在酒精蒸馏工序中的应用总结

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1、DCS在酒精蒸馏工序中的应用总结摘 要:dcs以微处理器为基础的对生产过程进行集中监视、操作、管理和分散控制的集中分散控制系统。本文以五塔差压蒸馏dcs控制系统为例,简要介绍dcs控制系统在酒精蒸馏工序中的应用以及应该注意的问题。关键词:dcs 控制 酒精 蒸馏 应用一、前言蒸馏工序是酒精生产中最重要的一个环节,生产酒精的质量、出酒率、能耗等多项指标,主要取决于蒸馏工序的工艺过程与控制。在仪表方面,大部分企业都是采用数显表显示参数,工人根据参数变化,手工来调整阀门。虽然也能达到控制要求,但是,工人的劳动强度高,

2、在精力不集中时,容易出现控制滞后现象,造成参数波动较大,影响酒精的质量或造成上、下跑酒。为改变这一状况,稳定酒精生产条件,我们公司进一步优化了蒸馏工艺,改造了五塔蒸馏流程,增加了蒸馏检测点和控制点。对蒸馏控制系统提出了更高的要求,为此,新增了五塔差压dcs控制系统。二、dcs控制系统在酒精生产中的应用本装置蒸馏工序五塔差压dcs控制系统(采用浙大中控jx-300xp自动化控制系统),其系统控制方案为:adcs控制系统配置图b系统控制方式dcs控制系统对蒸馏工艺生产过程进行监视、操作、控制和管理。计算机控制系统分

3、为三级,第一级为基础自动化级,完成过程数据的采集、处理、生产过程中的操作和监视、控制与报警;第二级为过程控制,主要完成过程控制、生产管理、报表打印等功能。第三级工程师站,主要对组态修改下装等最高权限功能。酒精装置总配备操作站4台,蒸馏dcs控制系统配置操作站2台,工程师站兼备用操作站1台,冗余控制站一套,相互冗余100m交换机2台,使用工业级设备。上位机将通过以太网实现和控制系统的通信,下面以五塔差压蒸馏dcs控制系统为例,简要介绍dcs控制系统在酒精生产中的应用。1.通用部分1.1蒸汽的控制在传统的蒸馏操作中

4、,讲究“一匀四稳”。蒸汽压力稳,是保证酒精质量稳定的前提。在五塔差压蒸馏dcs控制系统中,对蒸汽的压力、温度、流量进行测量,dcs控制系统根据测量值的变化作出计算,对蒸汽调节阀进行调控,达到稳定蒸汽压力的目的。1.2循环水压力的控制在酒精生产中,蒸馏冷凝器都是用循环水进行冷却。在五塔差压蒸馏中,用水设备较多,为了稳定酒精质量、冷凝器不跑酒,在循环水的供应上,我们采取变频恒压供水工艺。同时,在dcs控制系统上,我们设置了循环水温度和压力检测,并设置了上、下限报警。1.3真空度的控制五塔差压蒸馏中,粗塔、甲醇塔是在

5、负压状态下工作的。系统的负压状态,是由真空泵造成的,真空泵不断地抽走不凝气体,以维持系统的负压状态。为了稳定系统的真空度,保证各塔独立的负压状态,稳定操作环境,在真空泵进气口设置了进空气调节阀,通过对调节阀的开度进行调控,以保证真空度稳定。2.粗馏塔系统2.1粗馏塔进醪量控制在五塔差压蒸馏系统中,维持粗馏塔进醪量的稳定,是保持五塔系统物料平衡的先决条件。粗塔进醪量的控制方案,我们选择了进醪泵的变频控制方案。在粗塔进醪管道上,安装有电磁流量计,可以检测出进醪流量的变化值。dcs控制系统根据流量变化结果作出计算,对

6、变频器进行控制,调整变频器的输出频率,改变进醪泵电机的转变,从而改变粗塔进醪泵的输出醪量,保持粗塔进醪量的稳定。2.2粗塔液位控制粗馏塔是处于负压状态下工作,需要用酒糟泵将粗塔内的酒糟排出粗塔。粗塔液位控制方案,采取了酒糟泵的变频控制方案。dcs控制系统,对粗塔塔釜液位进行测量,并根据测量值作出计算,对酒糟泵变频器进行控制。2.3粗酒罐液位控制粗塔粗酒罐里的淡酒精,经过淡酒泵打入稀释塔。在控制方案上,我们选择了淡酒泵变频控制方案。粗酒罐差压变送器检测出液位变化值,dcs控制系统根据计算结果,调整淡酒泵变频的输出

7、频率,从而调整粗酒罐的液位。3.稀释塔系统3.1稀释塔进水控制稀释塔的稀释热水是来自精塔塔釜的废水,是用精塔废水泵输送至塔顶。稀释用水必须保证流量稳定、可调。在控制方案上,我们选择了精塔废水泵的变频控制。在生产过程中,我们根据生产情况设定稀释塔热水流量的设定值,电磁流量计检测出热水流量的变化值,dcs控制系统根据流量变化值来调整变频器的输出频率,从而使热水流量稳定在设定的范围内。3.2稀释塔塔釜液位控制稀释塔淡酒经精塔进料泵输送入精塔中下部,精塔进料泵采用变频控制方案。稀释塔塔釜差压变送器将稀释塔液位变化值送入

8、dcs系统,dcs系统根据计算结果调整精塔进料泵变频器的输出频率,调整精塔进料泵的流量,从而使稀释塔塔釜液位控制在设定的范围内。4.精馏塔系统4.1精馏塔进蒸汽控制精塔进汽是整个五塔系统的主要热源,精塔进汽的稳定对粗塔、稀释塔、甲醇塔的平衡运行有很大的影响。为使精塔进汽能适应各种各种参数变化,我们利用了dcs控制系统的优点,用精塔底温、底压、蒸汽温度等参数组成复杂控制系统,来共同控制精

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