泉28断块注天然气混相驱开发效果影响因素分析

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1、学兔兔www.xuetutu.com第33卷第1期OILANDGASFIELDDEVELOPMENT油与田开发49史玉胜’赵宇明z张丽颖陈跃军s胡伟1.中国石油华北油田第二采油厂,山西晋城048000;2.中国石油大港油田第一采油厂,天津300280;3.中国石油冀东油田公司生产运行处,河北唐山064200;4.中国石油大学石油工程学院,北京102249摘要:天然气驱作为提高采收率的主要方法已在世界范围内得到了广泛应用。为提高油藏的最终采收率,增大油田的经济效益,必须了解注天然气提高采收率的各种影响因素及其对注烃气开发效果的影响程度,从而制定出合理

2、可行的注气方案。以泉28断块为例,针对该区地质及开发特点,建立了精细地质模型,在流体相态拟合的基础上,结合细管实验确定最小混相压力29MPa.应用油藏数值模拟技术对注烃气混相驱开发效果影响因素进行了优化研究。结果表明,最佳注入方式为气水交替驱。最佳气水交替注入参数:在目前生产状态下继续注水开发0.5年后转注气.注气段塞尺寸为0.25~0.3PV,注气段塞数目保持在12~16个,注气速度为0.05~0.06PV/a.气水比为1:1~1.5:1为该区油藏后续注天然气开发提供了依据关键词:天然气驱;数值模拟;相态拟合;采收率;参数优化DOI:10.396

3、9/j.issn.1006—5539.2015.01.0110前言采收率优化研究显得尤为重要。气驱是继水驱、聚合物驱之后提高原油采收率的又一重要途径,气驱技术已在世界范围内得到广泛应用圳。天1油藏概况然气驱主要通过降低原油黏度和界面张力。以达到改变泉28断块位于柳泉一曹家务构造带中部,发育在琥驱替相和被驱替相的流度比和驱替流态,发生一次接触珀营断层和曹家务断层之间,断块西高东低,地层倾角混相或者多次接触混相,从而提高原油的采出程度。影12。~15o。储层为扇三角洲前缘砂体,砂岩发育集中,呈正响注气效果的因素主要分为地质因素、流体性质因素及韵律沉积旋

4、回,目的层自上而下划分为4个油组,单层厚注气参数三类]。对某一特定油藏,地质因素是注气开度在5~10ITI,砂岩总厚度达150nl。油藏中部深度22l1~发中不可控制的因素,而注气参数则可人为控制,通过2252ITI,原始地层压力35.9MPa,油藏温度102℃,有效合理的开发方案设计使其达到最佳注气效果[6-7]。泉28孔隙度24.1%,渗透率在81.7x10-3-104.95x10m2,属断块由于油藏埋藏较深,非均质性严重,注水井斜度大,于中孔中渗储层。原油的物性较好,地面脱气原油密度吸水能力差,导致油井见效差,水驱采出程度较低。但该为0.81

5、87xlOkg/m,地下原油黏度为0.93mPa·S,原始油藏温度和压力、地下原油黏度和密度、岩石渗透率和气油比为174m3/t。平均地层压力系数1.1左右,属于正孔隙度等参数均符合天然气驱筛选标准Es-lo]。同时,泉28常压力油藏。截至2013年7月,该区块共投产油井14断块附近建有大型储气库,为后续注烃气开发提供了充口,其中注水井3口,油井11口。累计产油量11.88xl04t,足气源。因此,以泉28断块为先导试验区的注烃气提高采出程度16-3%。收稿日期:2014—07—11基金项目:国家科技重大专项“高含水油田提高采收率新技术一剩余油分布

6、综合预测与精细注采结构调整技术”资助(2011ZX05010-002)。作者简介:史玉胜(1980一),男,河南封丘人,助理工程师,硕士,主要从事油气田开发及煤层气勘探工作。学兔兔www.xuetutu.com学兔兔www.xuetutu.com学兔兔www.xuetutu.com522015年02月晚都会引起地层压力的变化,造成压力敏感性伤害。因出:气水交替开发初期,随着段塞数目的增加,提高采收此.继续注水开发0.5年后转注气为最佳转注时机。率大幅度增加,当段塞数目增加至12个时,采收率提高幅度变缓。注气段塞数目的增加能够增大天然气与原油多次接触

7、混相的次数,形成向前接触和向后接触,不断进行相问传质,从而改变水油流度比,减小气窜的可能性。但段塞数目过多又会导致气水比发生变化,水量减少.气体更容易发生窜流。因此,结合已实施注天然气区1怄块经验,选择注气段塞数目在l2~16个为宜。继续注水开发时间,a薄图8不同注入时机对提高采收率值的影响惶5.3段塞尺寸优化根据优化得到的最佳注气时机,在目前生产状态下继续注水开发0.5年,而后进行气水交替驱开发,进一步段塞数目个研究注气段塞尺寸对提高采收率的影响。设计了5套不图10不同段塞数目对提高采收率值的影响同注气段塞尺寸方案,分别为0.15、0.2、0.2

8、5、0-3、0.35PV。由数值模拟计算结果(见图9)可以看出:当段塞尺寸5.5注气速度优化小于0.25PV处于较小范围时

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