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1、义翔铝业有限公司节能减排工作总结2012年上半年节能减排工作总结义翔铝业有限公司二〇一二年七月五日7义翔铝业有限公司节能减排工作总结2012年上半年,我们紧紧围绕“节能降耗、扭亏增盈”为主要工作目标。面对当前国内氧化铝市场形势,原材料价格上涨、氧化铝价格下跌,氧化铝行业此刻正面临着严峻的考验,在这个关键时刻,能否顺利扭亏为盈,最主要靠的是节约意识。在外部经济因素的影响下,我们必须众志成城、共度难关,将节能减排项目落到实处,真正地做到节能、降耗、增盈。现将我公司2012年上半年节能减排实施项目总结如下:一、加强煤、电、煤气单耗控制
2、,实现节约型企业1、上半年节电改造措施(1)更换精液泵。沉降二车间现有2台220kw、600m³/h精液泵,由于二期叶滤机产能高,精液泵在叶滤机流量大时必须同时开启,不能达到一开一备状态,现增加一台280kw、750m³/h精液泵为主力泵,每天开启一台泵就能够满足生产,节约电:2*220*24*80%-280*24*80%=3072度/天,即86016度/月。(2)一期磨机进行有效的削峰填谷用电管理。通过实施大量检修工作,将原5万吨生产线两个矿浆槽投入使用,这样一期矿浆槽存增大,4台磨机在谷段(0点至8点)开足马力生产,这样上午
3、峰段可停磨机进行检修,下午平段根据槽存情况选择性磨矿,晚上尖段坚决不开磨机生产。这样用电量全部集中在谷段和平段,用电单耗虽然稍有增加,但是却节约了大量费用。7义翔铝业有限公司节能减排工作总结(3)溶二车间增加变频器。溶二车间0#稀释泵新增一台变频器,由于原来流量没法控制,且耗电高,考虑到调速变频节约用电,增加一台变频器,稀释泵电机功率为132KW,需要24小时全天满负荷运行,安装变频器后,频率下降,电流下降,电压为380V,安装前实际电流为170~180A,现在为145~155A之间,电流降低约25A,功率因数经补偿后,可以达到
4、0.95,即增加变频器后可节约Q=U△Icosφ=380*25*0.95W=9.025KW,即每小时可节约9度电,每月节约6480度/月,每年节约77760度/年。(4)一期空压机停用,引用二期空压机。原一期、二期空压机全开给各车间送风,考虑到空压机耗电量大,且二期空压机送风量有绰余。根据计算,二期空压机也可满足一期用风量,从节电角度出发,可考虑一期空压机单台间断运行(2台),负荷大的时候开1台,小的时候不开。经观察,每月将近12天不需要开,其余时间只开1台。空压机功率为300KW,运行效率按70%,经计算每月可节约600KW*
5、24h*28*70%-300KW*24h*18*70%≈19万度/月,节能效益可观。(5)3#球磨机更换减速机。原料车间一期共4台球磨机,原来运行时球磨机产能为16t/h,每天需运行46小时,平均11.5小时/台/天,更换减速机后,3#球磨机产能提高到18t/h,通过同比计算,每台平均需运行10.2小时/天,球磨机功率为450KW,运行效率按80%计算,则每天可节约(11.5-10.2)*450*0.8=468度,每月则节约14040度/月,每年节约17万度/年,虽然节电量不多,但是“不积小流无以成江海”,只有从节约一度电出发,
6、才能真正地做到降低成本。2、节煤采取的措施7义翔铝业有限公司节能减排工作总结在节煤方面,我们首先提高锅炉效率,通过详细了解锅炉运行过程中所产生的不必要的损失,调整运行方式尽量减少各种损失;其次加强用煤单耗控制,严格职工操作水平,将节能落实到每个人身上,增强节约意识,实现煤单耗下降;除此之外,经过供热站人员仔细考察研究,发现除氧器内除盐水温度太低,不利于锅炉使用,需要消耗大量煤进行加热,经研究决定,将除氧器进行相关的改造,从而提高了除氧器内温度。(1)通过对三台锅炉的炉膛、烟道、风道进行彻底的检查,发现并修复漏风点,降低了锅炉的排
7、烟热损失;对锅炉进行全面检查,发现并解决各种问题,提高了锅炉运行效率。(2)加强用煤管理,降低用煤单耗。通过严格操作水平,控制用煤单耗,坚决做到“不该浪费的坚决不浪费”,实现煤单耗下降。经过采取这些措施,煤单耗比2011年下降了130kg/tAO,按照每月产量计算,节煤130kg/t*32000t=416t/月,我公司供热站煤热值为4000大卡,折标系数为0.571,则折合标煤为238t/月,每年节约标煤2852吨。(3)经过考察研究,对除氧器进行相关改造,改造前除氧器内除盐水温度为70~90℃上下浮动,暂选取为90℃,通过加装
8、板换及对除氧器进行改造之后,除盐水温度约为118℃左右,更好地满足了锅炉用水要求,相应地节约了大量煤。除盐水流量按照200t/h计算,根据热量吸收公式:每吨水每升高1℃需要吸收的热量为Q(吸)=cm△t=4.2*1067义翔铝业有限公司节能减排工作总结J,那么除
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