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时间:2019-03-19
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1、北京化工大学硕士学位论文甲基叔丁基醚装置扩能改造工艺研究姓名:赵玉鑫申请学位级别:硕士专业:化学工程指导教师:陈晓春;陏军20031130北京化工大学硕士研究生论文1、设备说明:E~lOlE—102融一103E一104B—105E—106B~108B—109嚣一1lOE~111E—112E—113B一114E—123p—l髓A/BP_一102A/Bp—l03A/Bp—104A/BP—106A,BP一107A/Bp-一109A,】lR—lO{A,8融一102R—l03A/B}~lOl■~102T一103P—1
2、04*一105A,BV一10l符号说明联羚}换热器二段循环冷却器二段出口冷却器第一脱醚塔底出料挨热器麓一脱醚塔遴料子热嚣第一髓醚塔底再沸器产品MTBE冷却嚣第二醚纯发应器避瓣冷却器第二醚亿爱应器中褥冷却器第二脱醚塔进料予热嚣第二脱醚垮再涝器第二虢醚塔冷凝器甲醇萃取塔避料冷却器原料冷却器碳馥溅料象甲醇泵一段德环裂二段循环浆第二脱醚塔回流象甲醇塔萃取水泵甲醇圈收垮项圈浚蘩第一醚化反应嚣第二醚化反应器保护反应器第一麟醚塔第二脱醚塔甲醇摹取塔甲醇鼹牧塔第一雠醚塔回流聚碳四原料贮槽jE寰化工大学硬±硪究艇论文V—10
3、2X~1032、仪表符号:物料符号:ATMEC{一C3一Cqo,、004一IC4.1。3一C4、符号:c,,EXCEL表格中异丁烯分子藿Cl3EXCEL表格中甲基叔丁基醚的分予量CIBo反应嚣进料中辩丁烯(重)含爨,wt%eIBl反应嚣出料中舜丁烯(重)含蹙,、vt%C。反应物料平均热容,KJ/KgKdnB异丁转化率随反应高度变化单元K1正反应速率常数,kmol/kgcat.minK2逆反应速率常数,kmol/kgcatminL3】lEXCEL表格中异丁烯迸料摄,kg/hL312EXCEL表格中反应器Io一103甲醇进料量,kg/hM反应物料须量流量,kg/hQ反应生成热,KJ/molQ。i反应器各段5、进料量.kgaaQ。反应器各段循环比.nB异丁烯反应速率T,反应器床层入口温腹,Kn反应器床盛出vI温度,KV,。反应器一段体积,m’XIB异丁烯转化率,%AT反应器床层温升,K‰反应器一段迸料量,kgna函.反应器⋯段循环比(D。反应器各段循环比北京化工大学碳士研究嫩论文北京化工大学学位论文原创性声明本人郑重声明:所星交的学位论文,是本人在导师的指导下,独立进行磺究工作所取褥龅裁暴。除文中已经注明弓6、震的肉容外,本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作晶成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,7、均已在文中以明确方式标骥。本人完全意识到本声明煞法律结果宙本人承担。学位论文作者签名:赵玉蠡搀庶2003年11月30目jE窳豫王大学琰士研究:生论文甲基叔丁基醚装置扩麓改造工艺磅究攮要本文从异丁烯与甲醇反应合成甲基叔丁基醚(MTBE)的机理入手,分析了反应温度、反应压力、醇烯分子比对MTBE合成过程的影响,通过对国内外8种典型工艺的比较,结合吉化公司MTBE装置的现状和碳四资源的具体情况,确定了MTBE装置扩能改造的方向,为合理利用吉化公司的碳四资源增产MTBE指明了方向。针对吉纯公司2.75万吨,年MTB8、E的实际工艺特点,提出了装置扩髓到5。5万l亳/年的两种思路:维持撩有两器圈塔模式;或者将第二醚化反应器改造为反应精馏。对瑗有工艺涉及麓第一醚化反应器(三羧)、第二醚化反应器(瓤段)、19个换热器、第一脱醚塔、第二艨醚垮、甲酵苯取塔、甲酶回收塔以及涉及到的1l台机泵进行了详细的工艺计算。在大量计算信息的支持下,对龋种改造思路进行了详细的经济核算,最终确定了切实可行的改造方案,找出了技术改造的瓶颈所在,提出了相应的配套措施。经过技术改造聪的实际装麓运行结果表明,MTBE装镯经过局部技术改遗后,生产能力从2.79、5万吨/年达到了5.5万吨/年,产品纯度、胬产蒹溪量均达到了设计耍求,技术改造敬得萄满成功。关键谲:MTBE,32艺醛究,扩戆改逢l£寂化工大学硪±霹究生论文TECHNoLoGICALSTUDyoNTI毛EMTBESYNTHESISPRoCESSFOREN乳AR_G攥Gp聚oB毯C{薹。摊eA融e疆YA嚣STRACTBasedontheanalysisoftheprinciplesforthesynthesiso
4、符号:c,,EXCEL表格中异丁烯分子藿Cl3EXCEL表格中甲基叔丁基醚的分予量CIBo反应嚣进料中辩丁烯(重)含爨,wt%eIBl反应嚣出料中舜丁烯(重)含蹙,、vt%C。反应物料平均热容,KJ/KgKdnB异丁转化率随反应高度变化单元K1正反应速率常数,kmol/kgcat.minK2逆反应速率常数,kmol/kgcatminL3】lEXCEL表格中异丁烯迸料摄,kg/hL312EXCEL表格中反应器Io一103甲醇进料量,kg/hM反应物料须量流量,kg/hQ反应生成热,KJ/molQ。i反应器各段
5、进料量.kgaaQ。反应器各段循环比.nB异丁烯反应速率T,反应器床层入口温腹,Kn反应器床盛出vI温度,KV,。反应器一段体积,m’XIB异丁烯转化率,%AT反应器床层温升,K‰反应器一段迸料量,kgna函.反应器⋯段循环比(D。反应器各段循环比北京化工大学碳士研究嫩论文北京化工大学学位论文原创性声明本人郑重声明:所星交的学位论文,是本人在导师的指导下,独立进行磺究工作所取褥龅裁暴。除文中已经注明弓
6、震的肉容外,本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作晶成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,
7、均已在文中以明确方式标骥。本人完全意识到本声明煞法律结果宙本人承担。学位论文作者签名:赵玉蠡搀庶2003年11月30目jE窳豫王大学琰士研究:生论文甲基叔丁基醚装置扩麓改造工艺磅究攮要本文从异丁烯与甲醇反应合成甲基叔丁基醚(MTBE)的机理入手,分析了反应温度、反应压力、醇烯分子比对MTBE合成过程的影响,通过对国内外8种典型工艺的比较,结合吉化公司MTBE装置的现状和碳四资源的具体情况,确定了MTBE装置扩能改造的方向,为合理利用吉化公司的碳四资源增产MTBE指明了方向。针对吉纯公司2.75万吨,年MTB
8、E的实际工艺特点,提出了装置扩髓到5。5万l亳/年的两种思路:维持撩有两器圈塔模式;或者将第二醚化反应器改造为反应精馏。对瑗有工艺涉及麓第一醚化反应器(三羧)、第二醚化反应器(瓤段)、19个换热器、第一脱醚塔、第二艨醚垮、甲酵苯取塔、甲酶回收塔以及涉及到的1l台机泵进行了详细的工艺计算。在大量计算信息的支持下,对龋种改造思路进行了详细的经济核算,最终确定了切实可行的改造方案,找出了技术改造的瓶颈所在,提出了相应的配套措施。经过技术改造聪的实际装麓运行结果表明,MTBE装镯经过局部技术改遗后,生产能力从2.7
9、5万吨/年达到了5.5万吨/年,产品纯度、胬产蒹溪量均达到了设计耍求,技术改造敬得萄满成功。关键谲:MTBE,32艺醛究,扩戆改逢l£寂化工大学硪±霹究生论文TECHNoLoGICALSTUDyoNTI毛EMTBESYNTHESISPRoCESSFOREN乳AR_G攥Gp聚oB毯C{薹。摊eA融e疆YA嚣STRACTBasedontheanalysisoftheprinciplesforthesynthesiso
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