基于PLC的凸轮断链条检测及其防连冲功能实现

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1、文章编号:1672—0121(2010)05—0047—02基于PLC的凸轮断链条检测及其防连冲功能实现文U呐,窦磊(徐州锻压机床厂集团有限公司技术中心,江苏徐州221116)摘要:本文通过对压力机机械凸轮在各个角度链条断开情况的分析,介绍如何用PLC检测机械凸轮断链条问题,并实现其单次防连冲功能。此外,针对不同型号压力机以及同一型号压力机不同速度段,本文也介绍了如何实现PLC程序的通用性。关键词:机械制造;PLC检测;凸轮链条;压力机中图分类号:TG315.5文献标识码:B1前言上死点凸轮升沿;3一制动凸轮;目前,压力机行

2、业针对机械凸轮断链条检测,最4一制动凸轮下降沿安全的方法是增加链条涨紧装置,将其开关量信号到上死点上升沿。串接于急停回路或双联电磁阀回路,其优点是纯硬如果压力机在单电路控制,绝对安全;缺点是安装繁琐,同时增加一次工作状态下,凸轮定的成本。在这四个区间内链条本文介绍的凸轮断链条检测,是建立在PLC绝断开,会出现哪些情对安全的基础上,以凸轮通断时间的比较来检测凸况呢?轮链条是否断开,从而达到防连冲的目的。这种方法(1)区间l内断优点是零成本,缺点是基于PLC。而PLC故障与凸图1凸轮角度分区开:即上死点凸轮内轮断链条同时出现的几

3、率微乎其微,所以此种方法链条断开,这种情况凸轮一直停在上死点,单次可以适用于大多数普通压力机,也可以作为凸轮断链条启动,但是永远达不到135。保持角,这时单次动作检测的一种辅助手段。变成寸动动作,双手松开时,压力机就会停止,因此,压力机为单人双手操作时,不会造成安全问题。这种2分析情况下,我们只需要增加一个固定时间检测,就可以把凸轮有可能断链条的角度分为四个区间(图通过人机界面告知用户凸轮出现了故障。1):1一上死点凸轮;2一上死点下降沿到制动凸轮上(2)区间2内断开:压力机单次运行时,到2区间内链条断开,这种情况与(1)相

4、同,双手松开压力收稿日期:2010—05—25机即停车,也不会造成安全问题。作者简介:刘呐(1983一)男,助工,从事压力机的电气设计研发(3)区间3内断开:即制动凸轮内链条断开。这ANewKindofDriveWayofRollerTypeLevelingMachineYUANJiaqiang(TheDesigningInstituteofChangzhiSteel(Group)MetalformingChangzhi046011,ShanxiChina)种情况下,制动凸轮一直保持,即使双手松开,压SETMl9力机也一直运

5、行,这种情况会造成压力机连冲的恶性安全事故。RSTMl9、、(4)区间4内断开:这种情况,压力机第一次T38D134行程结束,会停止在上死点,但却接收不到上死K9999点信号,因此,压力机第二次行程无法启动,这种T38情况也不会造成连冲问题。Kl5D136由以上分析可以看出,制动凸轮范围内断链条是最危险的,对其时间的检测应该尽量精确,Kl0D136K1以保证压力机第二次行程停止在135。之前。这个C9精确时间的判定是本文要介绍的重点。图2制动凸轮时间基值检测程序3程序介绍fN5M490C9D136IH卜卜.1卜_——————

6、——————————————T331制动凸轮的检测时间若为固定值,那么不同型号的压力机固定时间不同,同一压力机受气压、离合fL—————一.oJIT33I器等外部条件的影响,此检测时间也会不同。因此,将此时间定为一动态值,以每次压力机动作的第一HI卜J厂—————一一埘1l个行程,用10ms定时器来检测制动凸轮常通时间,图3制动凸轮超时报警程序把此时间定为基值,将以后每次行程检测到的时问压力机速度可调时,上面的程序有一定的局限与此基值比较,超时则为故障。此时间基值,可以增性,因为只取第一个单次行程的时间作为基值,那么加一个1

7、.1~1.5的系数,防止误报警。当速度调整时,基值不变,会出现误报警的情况。时间基值检测程序如图2所示,PLC型号为这种情况可以增大时间基值系数,这种方法显FX1S一30MR,其中M5为双联阀接通,XO05为单次然存在安全隐患。动作选择,M490为制动凸轮接通。程序取第一个单另一种方法就是速度分段,每段速度分配一个次行程时间MOV到D134,以此时间乘1.5倍作为时问基值和一个基值系数,每个速度段的第一个单时间基值存入D136。次行程取时间基值,同时增加一个调速选择信号,可超时报警程序见图3,T33为10ms定时器,T2以做

8、到定速程序与调速程序通用,具体程序见图4。为lOOms定时器,增加固定时间来防止压力机第一M6为调速信号,M7、M8、M9分别为低速、中速、高次开机时链条断开,此固定时间也可以取上一次的速信号。时间基值,有兴趣者可以自行尝试。6结束语4实验以JH2l一400型压力机进行测试,压力MULD1

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