质量缺陷处理方案完

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1、编制单位:编制人:编制日期:质里缺陷处一、工程概况02二、报验制度02三、一般质量缺陷的处理方法02-221、钢筋缺陷分析及处理02-032、混凝土缺陷分析及处理03-073、砌体质量缺陷分析及处理07-104、墙抹灰缺陷分析及处理10-135、楼地面质量缺陷分析及处理13-196、防水灰缺陷分析及处理19-207、涂料缺陷分析及处理20-21一般质量缺陷的处理方案一、工程概况本工程建筑面积:9#、10#楼建筑面积29700.06m2,11#楼建筑面积17741.60m2,车库3700.71nV,总计51142.37m建筑高度:9#、10#楼土0.000=237.

2、30m,地上26F地下3F,高78.3m,标准层层高3m;11#楼±0.000=236.30m,地上22F地下1F,高66.3m,标准层层高3m。本工程±0.000当于绝对标高236.6m,结构形式为剪力墙结构。二、报验制度施工中,对发现的一般质量缺陷汇报于监理及建设单位,经监理及建设单位现场实体考察,确认处理方案后方可进行缺陷处理工作,处理完毕后报请监理、建设单位到现场对处理结果进行验收。三、一般质量缺陷的处理方法1、钢筋(1)电渣压力焊接头偏移、夹渣等。原因分析:(1)焊接时上下钢筋未对中。(2)焊接时药渣未摇均匀达到熔点后操作时压力不够。处理措施:接头处钢筋轴

3、线偏移大于1/10钢筋直径,超过2mm者,接头处弯折大于4°时和外观检查不合格的接头,应将其切除重焊。(2)钢筋绑扎接头不规范:原因分析:制作及安装时操作因素。处理措施:1•检查已安装的钢筋构件,各种规格钢筋搭接长度必须符合规范及设计要求,如有不符之处,要及时加固处理,或拆除后更换合格钢筋;如无法更换时改加电弧焊接方法。2.检查I级钢筋的绑扎接头末端是否有弯钩,如没有弯钩,必须用电弧焊补焊。3•受力钢筋的绑扎接头应相互错开,绑扎接头的搭接长度的1.3倍区段范围内,有绑扎接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总截面面积为:受拉区不得超过25%,受压区不得超过50%,如有超过

4、以上规定必须设法错开。(1)柱墙钢筋错位:原因分析:碗浇筑时护筋不到位,定位筋为加设。处理措施:1•在楼、地面上弹柱模板位置线,发现钢筋凸出模板时须及时纠正;2.如偏位大于钢筋直径时,则要将上部竖钢筋加直角弯钩到混凝土面,再将偏位钢筋纠正后焊牢,严格督促施工。2、混凝土(1)混凝土结构局部岀现酥松、砂浆少、石子多、石子之间形成类似蜂窝的空隙。原因分析:1.混凝土配合比不当或砂、石子、水泥材料加水量计量不准,造成砂浆少、石子多。2.混凝土搅拌时间不够,未拌合均匀,和易性差,振捣不密实。3•下料不当或下料过高,未设串筒使石子集中,造成石子砂浆离析。4•混凝土未分层下料,

5、振捣不实,或漏振,或振捣时间不够。5•模板缝隙未堵严,水泥浆流失。6•钢筋较密,使用的石子粒径过大或坍落度过小。7.基础、柱、墙根部未稍加间歇就继续浇灌上层混凝土。处理措施:1.小蜂窝:洗刷干净后,用1:2或1:2.5水泥砂浆抹平压实;2•较大蜂窝,凿去蜂窝薄弱松散颗粒,刷洗净后,支模用高一级细石混凝土仔细填塞捣实;3.较深蜂窝,如清除困难,可埋压浆管、排气管、表面抹砂浆或灌筑混凝土封闭后,进行水泥压浆处理。(1)麻面混凝土局部表面出现缺浆和许多小凹坑、麻点,形成粗糙面,但无钢筋外露现象。原因分析:1•模板表面粗糙或黏附水泥浆渣等杂物未清理干净,拆模时混凝土表面被粘

6、坏。2•模板未浇水湿润或湿润不够,构件表面混凝土的水分被吸去,使混凝土失水过多出现麻面。3.模板拼缝不严,局部漏浆。4.模板隔离剂涂刷不匀,或局部漏刷或失效,混凝土表面与模板粘结造成麻面。5•混凝土振捣不实,气泡未排出,停在模板表面形成麻点。处理措施:表面作粉刷的,可不处理,表面无粉刷的,应在麻面部位浇水充分湿润后,用原混凝土配合比去石子砂浆,将麻面抹平压光。(2)孔洞混凝土结构内部有尺寸较大的空隙,局部没有混凝土或蜂窝特别大,钢筋局部或全部露。原因分析:1•在钢筋较密的部位或预留孔洞和预埋件处,混凝土下料被搁住,未振捣就继续浇筑上层混凝土。2.混凝土离析,砂浆分离

7、,石子成堆,严重跑浆,又未进行振捣。3•混凝土一次下料过多、过厚、下料过高,振捣器振动不到,形成松散孔洞。4.混凝土内掉入工具、木块、泥块等杂物,混凝土被卡住。处理措施:将孔洞周围的松散混凝土和软弱浆膜凿除,用压力水冲洗,支设带托盒的模板,洒水充分湿润后用高强度等级细石混凝土仔细浇灌、捣实。(4)露筋混凝土内部主筋、副筋或箍筋局部裸露在结构构件表面。原因分析:1•浇筑混凝土时,钢筋保护层垫块位移,或垫块太少或漏放,致使钢筋紧贴模板外露。2.结构构件截面小,钢筋过密,石子卡在钢筋上,使水泥砂浆不能充满钢筋周围,造成露筋。3•混凝土配合比不当,产牛离析,靠模板部位缺

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