中古8控压钻井实践与认识

中古8控压钻井实践与认识

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1、钻采工艺2009年3月·78·DRIIING&PR0DUCT10NTECHN0L0GY1VIarch2oo9表2井口组合与试压起钻探伤。本次溢流压井,溢流8.9m、共漏失钻井液388.4名称规范试压压力试压时间泄漏情况m,浪费时间9d。(1~lPa)(rain)(MPa)2.井涌过程与处理双闸板2FZ35—7O703O02.1并涌经过防喷器(上0127,下D89)2008-07—27下钻划眼至井深6129.60m,开泵循环、单闸板防喷器FZ35—70(全封)703O0测后效,发现井漏,出口失返,静

2、止观察,出口有线流,关井观环形FH35防喷器—35/70493OO察,立压0lPa(钻具内有浮阀),套压为0lPa。继续控压钻进,至井深6133.91m处钻具上提下放划眼困难,打钻加钻放喷lO3O0管线压困难,钻井液从旋转控制头胶芯冲出转盘面10m,井口大旋转FX3517.5/35l2100方瓦冲出转盘面,立刻关井,立压0MPa(钻具内有浮阀),套—防喷器(动密封)压23.OMPa(从压井管汇套压表上发现),检查井涌的原因是在控压钻进过程中,节流管汇套压表下通道堵塞,套压显示三、溢流及井涌的经过与

3、处理为零,给现场工作人员造成假象,造成井涌。2.2处理过程1.溢流过程与处理环空挤入密度1.21g/cm钻井液27m,套压由82.01.1溢流经过MPa,关井观察,立压0blPa(钻具内有浮阀),套压4.0MPa,2008年7月16Et08:10控压钻进至井深6130.30m,钻小排量节流循环压井,发现井漏,平均漏速13.5m/h。经分井液入口相对密度1.11,出口相对密度1.05~1.10,钻时:18离器点火,桔黄色火焰焰高2~4m,有黑烟,出口缓冲池检测rain11min,钻压50.030.0

4、kN,液面上涨0.9m,立即关硫化氢浓度5mg/I~。井,压力基本平稳后,立压0MPa(钻具上有浮阀),套压9.5MPa。四、控压钻进1.2处理方法在“井涌过程与处理”作业中,旋转控制头胶芯被冲坏,根据顶开浮阀测得的立压及钻具内外容积(钻具内容积通过调节环形防喷器控制压力带压起下钻具完成胶芯更换约42m、环空容积约127m),配相对密度1.15的压井液(环形的控制压力调为3MPa)。200.0m,用工程师法节流循环压井,入口相对密度1.15,泵继续控压钻进至井深6135.54m,其中井深6133.

5、91~压12.0~14.0MPa,由于套压上升较快被迫关井(关井套压6135.41m(1.50m)为放空井段,套压0.5十6.0MPa,平均9.5t17.5MPa)。漏速17.6m/h。由于套压上升较快,关井观察,套压6.0f为降低排污过程中井口压力,根据邻近井的相关资料,9.0MPa,小排量节流循环压井,循环排污不成功,反挤密度配相对密度1.28的压井液170.0m,用水泥车反推压井液1.35g/em压井液61.3m,套压由9.00.6l~IPa。70.0m,正推压井液25.0m,停泵观察立套压

6、均为0MPa,下放钻具探至井深6136.1Om无阻,接单根开泵钻进至然后控制立压,用相对密度1.18的钻井液正循环节流排污,井深6145.58In(放空0.74m),出El未返,反复划眼5次,停TG最高39.23%,C,最高15.03%,经分离器点火,焰高1~9转盘下放钻具均在井深6139.0m遇阻100kN并发生溢流,m,硫化氢检测仪检测到最高硫化氢含量为258mg/I~,这时立即关井,套压2.5MPa。井漏比较严重,漏速最大49.8m/h,井IZl失返。由于钻进比较困难,继续钻进安全风险比较大

7、,上级要排污后现场实施控压强钻,至井深6131.80m处,放空求就此完钻,下部作业计划:起钻,下机桥,0178套管到井1.50m,由于井漏严重,现场钻井液储备有限,决定关井配堵口,换采油四通和井口,随钻电测完后起钻,下完井管柱,转漏钻井液堵漏。带压起钻至井深6095.03m,第一次从钻具入试油作业。内注入相对密度1.18的随钻堵漏钻井液22.0m,出口无返,关井观察,立压6.0MPa,套压6.2MPa,用声波测环空液五、吊灌起钻面,液面在井VI。现场组织反循环管线、增调泥浆储备罐上由于该井又喷又漏

8、,给起钻工作带来巨大困难,特别是井并安装。为了降低立压,关井,第二次正挤相对密度1.21钻井液在起钻铤过程中,井口有失控的风险。1.1m,立压由12.2T18.41VIPa,套压由11.6t17.0MPa。第一阶段起钻(没有准确检测到漏喷的平衡点):正挤入通过第二次正挤的压力变化,证明堵漏有效,用节流管密度1.30g/cm钻井液5m,反挤入密度1.30g/cm钻井液汇节流泄套压,分离器出I见泥浆立即关井,套压由16.010m,套压由4.00.4MPa,关井观察,套压由0.4T3.0

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