钢结构柱壁外套管节点试验研究

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1、56低温建筑技术2016年第4期(总第214期)DOI:10.13905/j.cnki.dwjz.2016.04.021钢结构柱壁外套管节点试验研究李家丞,陶忠,钱立,王虹姣(昆明理工大学建筑工程学院,昆明650500)【摘要】根据实际工程,以外套管节点方钢管柱内是否填充混凝土为变化因素,设计2个十字形足尺节点试件,通过在梁端施加低周反复荷载,对两个试件进行拟静力试验,由试验得到的梁端荷载·位移和节点弯矩-转角关系,对节点受力性能进行了研究,并对两个节点的破坏形态、承载力、刚度和变形进行了对比分析。【关键词】节点;拟静力试验

2、;荷载一位移关系;弯矩一转角关系【中图分类号】TU392.3【文献标识码】B【文章编号】1001—6864(2016)04—0056—02钢结构外套管节点是一种由T形钢连接,并在节点域案,上下柱反弯点为不动铰,梁两侧反弯点为自由端。加载柱壁用外套板进行加强的方钢管柱一H型钢梁连接节点。方案如图2所示。外套管节点基于施工现场基本不起火的原则,预先在工厂将套板焊接于柱侧,施工现场通过T型连接件和高强螺栓A-试件B—加荷架将梁柱连接起来,如图1所示。这种节点连接焊缝少,施工c、一千斤顶E一力传感器方便,构造简单。李黎明等学者研究表

3、明,外套管节点具有卜反力墙良好的抗震性能⋯。根据外套管节点在实际工程的应用,㈣支承H—球铰本文通过拟静力试验对柱内有无填充混凝土两类外套管节I一垫块J一反力粱点进行对比分析。K_试验台座图2加载方案图加载装置为电液伺服系统,首先按0.3的名义轴压比用液压千斤顶对柱顶施加轴向压力,一次性施加完毕,试验过程中轴压力保持不变;试验采用位移控制加载,用两个液压作动器在两个梁端施加反对称低周反复荷载,加载速率0.2mm/s,分级加载,每级加载循环三次。试验中梁端加载图1外套管节点三视图方向向下时,输出力为正。(3)测量内容。在梁端加载

4、点处布置YHD一100型1试验概况拉线式位移计测量梁端竖向位移,梁端加载处荷载和位移(1)试件设计。试验中选取的节点为已应用于云南由加载控制系统采集。省实际工程的外套管式节点,采用十字形足尺节点试件,制2试验结果及分析作了两个试件,柱内填充混凝土节点编号为试件1;纯方钢(1)试验现象。加载初期,试件无明显变化,随着加管柱节点编号为试件2。载等级的增加,T型连接件与梁柱间的摩擦力逐渐增大,直两个试件的其它条件相同:钢材采用Q345,粱截面尺寸至梁翼缘板与T型件腹板间出现轻微的滑移,此时试件开为HN248×124X5X8;冷弯方

5、钢管柱截面尺寸为口300X始发出持续的响声;加载中后期,观察到梁翼缘板与T型件300X8;T型连接件由H型钢剖分而成,T型连接件上设有腹板间的滑移增大,梁翼缘出现明显的弯曲变形。加载末加劲肋作为抗剪键;外套板尺寸为496×300X12,外套管与期,试件1的破坏形态为梁屈曲破坏,塑性铰外移至梁上,如柱壁采用角焊和塞焊共同连接;T型连接件翼缘与柱壁采用图3所示;试件2的破坏发生在柱壁焊缝连接上,为柱壁与10.9级4XM20摩擦型高强螺栓连接,T型连接件腹板与梁外套板问焊缝撕裂,外套板与柱接近脱离,如图4所示。两翼缘采用10.9级

6、6×M16摩擦型高强螺栓连接。试件的T型钢翼缘板厚较大,抗弯能力强,在整个加载中,T(2)加载制度。采用拟静力试验,依据JGJ101—96型连接件未出现明显变形。《建筑抗震试验方法规程》规定的低周反复试验加载方(2)滞回曲线分析。试件的荷载位移滞回曲线如图5法],不考虑柱子P一△效应,采用梁端施加反对称加载方~图6所示,低周反复荷载作用初期,卸载后残余变形很小,[基金项目]钢结构新型外套管式节点专项试验(KKK0201206090)72低温建筑技术2016年第4期(总第214期)国产GJ系列钢材是优质升级换代建筑用钢,较目前

7、普同济大学,2010.遍采用的低合金高强钢(特别是在厚板及超厚板方面)有更[5]朱希.国产建筑结构用钢板材性参数统计与分析[J].建筑结好的综合性能。为进一步推广GJ系列钢材在大跨和高层构,2015,45(21):16—20.[6]高建钢.Q235GJ、Q345GJ钢材冲击韧性试验研究[R].上海:建筑钢结构上的应用,并为相关设计规范纳入该种钢材提同济大学,2010.供必要的设计参数,国内的学者已经开展了一系列的研究[7]李治阳.高层建筑用Q390GJD—Z25钢板冲击韧性研究[J].工作并取得了相应成果。自20世纪9O年代

8、由舞阳钢铁厂宽厚板,2014,20(1):6—8.率先开发以来,GJ系列钢材已经在国内多个重大工程中得[8]施刚,张建兴,王艚,宋文晶.建筑结构钢材Q390GJD的疲劳到了应用,新版JGJ99—2015《高层民用建筑钢结构技术规性能试验研究[J].钢结构,2014,29(8):21—26.

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