纺织厂各工序考核方法

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1、织布整经质量检查考核制度一、事故1、八根及以上的绞断头记事故一个。扣款20元/轴。2、阴纱事故范围:A、凡由于整经阴纱纱造成浆纱小轴,记事故一个,扣款2()元/轴。B、凡阴纱宽8根以上,下垂8公分以上记事故一个,扣款20元/轴。C、凡阴纱宽度超过1/3轴宽扣50元/轴。3、长短码记事故一个,高支纱(18N以上)30—40米,记事故一个扣款20元。超40米以上扣款50元。低支纱(18N以下)20—30米记事故一个,扣款20元;超过30米扣款50元。4、错纱支(品种)错木管记事故一个,视情节轻重扣款50-10()元

2、。5、错品种、错头份记事故一个,视情节轻重扣款50-100元。(造成了损失的按事故处理,没冇造成损失的,要配好缸处理好,每个轴记缺点一个)6、色织品种错排色记事故一个,捐款20元。二、缺点:(每个扣1元)1、2根及以上,7根以下的绞断头,每根记缺点一个。2、阴纱一根记缺点一个。3、断头一根记缺点一个。4、堆边堪边影响浆纱断头每轴记缺点五个。5、传票未写或写错支数、长度、头份记缺点五个。6、汕污纱,经纱上有成碇的汕或单根汕污经纱,记缺点一个。7、飞花回丝附入每处记缺点一个。8、没有传票或传票上未写日期、姓名、轴号

3、、机号、班别、记缺点五个。9、凡小绞不压或压得不良,封头布不良,包轴布不良每处记缺点五个。10、后车的坏节,每个结记本机台缺点一个(整经结头标准为:3——5mm)。三、检杳方法:1、凡整经轴质量问题,由浆纱挡车工喊整经组长双方看后,由浆纱工登记,并由整经组长签名或由质检员签名。2、浆纱工及时喊整经组长看实物,如果整经组长不來,由浆纱扌当车工处理,责任由整经负责。如果断头纱堆起,绵麻混合超过0.5公分,纯麻超过一公分,不能记整经绞断头,只能记0.5个缺点。3、造成绞段头,长短码,阴纱等整经质量事故,应喊整经责任者

4、木人或质检员看现场实物。浆纱匸序考核方法改革探索I传统考核存在的问题在织机运转正常的情况下,织轴质量的好坏很大程度上决定了织造水平的高低。因此,浆纱工序历来是棉织厂非常重视的关键工序、尤其重视其工序考核,它是浆轴质最稳定的保证。而传统浆纱丁序的考核无非是上浆合格率、回潮合格率、好轴率、回丝率等,目前这些指标均是由试验室抽测获得,实践证明,这些数值不仅不具备被抽样总体的代表性,而门不能完全杜绝人为影响因素,其真实性也大打折扌II。例如,上浆率、回潮率的抽验,每班试验工抽样一次,三个多小时示才能岀来结果,不仅不能及

5、时指导生产,而且先进的浆纱机速度快,卷装人,浆液循环快,变化人,影响因素多,每班的产量2万多米,浆纱工只是特別注意取样的那段纱,往往出来的抽样结果不仅不能代表整个班产的上浆回潮大小,甚至取样的那只轴都不能完全代表。再例如:好轴率检查,每周山试验工查在机织轴疵点情况,反映不岀内在质量,有些织轴表面的倒、并、绞很少,但是断经高,效率低。因此,无论是把上浆率、回潮率作为主要考核指标,还是好轴率的考核,都不能真正有效地督促浆纱工关心其每一米纱的内外质竝,也不能真正地促使他们自觉钻研技术,如何提高浆轴质虽,关心下一道工序

6、的织造效率。2考核方法改革措施浆纱的最终冃的是使纱线利于织造,织造完毕其浆纱的使命完成,利于织造的综合体现是其织造效率,影响织造效率的因索是多方面的,在原纱条件具备,引进设备状况好,台与台之间差异小的情况F,织造效率主要来自于浆轴质量的好坏。因此,我们把织造效率作为浆纱工序的主要考核内容。具体方法如下:(1)建立织轴档案每只浆轴一张档案记录卡,记录卡的内容为:品种轴号织机车号上机FI期浆纱日期浆纱工匹数日期效率疵点备注综合评价:等级评价:(2)记录方法①记录每天机台的织造效率。该轴起机当天、了机当天的效率不计;

7、②记录织轴疵点。由试验工抽查记录;③记录经向原因的布而疵点。如汕经、经缩、浆斑等,根据整理间反馈疵点记录;④备注栏记录机械坏车及一小时以上的非织轴原因停台,⑤综合效率是该织轴织造完毕后的平均效率,去除坏车等影响:⑥等级评价是根据综合效率和疵点情况进行等级评定。分优等轴,一等轴、二等轴和降等轴。(3)考核方法①每月累计各浆纱工所浆织轴的各种等级匹数,拿相应的工资数,品种不同,效率要求不同,等级不同,工资合虽不同,降等轴按匹罚款:①上浆率、冋潮率、浆液合格率,回丝等另列项加扣款,②工段和车间随机抽查浆纱工艺上车,保

8、证工艺上车合率100%3改革收效通过一年多的改革和逐步完善其考核方法,收到了非常好的实际效果,加强了浆纱工的责任心和B觉性,从原来的关心取样段纱到关心浆纱过程中的每一米纱,从关心表面疵点到关心内在质量,从原来的浆完之后就万事大吉、到关心下道工序的织造情况.彻底改变了传统浆纱工序考核的不足。一年多來在其他条件不变的情况卜,因为考核方法的改变,我们的整体织造效率提高了5%以上,取得了相当可

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