美视电厂油改气运行经验

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1、美视电厂油改气运行经验黄汝广(深圳美视电力工业有限公司,广东深圳518040)摘要:简要介绍油改气对GT13E2机组性能的提高,机组运行中操作方式的优化;重点介绍LNG气化站调试、运行中的注意事项,以及运行中出现的一些故障和处理措施。为燃气轮机电厂油改气工程和LNG站的运行提供了可借鉴的经验。关键词:油改气LNG气化站运行0前言深圳美视电厂5#燃气轮机为alstom(原ABB)公司的GT13E2型燃气轮机,配置有72只EV燃烧器,单环形燃烧室,单轴冷端输出,SFC启动。本机型主要设计用于天然气,但是最初上机时深圳尚未大量供应天然气且油价很低

2、,故采用了燃烧0#轻柴油并注水以降低NOx的方案。由于机组是每天启停,此方案对燃气轮机的热部件寿命影响极大,和国外燃烧天然气的同型机组比较,运行稳定性差,大修周期短,大大增加了发电成本。2003年后,油价不断上涨,机组运行陷于了亏损状态,尤其自2004年机组经常处于停止发电状态,油改气势在必行。但是深圳大鹏LNG站要在2006年才能供气,这之间的将近2年的时间里无气供应。经过论证,公司决定自建一个中型LNG气化站,从新疆广汇通过专用槽车运送LNG到站,此项工程与GT13E2的油改气工程同时上马。2005年4月,GT13E2油改气和自建LNG

3、气化站工程圆满完成,机组点火调试成功,顺利上网发电,成为公司新的利益增长点。1油改气提高了GT13E2机组的性能改造前,机组采取的是燃烧0#轻柴油并注水的方案。注水虽然可以增加机组出力,降低NOx排放量,但是有很多缺点:(1)注水质量要求很高,必须是预先处理的除盐水,否则会导致燃气透平叶片的腐蚀。水处理及注水系统的设备增大了投资和运行费用,比如主注水泵功率244KW,增加了厂用电。(2)和燃烧天然气的同型机组比较,运行稳定性差,热部件寿命短,检修周期短,大大增加了维护费用。(3)燃烧柴油注水时的透平进气初温设计值为1093℃,比燃烧天然气时

4、的1100℃低,而且由于热部件问题,实际运行值更低,一般保持在1080℃左右,使机组热效率下降。(4)系统及其控制比较复杂。改造后,系统得到简化,热部件寿命得到延长,减少了运行维护费用;而且透平进气初温也提高到1100℃,增加了机组效率。ISO工况下,机组改造前后的主要技术参数如表1:表1GT13E2改造前后主要技术参数对比主要技术参数改造前改造后进气温度TIT1093℃[1]1100℃排气温度TAT531℃525℃燃料流量0#柴油:11.0kg/s天然气:9.3kg/s注水量8kg/s[2]无NOx排放42vppmd<25vppmd热效率

5、33.6%35.15%注:[1]实际运行保持在1080℃左右[2]实际控制在3.2kg/s左右2LNG气化站运行经验2.1LNG气化站系统简介图1LNG气化站系统示意图LNG气化站系统如图1,其中卸车烃泵4台,储罐8台(每台容积150m3,8台都装满可供GT13E2机组运行一天),输液烃泵2台,水浴式主气化器2台。主要工艺流程如下:槽车内的LNG利用卸车烃泵输入储罐,罐内LNG经过输液烃泵增压到32-42bar,在水浴式主气化器内气化为NG,进入容积50m3的缓冲管(减缓压力波动,输液烃泵故障时维持天然气压力不急剧下降,方便输液烃泵联动切换

6、,确保机组安全运行),NG气体经过主调压站减压到27bar,并且利用粗滤过滤掉灰尘和液滴,供给电厂机组发电用气,设计流量48000Nm3/h.2.2建站及调试中的注意事项我厂的主要指导思想是:从设计、建造到调试,员工全面参与。这一点很重要,不仅加深了员工的学习理解,而且可以根据我厂实际情况提出不少改进。比如原设计中卸车区和储罐区气相管道是直通的,没有阀门,我厂提出增加一个阀门。后来运行表明,这个阀门非常重要,它使卸车区和储罐区气相管道相对独立,极大地方便了卸车工作,也方便了检修时的隔离工作。如果是在建站成型后再补加阀门,工作就比较麻烦,因为

7、天然气系统动火必须隔离并且使用氮气置换。由于天然气系统返工或检修工艺比较复杂这个原因,天然气系统的置换吹扫工作一定要特别仔细,焊渣灰尘要吹扫干净,否则会影响机组运行。国外曾有机组由于系统吹扫不干净,杂质进入燃料喷嘴,影响燃烧,使得排气分散度过大,最后不得不停机更换全部喷嘴。我厂由于把关严格,未出现此类故障,调试运行一段时间后检查滤网都比较干净。2.3低温设备运行注意事项2.3.1预冷要缓慢LNG是以甲烷为主的液态混合物,常压下沸点约-160℃,是非常冷的液体,对人身和常温设备威胁性很大,即使是低温设备,也必须预先做好预冷工作。低温设备预冷时

8、,必须控制温度下降速率,防止因温度变化过快、热应力过大而使设备受损。根据运行经验,对于输液烃泵冷却速率应控制在2℃/min左右;对于管道冷却速率可以适当大些,控制在5-10℃/m

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