基于DSP的不锈钢大直径焊管焊缝实时跟踪系统

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1、发35基于DSP的不锈钢大直径焊管焊缝实时跟踪系统杜兴吉1,曹志棵,周晓军2曹汉廷(1.浙江久立特材股份有限公司,浙江湖州313012;2.浙江大学机械工程学系,浙江杭州310027)摘要:介绍了一种基于DSP的不锈钢焊管等离子弧焊的焊缝实时跟踪系统,对其工作原理、控制系统的硬件设计和软件程序设计的要点等进行了阐述。该系统采用激光传感器测量焊缝的位置,并采用Fuzzy—P双模控制进行焊缝的纠偏;采用DSP作为核心控制器产生控制信号,驱动焊枪高度方向的运动和焊管的旋转,实现焊枪对焊缝的实时自动跟踪,并根据焊缝尺寸实现焊接速度的自适应调整。实验结果表

2、明:该系统可以实现焊枪对焊缝的实时自动跟踪,完全满足实际焊接生产的需要。关键词:大直径焊管;不锈钢;DSP;激光传感器;焊缝跟踪中图分类号:TP242文献标志码:B文章编号:1001—231l(20l1)05—0035—05DSP-basedReal·-timeSeamTrackingSystemforLarge—sizedStainlessSteelWeldedPipesDuXingji,CaoZhiliang,ZhouXiaojun,CaoHanting(1。ZhejiangJiuliStainlessSteelPipesCo.,Ltd.,H

3、uzhou313012,China;2.DepartmentofMechanicalEngineering,ZhejiangUniversity,Hangzhou310027,China)Abstract:ADSP·basedreal--timeseamtrackingsystemforPAWstainlessweldedpipesispresentedhereinthepaperwithdetailsconcerningsuchmainaspectsastheworkingprinciple,andthedesigntipsofbothsoft

4、wareandhardwareofthecontrolsystem,etc.Thelasersensorisusedinthissystemtomeasurethepositionoftheseam,andtheFuzzy—Pdouble—modecontroltechniqueisadoptedtorectifydeviationoftheseam.TheDSPisusedasthecentralcontrollertoproducecontrolsignalwhichdrivesthemotorforverticalmovementofthe

5、weldingtorch,andmakestheweldedpiperotatingSOastorealizethereal-timeautomaticseamtrackingwiththeweldingtorch,andtheadaptivespeedcontrolaccordingtotheweldseamdimensions.Theresultsoftheexperimentsdemonstratethatthesaidsystemiscapableofbringaboutthereal-timeautomaticseamtrackingo

6、ftheweldingpipebytheweldingtorch,havingcompletelymettherequirementfortheweldingoperation.Keywords:Large-sizedweldpipe;Stainlesssteel;DSP;Lasersensor;Seamtracking目前在国内的大直径焊管生产中,一般都采用备,但对于大直径焊管生产的特定情况,并不完全手工调整实现焊缝跟踪。肉眼经滤光镜直接观察焊适用。为了提高大直径不锈钢焊管等离子弧焊的生缝位置和焊接熔池,人工对工件或焊枪进行调整.产质量和生产效

7、率,减轻焊接工人的劳动强度,本从而实现对焊缝偏差的控制。这种人工跟踪焊缝的文将介绍一种基于数字处理信号DSP(DigitalSignal方法依赖于焊工的个人经验,带有主观性,操作人Processing)的不锈钢大直径焊管焊缝实时跟踪系统。员的劳动强度极大,而且也难以保证焊接质量[。虽然国外已有一些现成的视觉传感焊缝跟踪设1工作原理及主要组成部分1.1工作原理杜兴吉(1968一),男,博士,高级工程师,主要研究基于DSP的不锈钢大直径焊管焊缝实时跟踪方向为自动化检测、反求工程和曲面造型等。系统主要包括等离子焊机、激光传感器、显示器、STEELPIP

8、EOct.2011,Vo1.40,No.5钢管.2011年10月第40卷第5期36设i7L与焊枪高度跟踪机构、控制系统、焊管旋转调整执行

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