元坝地区高密度钻井液C02污染处理技术

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1、学兔兔www.xuetutu.com第30卷第5期钻井液与完井液、,01.30No.52013年9月DRILLINGFLUID&C0MPLETIONFLUIDSept.2013【理论研究与应用技术】元坝地区高密度钻井液CO2污染处理技术李斌,石秉忠2,彭商平,于志纲(1.四川绵阳仁智油田技术服务股份有限公司,I~)ll绵阳;2.中国石化石油工程技术研究院,北京)李斌等.元坝地区高密度钻井液CO污染处理技术[J].钻井液与完井液,2013,30(5):22.24.摘要川东北元坝地区气藏埋深大,地层压力和温度高,且从陆相千佛崖组到海相长兴组均含有不同程度的CO流体。在前期

2、几口井的施工过程中,高密度钻井液受到CO污染后出现严重增稠、流动性变差和泵压升高的现象,处理十分困难,严重影响了钻井施工效率。通过室内实验研究,形成了采取稀释降黏,防止钻井液继续稠化的处理技术,该技术可以解决常规石灰水难以处理的CO,污染引起的钻井液增稠问题,处理后的被CO,污染钻井液具有良好的高温稳定性,且具有更强的抗污染能力,其抗盐达10%、抗钙达l%、抗高含钙地层水达10%在元坝29—1和元坝101.1井等应用后,取得了良好的降黏防稠化效果。关键词钻井液;CO,污染;防稠降黏剂;元坝地区中图分类号:TE254_3文献标识码:A文章编号:1001—5620(201

3、3)05—002203川东北元坝地区天然气资源丰富,勘探、开发2CO2污染常规方法处理效果分析潜力巨大,是中国石化西南分公司重要的战略接替基地。随着元坝101、元坝12等井在长兴组、自流钻井液受CO,污染后,一般都采用石灰水或钙井组大安寨段和雷三段地层酸压后获得高产,在该处理剂进行处理,以化学沉淀方式清除钻井液中的区块取得了多个层位的重大发现,揭示了良好的勘CO、HCO一污染物。这种方法适合大多数井,也探前景。该区块气藏埋深达6000~7200IIl,地层是目前处理CO,污染钻井液的常用方法。但常规处压力达7O~130MPa,井底温度高达12O~170℃。理方法有一定

4、局限性,比如在高温下使用石灰水处在前期施工过程中,已钻的多口井钻遇CO,污染,理污染钻井液存在絮凝增稠的风险,处理后的钻井引起钻井液严重增稠、流变性变差和泵压升高等现液不但黏切未降低反而增稠更加严重,表现出不接象,也增加了现场的排污环境压力和钻井成本。受钙离子化学处理[1之】。元坝29—2H井在井深3937m(千佛崖组)钻1钻遇CO,地层统计遇CO,,一直到飞仙关组,钻井液均受到不同程度元坝9、元坝102.2H、元坝121H、元坝272H的CO污染,钻井液增稠严重,通过进行滤液分析和元坝29—2H等已完钻的多口井均钻遇CO,污染,测得CO一含量最高达14400mg/L

5、、HCO一含量最CO浓度最高达134200mg/L,导致钻井液起泡、高达8540mg/t,,其钻井液性能如表1所示。从表流变性变差、泥浆泵上水困难、泵压高、严重影响1可知,元坝29—2H井钻遇CO,污染后,钻井液性钻速等问题。元坝地区从陆相干佛崖组到海相的长能恶化,处理难度大。采用低黏度、低切力的钻井兴组均含有不同程度的CO,流体,在钻井中将不可液替换,同时使用石灰水和胶液维护处理,但钻井避免地钻遇CO,,由此将引起钻井液性能严重增稠,液性能难以得到根本性改变。当钻井液严重增稠后,不能满足钻井施工要求。钻井液表现出不接受处理剂,即便使用加水、稀胶第一作者简介:李斌,工

6、程师,2004年毕业于西南石油大学应用化学专业,2011年西南石油大学石油与天然气工程专业在读工程硕士,现在主要从事钻井完井液技术研究与现场应用工作。地址:绵阳市高新区路南工业园仁智科技产业园;邮政编码621000;电话18281517246;E-mail:libin.221@163.tom。学兔兔www.xuetutu.com第30卷第5期李斌等:元坝地区高密度钻井液cO污染处理技术23液等方式处理,钻井液的黏度切力不仅不下降反而表2CO:污染钻井液处理效果评价结果继续增稠,现场只能采用低黏度、低切力钻井液不断替换稠化钻井液来改善钻井液流变性能。表1用常规方法处理元

7、坝29.2H井CO污染钻井液的效果/p

8、Fv

9、pv

10、P

11、Gef/cO32_/HcO3_/P处理方式mg/cmSmPa·sPaa/Pamg/Lmg/L’。——’’从表2可知,原钻井液静置恒温老化24h后,稠度、切力大幅度增加,API滤失量达到25mL;加入单一的防稠化降黏剂,对污染钻井液的降黏效果有限,当按3配方进行处理后,其老化前的黏度3C0,污染的降黏防稠化处理技术切力大幅下降,静置恒温老化48h后的黏度、切力CO:污染的降黏防稠化处理技术通过加入适量和滤失量都大幅降低,说明该技术可以解决常规石的防稠化降黏剂,将黏结稠化的钻井液网架结构拆灰水难以处

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