仓储科技及设施设备技改试验

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1、湿魔增大,引起粮食霉坏或变质。在长期密封储藏条件下,凭借粮食及其它生物成分的呼吸作用,经过1-3个月.粮堆内氧气含量均可达到12%一8%以下的低氧要求,再加上粮堆内15℃以下的低温环境,基本可防止粮堆内害虫和微生物的活动,避免对粮食造成危害,保持储粮稳定性。4应用上述储粮模式产生的效果2002年,我库轮人中央储备粮25000t,经过入库初期的熏蒸、通风等粮情处理后。于2003年3月份密封粮堆,进行长期密封储粮。四年多来,粮情稳定,储存安全,可节约磷化铝药剂70%.仓内器材,物料使用寿命可延长一倍,并大大降低了保管员的劳动强度。2007年4月开始,陆续轮出16000多吨,轮出的储备粮

2、经过检验,品质良好,全部达到了中央储备粮的“宜存”标准。参考文献1国家粮食储备局仓储司缩.粮食仓储管理规章制度。1999.13崭祖训等.中国加入哪以粮食储藏科学与技术研究发展方向,2002.64邓永学、李隆术.环境因子对储粮害虫影响的研究进展.2002.6仓储科技及设施设备技改试验(中央储备粮巴彦淖尔直属库)为了贯彻落实可持续发展战略,不断提高中央储备粮的经营管理水平,我库始终以安全储粮为中心,轮换为重点,科学保粮为主题,在科学储粮和绿色储粮方面做了进一步的尝试。同时根据总公司和内蒙古分公司仓储科技发展规划,结合本地区、本企业的实际情况,做了以下工作。l改进和完善设施设备1.1自动

3、控制系统1.1.1自动控制系统存在的问题2000年7月竣工并投入使用。该系统比较稳定,但也存在着问题。①主控室在浅圆仓工作塔±0m处,安装9列Mcc控制柜,3列cc控制柜。②浅圆仓工作塔+36.7m处是分控柜,安装6列Mcc柜,1列cc控制柜。③+lOm处为火车发放塔。安装3列控制柜。由于整套自动控制系统分3处,给系统操作、观察、巡视、维修造成较大的难度。在原粮进出仓过程中,工作塔内三套风网的灰土全部集中在一楼灰仓内,人工清灰、接运、工作塔尘土飞扬。对三处自动控制系统的接触器、继电器、电脑、空气开关等造成很大危害,易发生粉尘爆炸。这种状况如长期下去,将会直接影响自动控制系统正常运转

4、,严重影响工作塔、浅圆仓轮换业务的开展,改建主控室成了当务之急。1.1.2自动控制系统的改造2004年3月~10月,在库领导的统一安排下.设备科成立了该系统技改小组。①在原粮卸粮坑100m处,新建独立的主控室与粮情检测为中心的综合楼,与工作塔至主控室100m长的钢架桥连接。②将原主控室、工作塔内的3处22列Mcc控制柜全部搬迁到新建主控室二层楼上。③重新铺设动力电缆638根与原电缆或电机、控制柜连接。④重新制作控制柜支架,对柜内的电器原件进行紧固、除尘、增加母排、接线端子、电器原件,并对工作塔、浅圆仓设备进行维修、保养。经技改小组成员4个月的辛勤工作,圆满完成了主控室自动控制系统的

5、改造,一次性试机成功。为企业节约资金100万元。通过两年多的重机运转达到了预期目的。技改后①控制操作柜集中在二层楼内,便于浅圆仓进出粮过程全面观察,发现异常可以及时通知现场巡视人员,便于操作人员操作、维修、保养设备。②远离工作塔主控室,真正起到了防尘效果,延长了电器原件的使用寿命。杜绝电火花引起的粉尘爆炸.保证了浅圆仓粮食轮入轮出的安全运行。通过工作塔主控室搬迁改造,使技改小组对全套自动控制系统有了新的认识和了解。在安装调试过程·207·中学到了很多书本上没有的知识.对库内的自动控制系统今后的维护、保养奠定了基础。1.2粮情检测系统粮情检测系统是分析粮食储存安全与否的主要依据,我库

6、1998年建库安装的粮温检测系统,在使用过程中存在一定差距,传输不畅,稳定性差,抗干扰能力弱,加之使用几年,盲点和断点多,严重影响了粮食分析和储粮安全。为此,我们向内蒙古分公司请示,对粮情检测系统的主机、分机、分线器及软件、部分盲点和断点进行了更换,增加了仓温仓湿、外温外湿传感器,使其信号传输更具稳定性、兼容性,抗干扰能力更强,确保了中央储备粮的储存安全。1.3高大平房仓窗户改造1998年投资建库时高大平房仓窗户为电动开启式.一是窗户开启时同步性较差,二是由于传动轴管壁薄、间距长,传动轴扭距不够、变形,导致窗户的密闭性能较差。为此,今年我库对14栋高大平房仓的全部窗户进行了改造,由

7、原来的电动内开启式改为手动开启式,有效地改善了仓房的密闭性能。l-4浅圆仓卸粮坑改造原设计工作塔浅圆仓卸粮坑,汽车只能靠卸粮坑边沿倒粮,而不能开入卸粮坑上直接侧粮,满足不了原设计每小时200t的产量。针对这一问题,我们对卸粮坑的土建结构进行预算后,提出改造卸粮坑上部的方案,自己动手增加了lOmm×50mm扁铁立起焊成蓖子。经改造后的卸粮坑可承受60t压力,一次可满足4辆汽车卸车。不但提高了工作效率,又解决了设备应达到的每小时200t的产量。卸粮坑的技术难题得到解决后,

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