优化机组启动节油的策划

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1、优化机组启动节油的策划陈泽彦、王飞、谭松林、黄小华、彭立伟、汪毅刚、黄昕旸(1)前言;我公司锅炉系东方锅炉厂制造的DG1025/18.2-Ⅱ14型亚临界压力、一次中间再热、自然循环、双拱形单炉膛、平衡通风、固态排渣、“Π”型露天布置、全钢构架、全悬吊结构、尾部双烟道、燃煤“W”型火焰炉。通过容克式空气预热器加热的二次风,由前后墙两个二次风箱分配送入炉膛。两台锅炉间布置有邻炉热风加热管道,可将二次风箱的部分热风送入另台炉的二次风箱。锅炉共配有24个按FW技术设计制造的双旋风筒分离式浓缩型煤粉燃烧器,错列布置在锅炉下炉膛的前后拱上,每一只燃烧器配有一个单元风,每个单元布置6个二次风道及挡板

2、,其中A、B、C挡板控制拱上部的二次风量,D、E、F挡板控制拱下部的二次风量。具体布置见下图:依据统计,我公司每年锅炉启动用油达432吨,约占全年用油量的70%以上。例如2008年#3机组大修后开停机1次,耗油89.854T;#4机组大修后开停机1次,耗油110T;所以节约启动用油对我们日常节油工作至关重要。发电部在多年运行经验的积累基础上,对优化机组启动的节油方法,做了一些尝试,取得了一定的成绩。(2)现状分析;机组启动,是一个系统工程,由多个环节组合而成。各个环节如果未能协调组织好,将使锅炉启动用油大量增加。我公司在机组启动过程中,影响烧油存在一些问题,现将12个方面的问题分述如下

3、:1、邻炉热风加热效果不佳。2、点火后,到锅炉起压的时间太长。3、开机过程中,操作票较多,准备时间长。4、冷态升炉前,进行炉膛吹扫时,炉膛温度下降。5、锅炉启动引送风机前,就停止邻炉加热。6、点火初期,投入的油枪经常着火不好。7、启动初期再热汽温提升较慢。8、升炉初期暖磨时间长。9、启动磨煤机的时机,不好确定。10、启动中炉内配风方式不利于稳定着火。11、旁路配合不好。12、启动初期汽温、水位波动大。(1)原因分析;针对上述问题,我们进行了专题分析:1、邻炉热风送过来的热风温度一般为200℃~300℃,比热容仅为1.005kJ/(kg*K)。因此邻炉热风加热速度较慢,加热效果受时间限制

4、,如需达到预期加热效果,往往要加热10小时以上。如加热时间太短,则加热效果不明显。2、炉进水后水温会逐渐降低。投油后,需将炉水加热到100℃以上,汽包才会起压。这样有相当一部分燃油耗费在加热炉水上。3、开机过程中,操作票较多,如未能提前准备,往往为准备操作票,而延误时间、多烧油。4、冷态升炉前,炉膛、烟道一般进行了清灰和水洗,没有积存可燃物质的可能。如此时进行炉膛吹扫3分钟,从启动引送风机、具备吹扫条件、到吹扫结束,起码有5分钟以上的冷风吹扫时间。如此吹冷了各受热面,浪费了之前的加热效果。5、锅炉启动引送风机前,往往因为怕影响邻炉送风波动,而停止邻炉加热,过早终止了加热。6、点火初期,

5、投入的油枪经常着火不好,未能点燃。但光凭DCS火检情况无法正确判断。使大量燃油没有燃烧就被冲走,浪费燃油、增加安全隐患。7、冲转要求再热汽温300℃以上、主再汽温差小于42℃。但经常因为再热汽温较低而延误冲转时机。如依靠旁路进行汽温调节,又往往牺牲汽压的提升。8、升炉初期,经常发生:达到投粉条件后,可以启动磨煤机,但因为未及时暖磨,而延误投粉时间。9、启动磨煤机的时间以前一般选择在并网前后,最早也在冲转后的暖机阶段。原因是:怕投粉过早,炉温过低,燃烧不全,而引发烟道二次燃烧。但达到投粉条件而不投粉,是浪费。10、一般开机过程,炉内配风方式与正常运行的配风方式没有变化,不利于燃油燃烧,不

6、利于稳定着火。11、以前升炉,点火后,一般Ⅰ旁根据汽温汽压调整开启,Ⅱ旁开度以维持一定器再热压力(0.2∽0.3Mpa)原则开启。如此限制了旁路的作用。1、由于开机过程中,操作任务多,而对高低加的投入认为:影响不大,晚些投入没问题。所以高、低加经常没有注意进行随机滑启。(1)解决问题的方案、措施;依据上述分析,我们采取了相应的解决方案和措施:1、尽量提早投入邻炉热风。待所有检修结束,立刻封闭各炉门,投入邻炉热风。如果允许的加热时间较短,可关小邻炉的C、F风挡板,邻炉采用高风箱差压方式运行(不低于0.5KPa),以增加本炉输入热量。同时应注意空预后二次风总挡板、送风机出口气动门应关闭;所

7、有C、F风挡板采用由加热端开始,逐渐开大的配风方式,以利加热均匀。2、尽量提高给水温度。①除氧器加热水温90℃以上,再开始进水。②进水时,进水温度将下降,但应随时确保进水温度高于汽包壁温30℃∽40℃。若水温降低,可减少进水量、加强除氧器加热。③随汽包壁温的提高,不断提高给水温度。除氧器只要不振动,可适当起压,以使水温加热到110℃以上④配合检修冲洗阀门,开启各底部排污放水,采用边进边放的方法尽量提高锅炉汽包壁温度,使汽包壁温在点火前就有90℃

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