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1、第34卷第2期甘肃冶金Vo1.34No.22012年4月CANSUMETALLURCYApr.,2012文章编号:1672-4461(2012)02-0010-02汽车面板钢中氮含量的控制方法杨丽,贾燕璐,汪红有(1.唐山科技职业技术学院冶金系,河北唐山063001;2.唐山国丰钢铁有限公司,河北唐山063300)摘要:本文介绍了采用B0F—LF—RH—cc工艺生产低氮、超低氮的汽车面板钢的情况。通过对各环节钢中氮含量的分析,结合生产实践,提出了转变转炉底吹模式、使用高效LF精炼埋弧渣、RH精炼堵漏和连铸保护浇注等改进措施,使铸坯平均氮含量达
2、到0.0018%,满足产品使用要求。关键词:精炼;连铸;脱氮;保护浇注中图分类号:TFT04.6文献标识码:ATheControlMethodontheNitrogenContentintheAutomotivePanelSteelYANGLi,JIAYan—lu,WANGHong—you(1.MetMlur~calDepartment,TangshanVocationalCollegeofScienceandTechnology,Tangshan063001,China2.TangshanGuo~ngIronandSteelCo.Ltd.,
3、Tangshan063300,China)Abstract:ThepaperexplmnsthepracticethatadoptsB0F——LF——RH——CCprocesstoproducelownitrogenandultralownitrogensteelforautomotivepanels.Onthebasicoftheanalysisofnitrogencontentinsteel,combinedwithproductionpractice,proposedsomeimprovements,forexample,changes
4、thepatternofeonve~ergbottomblowning,usingtheefectiveLFsubmergedarcrefiningslag,RHpluggingandProtectedcasting,etc.,SOthattheaveragenitrogencontentofslabto0.0018%,tosatisfytheproductrequirements.KeyWords:refining;continuouscasting;denitrifieation;protectivecasting1引言采用BOF一Ⅱ._
5、RH—CC工艺生产汽车面板钢,由于氮会使钢的塑性和冲击韧性降低,且可引起钢的冷脆。同时氮还会与钢中的钛、铝等元素形成氮化物夹杂,引起钢的表面质量恶化,降低成材率。因此,如何将钢中氮含量控制得更低,成为人们关注的焦点之一。2工艺分析图1转炉终点氮含量2.2LF精炼埋弧效果差2.1转炉终点氮含量高分别在LF精炼进站、出站位置对以上8炉钢取连续对8炉汽车面板钢的生产情况进行跟踪,样,测量钢中氮含量,结果如图2所示。于转炉冶炼终点取样,测量钢中氮含量,结果如图1由图2可以看出,LF进站氮含量约0.0030%,所示。而出站氮含量均达到0.0038%以上
6、,说明LF精炼由图1可以看出,转炉终点氮含量基本在0.过程为增氮过程。现场跟踪发现LF用埋弧渣埋弧0027%左右,较其它钢厂普遍偏高,说明转炉复吹效效果差,另外炉盖高度过低,造成炉内负压状态,吸果差,存在增氮现象。雳眦E-m咖ailiG¨SLYJ,L@i26com第2期杨丽,等:汽车面板钢中氮含量的控制方法0.0045.0.004—()()jO.oo35一匿;《0.003甍00I痞00025焉毒o.002;【]0050.0o15O.0Ol23tI56780.o0O5lli·Ol23-t5678炉图4连铸大包、中包、铸坯氮含量图2LF精炼进站、
7、出站氮含量(1)转炉底吹氮气、氩气转换时间由原开始吹炼入空气增氮。lOmin转换调整为开始吹炼6rain转换,保证复吹2.3RH精炼严重增氮效果。RH精炼采用真空脱气,真空可有效降低气相(2)提高一次拉碳率,减少倒炉时钢水与空气的中氮气分压,使脱氮反应正向进行-5J。另外,RH精接触。炼脱碳过程亦可促进脱氮J,CO反应使钢液“沸(3)加强出钢口维护,定量更换,防止钢流散流。腾”,增大了脱氮反应表面积,同时CO气泡对脱氮(4)适当调整出钢时间,出钢前加人稠渣剂。来说相当于真空,故脱氮很容易进行,氮含量很快从(5)LF精炼采用新型复合埋弧渣,保证
8、埋弧效0.0020%以上降低到0.0015%左右。果。对以上8炉钢在RH精炼进站、出站位置取样(6)检修RH提升气体管阀门,进行系统检漏,保测量钢中氮含量,结果如图
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