供水球墨铸铁管及管件破裂原因分析

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1、*36/bⅢJ金属燕i-醒Ⅷ36s。p!!幽.!!!!!坐!!!坚坠!!!堕坚!坠坚!!坐!堕苎l供水球墨铸铁管及管件破裂原因分析李家华1,张颖1,王学军2,龙安禄1贵州省理化测试分析研究中心,贵阳5500022贵阳车辆工厂.贵阳550002摘要:对某自来水公lq埋f地面rII米Ⅸ的球翠铸铁管址符件多扶发生爆裂,为芹清水管爆裂原目.对L破裂的帐直管和两十管¨(弯头目套抽)进行外形』t寸、化学成分、硬度、执{t强度、组织锋丹析+结粜收明供水管叫爆裂鲰目是旺_r供水铸铁竹&符“稃n!质liIhl崩引起。f辞}的骨疃』,度极小均匀.化学成”小符台标准要求,州个许

2、什S、P超吐杯+直管盘相m织“冉农鹾Ⅻ丹球化,中心人郎丹术H球化.管件组0{为乳u铁组纵.妊度也软低。关键词:球举倚铁斡&斡”破裂:蟓W讣析中图分类号:T61435文献标志码^WatersupplyductilepipeandtuberupturereasonanalysisLIJia—htmo,zHANGYingo,WANGXue-jun2,LONGAn—lu‘(IGuizhouPhysicaITestAnalysisResearchCener,Guiyang550002China;2GuiyangVehicleFactoryGuiyang550002.

3、China)AbCa叫aAwatcr∞111pMyburiedinthegroundund⋯IIcnofductileironpipeandfittingsburstse—ltlmesin。dcrmclarifythec⋯ofwa衙mainbuBI,hasbeenbmkenOnasIml曲‘pipeandtwopipefirings(elbowand3mg∞rds)indimcflsions,chemIc“composition,hamheSStensilestrengmm⋯锄cIumandotherMatysisIheresunsshowedI}】at:

4、watcrsupply㈣rksduetobuBlwa时pipesandfittingscasIironqualit)problemscausedStraightpipewallIhicknc《isunevcnchemicalcomposiliend⋯nO[tthe虬anmrdrequire雌ntsthet啪nJbeS.PmoreIhanstz,dardstraightsurfacejsonlypurlofthe⋯s㈣俐ofkball,thecenterviithoⅢthehallmom00orga.i口iionstosilc【lceltonpipefitt

5、ingsarengthJsalsol删K斜_or血waI口supply;ductilepi"∞dflni.gs;burst;⋯丑alysis球墨铸铁管以安装便捷、材质优良、防牖散粜良好、抗压强度高著称,是我喇自来水{r业的主流管材之一,某自来水公一d安装的供水球墨铸铁管在使用过程中,多次发牛爆裂,水枉冲出地面数米高。给住地居民和商业经营广造成丁小问程度经济损失。该公司认真检盘,其供水水握,水胜稳定止常。经对供水水管及管件断u进行榆验分析,结果牡现.木符及斡件多项技术指标不满足标准要求,存往严重质量问题。1理化检验及分析1.1宏观检查埘=处爆裂的铸管及管州(

6、直管、45度弯又、套袖)进行检查,断口均为脆性断裂,弯头和套袖断u上有较大铸造气孔,断面上宵断续的暗熙色区域和斑点。无金属光洋:直管断面上柯芝麻点的黑斑;破裂管及管件薄厚极小均,晟薄处,il冉杯称值的2/3.如图1。1.2管壁厚度~14Ⅻ*l?&f⋯Zm№mm地。⋯。。,‘‰箸嚣盟I:。勰篇篇。。;唧,收搞日期:201L-06-19基金项目.啦抖

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9、【黔科☆J,[2010]2013q)作者简介:々掌o#(1968-),W,口“H卉FH化删n竹t)i"l宄r11心,皿瞬l

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11、_.1I《M“捕台,“r',ll分析qf究.‘Ul-i:085I

12、一589116lE-mailIjh681208“126c洲舍届燕虚簟第36卷样B编号样品名称规格厚度A砌从测量结果看出(表1),直管的厚度极币均匀.蛀薄和蛀厚差距较大,最薄处只有108衄,培厚处有145哪,由于水管昔壁薄厚不均匀,导致水管承压能力减小,水管可能从堆薄处爆裂、引起整个水管爆裂,套袖也存在类似现象。1.3化学成分样日编号规搬名称㈣Sire4Mn怫隅蝴从检测化学成分看表2,弯头S、P过高,超过国家灰口铸铁管件标准允许极限值(参考文献[1]),c副不符合球墨铸铁标准;套袖、直管化学成份属铸造生铁.不符合球墨铸铁标准(参考文献[2])。l』硬度、强度

13、检验表3从檀铡结果来看表3.管件和直管强度均达不到标准_>420M

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