倍显微镜观察,此裂纹为一贯穿收稿日期:2011-10-18通信作

6、者:韩燕,工程师,硕士,hanyan003@cnpc.com.cn断裂螺旋套断口也为脆性断口,但断口十分粗到断口上的细长裂纹,断口的外缘可见明显的糙,瞬断区所占比例较大,是在短时间内断裂的典型·829·韩燕等:某双螺杆泵泵轴断裂原因图4断裂螺旋套照片图3主轴断口照片(有多处起源,明显条纹)ARL4460直读光谱仪对断裂主轴的化学成分进行形貌,见图4。分析,结果见表1。由宏观分析可知,泵主轴为首断件,螺旋套为后可见,主轴成分未见异常。断件。主轴断裂导致结构失衡,从而造成螺旋套瞬(2)力学性能依据GB/T228-2002,采用断。因此,随后仅

7、对主轴进行进一步分析。UH-F500KNI拉伸试验机进行拉伸性能试验,结果1.2理化性能检测见表2。(1)化学成分依据GB/T4336-2002,采用表1化学成分分析结果%元素CSiMnPSCrMoNiNbVTiCu主轴0Cr17Ni4Cu4Nb0.0440.300.400.0140.003516.590.0184.0540.240.0270.00143.38GB/T1220-2007≤0.07≤1.00≤1.00≤0.035≤0.03015.50~17.50—3.00~5.000.15~0.45——3.00~5.00表2拉伸试验结果试样

8、RmRp0.2AZ编号直径+标距/mmMPaMPa%%1315119814.548.5主轴12.5×501320119015.552.00Cr17Ni4Cu4Nb1315117715.050

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