苏里格气田53区块长水平段钻井液防塌技术

苏里格气田53区块长水平段钻井液防塌技术

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1、学兔兔www.xuetutu.com第30卷第5期钻井液与完井液Vo1.30No.52013年9月DRILLINGFLUID&COMPLET10NFLUIDSept.2013【理论研究与应用技术】苏里格气田53区块长水平段钻井液防塌技术张祥,侯万武,曹晓晖,刘榆(长城钻探钻井液公司,北京)张祥等.苏里格气田53区块长水平段钻井液防塌技术[J].钻井液与完井液,2013,30(5):46—49.摘要苏53区块储层应力变化大,在长水平段钻遇大段硬脆性泥岩,易发生剥蚀、掉块现象,在已钻斗中出现多井次划眼、填井侧钻复杂情况。为解决防塌问题,用FA一367替换了PAC—HV并调整了聚合物用量,提高了

2、体系抗剪切性及值,采用憎了水颗粒十刚性颗粒+塑性颗粒的封堵配方,即l%乳化沥青+2%超细碳酸钙+1%FTFD一1,优选出了流变性具有紊流喷射、层流上返、低流速梯度下高黏度、高切力等特点且封堵防塌性能好的钻井液,有利于快速钻进和并壁稳定。在该区块采用改进的钻井液技术后,划眼比例同比降低了50%,在钻遇泥岩夹层时,较少出现因钻井液原因造成的起下钻异常、大段划眼等井下复杂情况。关键词苏53区块;水平段;泥岩;钻井液;防塌;流变性;封堵性中图分类号:TE283文献标识码:A文章编号:1001—5620(2013)05—0046—04苏里格气田位于长庆靖边气田西北侧的苏里格0.37×10~--4.1

3、62×10。。btm2,平均为0.67×10庙地区,区域构造属于鄂尔多斯盆地伊陕斜坡北部gm,属低压、低渗气藏。除此之外,泥岩夹层主中带。该气田苏53区块主要开发盒8段,气层由要为灰色泥岩。用x射线衍射分析泥岩坍塌物的结多个单砂体纵向复合叠置而成,且气层砂岩体分布果为:石英含量为47%,高岭石为l8%,伊利石为零散,垂深变化大,局部隔泥岩夹层发育。为提高36.6%,绿泥石为12.6%,伊蒙混层为32%,问层单井产量,采用长水平段(1200m)水平井开发,比为26%,此类泥岩成岩性好,塑性差,硬脆性较导致钻遇泥岩率增大。目前,随着气田的开发,井好,外力作用下易破碎。网加密,邻井完井频繁注水压

4、裂,以及油气的产出,2水平段井下复杂情况及原因分析使储层应力变化大,钻井过程中又钻遇大段泥岩,防塌问题突出,出现多井次划眼、填井侧钻复杂情水平井水平段钻遇大段泥岩时,多出现泥况,造成了巨大的经济损失及施工困难,因此急需岩掉块、垮塌,进而造成遇阻、遇卡、憋泵和井完善钻井液防塌技术,优化工程措施,解决井壁失漏等井下复杂情况。在目前完成的水平井中,苏稳问题。针对苏里格气田53区块水平段井壁失稳53.78.42H井累计钻遇泥岩长达200m,造成大段问题进行了分析,并探讨了解决办法[i-8]。划眼,最终填井侧钻,共损失时间约260h;苏53.78.65H井累计钻遇泥岩长达383m,造成划新1储层地质

5、特点眼,填井侧钻,共损失时间约100h;苏53—74—24H苏53区块盒8段储层岩性主要为含砾中粗井钻至井深4280m,泥岩段长201TI,造成划眼,粒石英砂岩、岩屑砂岩,粒径范围为O-3~1.6并发生憋漏,共损失时间约180h。mm,最大粒径可达10mm,总体反映粒度较粗;综合分析,造成该区块水平段井下复杂的原因分选程度多为中等;磨圆度次棱、次圆;砂岩孔主要为泥岩失稳,失稳原因主要为地质、物理化学隙度为O.8%~20.1%,平均为7.5%;渗透率为和工艺原因。第一作者简介:张祥,助理工程师,1988年生,毕业于西南石油大学,现在主要从事钻井液研究工作。地址:辽宁省盘锦市兴隆台区生态园7区

6、11#3—402;邮政编码124000;电话13998765769;E—mail:283158655@qq.corn。学兔兔www.xuetutu.com第3O卷第5期张祥等:苏里格气田53区块长水平段钻井液防塌技术471)地质原因。该区块泥岩夹层成岩性好,水针对井下出现的井壁失稳等复杂情况,需优化钻井化能力较弱,外力作用下易破碎。经过因地质构造、液工艺技术。通过进行室内实验,从改善钻井液的邻井压裂和气层压力下降等原因造成的应力变化流变性和封堵性2方面对钻井液配方进行了优化。后,泥岩理论上存在不同程度的破碎变化。3.1钻井液流变性2)物理化学原因。该区块主要体现为物理因为减少钻井液对井壁的

7、冲蚀,且不影响洗井效素主导,具体为钻井液密度影响。由于泥岩微裂率,要求钻井液具有紊流喷射、层流上返、低流速缝、裂缝的存在,引起毛细管效应吸水,颗粒间和梯度下高黏度、高切力的特点,对水平段钻井液流层面间连结力削弱,并且水平段井斜约为90。,侧变性提出了以下需求。向压力大,钻井液密度偏低时,产生物理崩解。在1)层流上返。提高钻井液流变参数,增大钻水平段钻进后期,为稳定泥岩,钻井液密度控制过井液呈现紊流时的临界剪切应力,即增大

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