1#炉水冷壁爆管事故分析报告

1#炉水冷壁爆管事故分析报告

ID:37916006

大小:256.63 KB

页数:6页

时间:2019-06-02

1#炉水冷壁爆管事故分析报告_第1页
1#炉水冷壁爆管事故分析报告_第2页
1#炉水冷壁爆管事故分析报告_第3页
1#炉水冷壁爆管事故分析报告_第4页
1#炉水冷壁爆管事故分析报告_第5页
资源描述:

《1#炉水冷壁爆管事故分析报告》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在学术论文-天天文库

1、WORD格式-专业学习资料-可编辑1#炉水冷壁泄漏事故报告一、设备概况#1锅炉为WGZ480/13.7--4型。系武汉锅炉厂生产的超高压一次中间再热自然循环汽包炉,倒U形布臵,冷一次风正压中速磨直吹系统,四角切向燃烧采用水平浓淡燃烧技术,平衡通风,烟气挡板调节再热汽温,喷水减温调节主汽温,机组于于2006年9月22日成功完成168小时试运,顺利归调。最近一次检修日期为2015年10月22日C修后投运,于2015年11月1日,#1炉右墙水冷壁管泄露事故抢修后投运。过热器由布臵在炉膛上部的全辐射式前屏过热器和半辐射式的后屏过热器,

2、折焰角上部的高温过热器、尾部竖井旁通烟道内的低温过热器以及顶棚过热器、包墙过热器、分隔墙过热器组成。包墙过热器采用材质20G、规格¢51×6mm。二、事件经过1、#1机组负荷135MW,煤量72.7t/h,主汽压力13.31MPa,--学习资料分享----WORD格式-专业学习资料-可编辑主蒸汽流量477t/h,给水流量482t/h,A、B、C三台磨煤机--学习资料分享----WORD格式-专业学习资料-可编辑运行。2时12分进行炉膛吹灰工作,1炉炉膛负压瞬间波动--学习资料分享----WORD格式-专业学习资

3、料-可编辑至979Pa,2时17分59秒锅炉MFT动作灭火,首出条件为:燃料丧失。3时13分34秒汽机打闸,发电机逆功率动作解列,6KV厂用由工作电源切至备用电源,停运脱硝系统。--学习资料分享----WORD格式-专业学习资料-可编辑2、停炉检查情况(1)#1锅炉前水冷壁管规格:φ60×6.5材质:20G。(2)爆管原始爆口位于#2锅炉前水冷壁D层喷燃器,从炉左向右数第20根管标高19.4米,爆口形状呈树叶状,长150毫米、中间宽24毫米,属于壁厚减薄后胀粗在高压下开裂爆管。(见照片1)(3)爆口及相邻管壁厚检查情况#1锅炉

4、水冷壁前墙#20管壁厚检查记录测点设计壁厚(mm)剩余壁厚(mm)减薄壁厚(mm)减薄率(%)备注16.53.92.640低于标准26.52.93.655低于标准36.52.63.960低于标准46.53.453.0547低于标准56.53.403.1047.6低于标准66.52.34.264.6低于标准76.52.73.858.4低于标准86.51.64.975.3低于标准96.52.93.655低于标准#1锅炉水冷壁前墙#19管壁厚检查记录测点设计壁厚(mm)剩余壁厚(mm)减薄壁厚(mm)减薄率(%)备注16.52.04

5、.569.2低于标准26.54.02.530.7低于标准36.52.63.960低于标准46.53.03.553.8低于标准56.55.31.218.4满足标准--学习资料分享----WORD格式-专业学习资料-可编辑66.55.51.015.3满足标准--学习资料分享----WORD格式-专业学习资料-可编辑(4)经过壁厚测点情况分析存在硫腐蚀及面吹损,前水冷壁经过壁厚检测,需要更换管排20根,左水冷壁经过壁厚检测,需要更换管排5根,右水冷壁经过壁厚检测,需要更换管排8根,后水冷壁经过壁厚检测,需要更换管排2根,#1锅炉共计

6、更换水冷壁管排35根。三、原因分析1.直接原因:#1炉#1角19.4m附近水冷壁管泄漏,导致煤层火检无火信号触发,#1炉C磨煤机(2时17分55秒),B、A磨煤机紧急跳闸(2时17分56秒)。三台磨煤机跳闸后,触发燃料丧失信号,最终导致锅炉MFT动作(附历史趋势图、组态逻辑图)。2.间接原因:#1炉水冷壁爆管主要是由于高温腐蚀,管壁减薄,强度不足所致;#1炉水冷壁管减薄是由于高温腐蚀所致,火焰刷墙,未燃尽的煤粉磨损共同作用,加速了管壁减薄速度。四、暴露问题1.对锅炉受热面防爆防磨重视程度不足,检修技术管理不到位,在2015年1

7、1月1日#1炉水冷壁高温腐蚀爆管抢修中,未能举一反三采取有效措施对水冷壁管进行全面检查。2.针对水冷壁高温腐蚀状况,煤质调整问题一直未引起高度重视。--学习资料分享----WORD格式-专业学习资料-可编辑3.对燃烧器降氮改造后的高温腐蚀状况认识不足,未能扎实有效落实防范措施。五、防范措施:1.组织专业人员认真分析高温腐蚀的原因,借鉴兄弟单位燃烧器改造成功经验,分析论证低氮燃烧器优化改造方案,根本性解决水冷壁高温腐蚀。2.扎实做好配煤掺烧工作,提高入炉煤低位发热量、挥发分、灰份、含硫量等,严格控制含量。合理进行掺配,减少使用高

8、硫煤。3.加强运行优化调整,进行一次风管的均匀性调整,使各燃烧器热负荷均匀;对磨煤机出口煤粉细度进行调整,使煤粉细度和均匀性控制在合理范围;联系电科院,针对不同煤质、不同负荷工况对锅炉水冷壁贴壁氛围进行测试,并根据测试结果指导锅炉燃烧调整,缓减锅炉高温腐蚀,降低管壁减薄速率,

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。