气动乳化脱硫技术

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1、气动乳化脱硫塔的技术优势说明气动乳化脱硫塔,在可靠性、液气比、脱硫率、耐磨、耐高温、耐腐蚀、防垢、防堵、防烟气带水、节能方面具有明显优势。13年以来在有色冶炼、化工、电力、钢铁行业有超过300台脱硫塔的运行业绩。a.脱硫率高:脱硫很高,设计脱硫率在9.79%左右,采用气动乳化脱硫塔,同等液量循环液产生的比表面积是喷淋方式的10倍乃至数十倍,因此处理相同烟气量,气动乳化脱硫塔的效率比喷淋等其他方式要高很多。最高脱硫率99.99%。b.使用期(寿命)高:塔体和所有塔内件均由316L不锈钢制造,耐高温、耐磨损、耐腐蚀、脱硫塔设计使用寿命20年以上。316L不锈钢能耐500

2、℃以下高温使用,在空气中表面能产生一层致密氧化膜,能有效抵抗腐蚀和磨损。最高寿命(无故障)连续运行13年。c.低PH值:由于脱硫循环液含有钙、镁、铁等离子。在高PH值运行时这些离子会在塔内结垢,垢是混合结晶体,成长速度很快,结垢以后,脱硫系统完全报废。针对大量脱硫系统报废的现状,气动乳化脱硫以酸性循环液运行,对脱硫塔、循环泵、阀门起到酸性除垢作用,不结垢不堵塞。在酸性循环液条件下,气动乳化脱硫保持90%至99.5%的脱硫率。舒创在安钢集团新普特钢有限公司的现场安装了脱硫系统,清水脱硫连续运行9小时,PH值维持4.2以上时,脱硫率超过90%,安阳华诚钢铁有限公司、新普

3、特钢有限公司、河南凤宝特钢有限公司的技术专家及领导参与了测试,舒创脱硫塔在低塔阻、低PH值条件下,贡献出的高脱硫率,产生了极大兴趣,并充分肯定。d.低液气比(升水/立方米烟气):由于气动乳化脱硫循环液的比表面积是其他的方法的数十倍,所以液气比(升水/立方米烟气)仅为喷淋的1/5。本项目设计工作液气比为0.8。加备份液气比为1.6。e.低循环液压:气动乳化脱硫塔以水柱直接布液,没有喷嘴,首先完全避免了其他方法常见的喷嘴结垢、堵塞、磨损等导致脱硫系统报废问题。其次,其他方法离不开喷嘴,浆液通过喷嘴会损耗30米左右的脱硫循环泵的扬程,没有喷嘴,泵选型时,就选择比前者少了3

4、0米扬程的泵,在湿法脱硫系统,脱硫循环泵的电耗占了整个脱硫系统的70%以上。本项目设计循环泵扬程26米。f.省电节能:低压、小流量循环液的双重因素,使循环泵等设备小型化,脱硫能降低能耗。本项目设计(满负荷)运行时,实际每小时运行功率400KW,理论运行功率每小时560KW。100万烟气量。g.脱硫剂不受限:石灰石、石灰、电石泥、氧化锌、氧化锰、氧化镁各种碱性物和工业废液。本项目设计,运行中脱硫剂可以用石灰石替代。h.模块化设计:采用标准的模块化设计,大量多管(4管、6管、8管、9管、12管、16管、20管、24管及以上的)旋流器组合。标准化的旋流器直径750、890

5、、1190、1530、1860、已经有超过200个多管脱硫塔的案例。从销售、施工图设计、采购、装车发货、现场点验、安装、培训运行、运行中设备管理,全部采用与施工图一致的位号管理。J.无故障运行:设备体积小,脱硫系统操作简单、维护方便,有大量无人值守小型脱硫系统在运行。多个项目无故障运行时间超过10年K.防堵机理气动乳化脱硫塔的过滤元件不仅提供200mm×300mm的足够空间作为气流通道,更为重要的是,元件上面是高速旋转的乳化液层。通过每个过滤元件的透镜,可以一目了然地看到工作中的乳化液层,液层内的气液进行着高速旋切碰撞,冲涮着过滤元件。过滤元件与水平面成50度角。极

6、大的元件间空间,以及循环液永不停顿地高速旋切碰撞,有超过300多个案例已经证明,气动乳化塔不会堵塞。(附图1:株冶多膛炉脱硫塔乳化液层,从1999年7月运行至今,已经超过12年,进口SO2浓度14400—25000mg/Nm3,出口SO2浓度10mg/Nm3脱硫率99.8%,与生产系统同步运行率100%,没有出现过堵塞、腐蚀,至今还在一如既往运行)L.耐腐机理气动乳化脱硫塔由316L不锈钢制作,其耐磨、耐腐蚀、耐高温价值已被证明,符合国际标准的316L不锈钢,耐含高氯离子浓度在内的各种强腐蚀浆液溶液的腐蚀。国家标准HJT179-2005之7.2.3条明确说明,316

7、L不锈钢可耐60000mg/L的氯离子溶液腐蚀,而所有的湿法脱硫系统,循环液中的氯离子浓度不会超过11600mg/L。尽管316L不锈钢材料的单价一直是A3钢10倍。但10余年来舒创从来不以其他材质做塔,从来没有抱过任何侥幸心理,将脱硫塔穿孔风险转由用户承担。高温及热交变应力、高磨损、重腐蚀下,其他材料塔内防腐都不可靠。用316L不锈钢,万无一失。图片2(316L不锈钢气动乳化脱硫塔塔体——安装在中国电力集团下属企业的气动乳化脱硫塔的316L不锈钢材质的过滤器组件,500台气动乳化脱硫塔全部由316L不锈钢制作、安装,采用316L不锈钢的还包括所有循环浆管、排浆

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