塘湖油田原油破乳技术研究

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1、三塘湖油田原油破乳技术研究三塘湖采油厂夏丹二0一四年十二月项目实施及取得成果推广应用情况及经济效益1一1二1三项目背景和目的结论及建议1四汇报提纲一、项目背景和目的(一)原油破乳脱水工艺流程(二)装置、工艺存在问题(三)原油储输能力现状(四)原油破乳脱水现状分析三相分离器塔顶分离器供燃料气站外来液去污水处理系统原油提升泵塔顶空冷器去装车外运轻烃提升泵装车泵放空原稳塔储油罐塔底增压泵油区污油泵分离缓冲罐事故罐破乳剂加药点(一)原油破乳脱水工艺流程1.脱水关键设备效率降低(1)三相分离器内部元件堵塞严重,影响脱水效果。换热盘管间隙及表面被油泥堵塞。换热效率降

2、低,三相来液升温困难。波纹板堵塞。造成油滴浮升的距离加长,水流的稳定性变差,分离后的油滴、水滴在第二沉降段重新混合在一起,相当于沉降时间缩短,脱水效果变差。(二)装置、工艺存在问题(二)装置、工艺存在问题内部元件堵塞导致三相内无法建立稳定油水界面,致使三相处理后油中含水、水中含油超标。被污染的调节池三相分离器处理指标统计表(2)破乳剂加药泵流量调节不精确,误差大。长期运行中振动导致排量表调节螺母松动,出现零位漂移现象。实际加药量和设定值误差大,造成处理后原油含水超标。零位漂移零位正常1.脱水关键设备效率降低(二)装置、工艺存在问题单独牛圈湖输液时实际加药

3、量与工艺所需加药量对比回掺时实际加药量与工艺所需加药量对比1.脱水关键设备效率降低(2)破乳剂加药泵流量调节不精确,误差大。为检查破乳剂实际加药量与工艺所需加药量的误差,我们选取了1月份十天的数据进行统计分析。(二)装置、工艺存在问题2.系统进料组成变化大(二)装置、工艺存在问题近年三塘湖各区块产量统计表连续三年,各区块液量变化大,脱水系统进料组成变化,使破乳剂适应性变差。3.原油物性发生变化M56区块与其它区块原油物性参数对比统计随着近两年原油开发的不断发展,部分原油物性和原来老区原油物性差异大,需要调整破乳剂配方。(二)装置、工艺存在问题(三)原油储

4、输能力现状储油罐外运期间边进边输,导致原油外运含水超标。为杜绝三相处理后污水含油超标严重,污染污水系统。回掺采取间歇运行方式,导致回掺时间延长,储油罐沉降时间缩短。随着产能开发建设,三塘湖区域产量大幅度上升,液量增大,将进一步延长回掺时间,外运期间继续回掺,导致原油外运超标。2013年年底至2014年上半年处理量及沉降时间对比时间日均处理液量(m3/d)处理后平均含水(%)每日平均回掺量(m3/d)平均回掺时间(h/d)需沉降时间(h/d)实际沉降时间(h/d)2013年11月15832.436011672013年12月14252.83691167201

5、4年1月16103.134210862014年2月14973.335210862014年3月16854.3377121052014年4月17145.6390141242014年5月18826.342816153(四)原油破乳脱水现状2013年年底至2014年上半年三相分离器出口原油含水统计表(1)处理后原油含水高,重复处理量大为确保外运原油含水达标(≤0.5%),联合站外运前需对储油罐进行排底水。原油处理系统重复处理量统计表(四)原油破乳脱水现状(1)处理后原油含水高,重复处理量大(2)破乳剂适用性调查破乳剂使用浓度迅速增长。自2013年年底开始,所用破

6、乳剂FC-0803脱水效果日趋变差,破乳剂浓度持续增长。时间日均处理液量(m3)破乳剂消耗量(t)平均浓度(ppm)2013年11月15830.181142013年12月14250.21402014年1月16100.261612014年2月14970.271802014年3月16850.331962014年4月17140.352042014年5月18820.382022013年年底至2014年上半年破乳剂使用浓度跟踪统计(四)原油破乳脱水现状分析现用破乳剂配伍性差。通过现有破乳剂脱水效果实验显示,破乳剂浓度需达到170mg/L以上,效果最佳。但在实际生产

7、中,由于脱水系统进液量波动大、分离设备三相分离器内部元件堵塞严重,破乳剂的浓度需达到200mg/L才能勉强满足生产要求。(四)原油破乳脱水现状马56区块原油破乳效果三相水出口样品(四)原油破乳脱水现状通过采用目前现场使用的FC-0803破乳剂与各区块原油进行破乳试验,其中对马56区块、芦101区块和干化池试验发现,脱水后原油油水界面不清,上部原油乳化严重,含水达到10%以上。序号破乳剂浓度mg/L加药量mL脱水情况(mL)5min15min30min60min90min振后1现场1000.2000.82.54.966.121000.2000.62.84.

8、95.86.03现场1500.30微0.95.08.08.98.841500.3

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