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时间:2019-05-31
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1、第七章事故处理预案7.1事故处理原则7.1.1根据事故类型采取相应的处理措施,启动相应《事故应急救援预案》。7.1.2通知车间有关人员和有关部门调度,协助车间做好应急处理。7.1.3防止事故进一步扩大,保证人身安全,尽可能减少财产损失和对环境的破坏。7.1.4加强岗位之间和其它装置的联系,防止事故蔓延。7.1.5联系方式:调度(4267474)消防队(4265119)气防救护(4265118)厂内急救(4265115)厂外急救(4265116)7.2事故处理预案7.2.1氨罐泄漏事故现象:产生大量刺激性气味的气体。事故原因:1、法兰泄漏。2、管线腐蚀
2、泄漏。事故确认:1、空气中有刺激性气味。2、人中毒。3、当达到一定浓度时,遇火源会发生爆炸。事故处理:[M]-汇报车间。[P]-佩带好空气呼吸器。(M)-确认有监护人。(P)-确认用对讲机保持联络。[P]-投运备用罐。[P]-停运泄漏罐。[P]-打开室内轴流风机。[P]-迅速用大量水冲洗泄漏点。7.2.2加氨泵发生泄漏事故现象:加氨泵发生泄漏,氨计量间气味刺鼻。事故原因:1、加氨泵泵体发生泄漏。2、氨泵出口管线泄漏。事故确认:1、氨室周围气味刺鼻。事故处理:[P]—启动备用泵。(M)—确认新泵运转正常。[P]—停故障泵。第七章第7页[P]—打开门、窗
3、、换气扇。[M]—报告车间。[M]—联系检修人员检修。7.2.3碱管线泄漏事故现象:1、在泄漏点有一种白色的液体。2、有一股鱼腥味。事故原因:1、法兰泄漏。2、管线腐蚀泄漏。事故确认:1、泄漏点附近有大量液体。2、碱罐液位下降。事故处理:(P)-确认NaOH溶液泄漏部位,并向班长汇报。(M)-确认泄漏部位和泄漏情况,并向车间汇报。[P]-关闭碱罐出口阀。[P]-停用发生泄漏的碱管线。(M)-确认管线NaOH泄漏部位与系统脱离。[P]-将能回收的液碱回收到碱计量箱中。[P]-用大量清水稀释泄漏的NaOH,降低NaOH浓度。[M]-现场警戒,挂好警示牌。
4、[M]-联系检修。注意:在处理中确认有人员灼伤后,迅速用大量清水冲洗,再用1~2%醋酸或3%硼酸溶液进一步冲洗。人员出现严重灼伤时,请急救中心救治。7.2.4碱罐泄漏事故现象:1、在泄漏点有一种白色的液体。2、有一股鱼腥味。事故原因:1、罐体腐蚀泄漏。事故确认:1、泄漏点附近有大量液体。2、碱罐液位下降。事故处理:(P)-确认液碱泄漏部位,汇报班长。(M)-确认泄漏部位和泄漏情况,汇报车间。[P]-关闭两罐之间的连通阀。(M)-确认泄漏罐与系统脱离后。[P]-进行缷碱倒罐操作。[P]-用大量清水稀释地面液碱,降低液碱浓度。[M]-现场警戒,挂好警示牌
5、。注意:若在处理中有人员灼伤,迅速用大量清水冲洗,再用1~2%醋酸或3%硼酸溶液进一步冲洗,人员出现严重灼伤时,请急救中心救治。[M]-联系检修。7.2.5酸管线泄漏事故现象:大量刺激性白色酸雾。事故原因:1、法兰泄漏。2、管线腐蚀泄漏。第七章第7页事故确认:1、法兰泄漏。2、管线腐蚀泄漏。事故处理:(P)-确认泄漏部位,并向班长汇报。(M)-确认泄漏情况和泄漏部位,向车间汇报。[P]-关闭酸罐出口阀。[P]-关闭连通阀,使管线泄漏部位与系统脱离。(M)-确认泄漏部位与系统脱离。[P]-将能回收的酸回收到酸计量箱中。[P]-用大量清水稀释地面盐酸,降
6、低酸浓度,防止酸雾扩散。[M]-现场警戒,挂好警示牌。注意:确认有人员烧伤后,迅速用大量清水冲洗15分钟以上,用2~5%碳酸氢钠中和处理,人员严重烧伤时,立即拨打120联系急救中心救治。[M]-联系检修。7.2.6酸罐泄漏事故现象:大量刺激性白色酸雾。事故原因:1、罐体腐蚀泄漏。事故确认:1、空气中有刺激性气味。2、酸罐液位下降。3、泄漏点附近有大量的黄色液体。事故处理:(P)-确认泄漏部位,并向班长汇报。(M)-确认泄漏情况和泄漏部位,并向车间汇报。[P]-关闭两罐之间的连通阀。(M)-确认泄漏罐与系统脱离后。[P]-进行倒罐操作。[P]-用大量清
7、水稀释地面的盐酸,降低酸浓度,防止酸雾扩散。[M]-现场警戒,挂好警示牌。注意:确认有人员烧伤后,迅速用大量清水冲洗15分钟以上,用2~5%碳酸氢钠中和处理,人员严重烧伤时,立即拨打120联系急救中心救治。[P]-用碱中和大量泄漏的酸。[M]-联系检修。7.2.7水泵有异音事故现象:泵运行过程中发出异音。事故原因:泵故障。事故处理:[P]–启动备用泵。[P]–停故障泵。[M]–联系检修。7.2.8运行或再生出水有树脂事故现象:混床运行时有树脂。事故原因:水帽松动或损坏。事故处理:[P]–停运此床。[M]–及时汇报给车间。第七章第7页[M]–查找原因。
8、[M]–联系检修。7.2.9水箱水位下降事故现象:混床流量调不上去。事故原因:1、碎树脂或树脂中的污染物积存
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