锅炉专业节能评价查评报告

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1、(锅炉专业组)节能评价查评报告一、基本情况公司目前有四台国产210单元机组,三期#5、6炉,四期#7、8炉系武汉锅炉厂生产的WGZ--670/13.72-Ⅰ型锅炉,四台锅炉均为超高压、中间再热、自然循环、固态排渣煤粉炉,单炉膛、负压燃烧汽包炉,采用全悬吊露天Π型布置。燃烧煤种按山西混煤设计,燃烧器采用直流式燃烧器,四角布置、双切园燃烧;水冷壁采用膜式水冷壁,锅炉制粉系统为中间储仓式温风送粉系统,配置二台DTM380/720型钢球磨煤机。过热器系统采用三级喷水减温,再热汽系统汽温调整以烟气挡板调节为主

2、调,喷水调节为辅。再热器备用减温器作为再热汽温细调,事故喷水减温器主要作为事故情况下保护再热器用,再热器减温水源均来自给水泵的三级叶轮抽水。主要参数如下:序号项目单位数值备注1额定蒸发量t/h6702再热蒸发量t/h581.93汽包工作压力(表压)MPa15.534过热器出口蒸汽压力(表压)MPa13.725过热器出口蒸汽温度℃5406再热器入口蒸汽压力(表压)MPa2.5167再热器出口蒸汽压力(表压)MPa2.2748再热器入口蒸汽温度℃3149再热器出口蒸汽温度℃54010给水温度℃246.7

3、投高加时11预热器入口风温℃6512预热器出口风温℃31913三期排烟温度℃166.214四期排烟温度℃16915三期计算燃料消耗量t/h105.516四期计算燃料消耗量t/h105.9117三期锅炉效率%90.4818四期锅炉效率%90.3119三期锅炉烟气阻力Pa2667.3320四期锅炉烟气阻力Pa2665.6二、查评概况36/37从2008年4月18日到4月25日,锅炉专业组依据《火力发电厂节能评价体系》、《火力发电厂节能评价查评表》对公司锅炉2007年及2008年一季度的节能情况进行了查评

4、,通过近10天的查评工作,专业组对生技、设备、运行、化学等部门进行了检查,主要查阅了相关的运行规程、运行日志、生产月报、设备检修台帐、设备定期工作记录、设备缺陷记录、试验报告资料及各项技术措施;现场检查了锅炉的运行状况及运行操作调整等情况。通过与一线职工访谈和相关技术人员探讨交流,掌握机组的节能情况,并通过了一定的现场试验,了解实际机组运行的大致情况。结合查评人员的情况,制定了查评计划,明确了每天的查评工作内容,把查评任务进行了细化分解,并将任务详细分解到各查评人员,以确保在有限的时间内找出真正的主

5、要问题。从整个查评的情况来看,公司锅炉专业的生产技术管理工作抓得很到位,节能降耗工作做得很全面、很细致,运行、生技、化学等部门的技术管理资料也较齐全。锅炉现存的主要问题是主蒸汽温度低;再热汽温偏低,对经济性影响偏大;#5炉、#8炉排烟温度仍有下调空间;制粉系统单耗偏大。查评组针对上述几个主要问题,查找相关试验报告及月统计报表,统计如下。排烟温度、主汽温、再热汽温统计表锅炉#5#6#7#8排烟温度优秀值℃145℃145℃145℃145℃平均值℃145.94℃140.41℃153.71℃153.17℃主

6、汽温度设计值540℃540℃540℃540℃平均值℃530.07℃532.80℃535.45℃526.20℃再热汽温设计值℃540℃540℃540℃540℃平均值℃521.19℃525.85℃527.06℃515.66℃三、存在的主要问题及整改建议:3.1锅炉主汽温度低36/37通过对#5--#8炉的运行报表进行查阅,对07年全年主汽温度进行了统计,发现四台锅炉均存在主汽温度低于设计问题,统计情况如下:锅炉#5#6#7#8主汽温度设计值540℃540℃540℃540℃平均值℃530.07℃532.8

7、0℃535.45℃526.20℃200MW同类型机组主蒸汽温度每降低1℃,机组供电煤耗将增加0.098g/kwh,主汽温度我们按535℃计算,主蒸汽温度低影响供电煤耗#5炉约为0.48g/kwh,#6炉约为0.22g/kwh,#8炉约为0.86g/kwh,四台锅炉平均影响供电煤耗约为0.39g/kwh。原因分析:(1)根据访谈了解,该厂由于以前由于过热器受热面个别管壁温度超571℃而引起受热面频繁泄漏,为了不使受热面超温而降低主汽温度运行。(2)另外再热器管壁以前也存在温度超571℃泄漏的问题,为了

8、不使再热管壁超温,采用降低主汽温度措施来控制。整改建议:(1)通过查评,我们了解到公司对以上受热管材均进行了更换,更换为耐温为650℃以上T91管,我们认为,更换后主汽温度便可以在额定参数540℃下运行,从安全方面考虑,建议主汽温度先行试着逐步向额定参数靠拢,待考验完全安全后,便可将主汽温度提高至额定;可喜的是,我们翻阅公司08的运行数据,发现主汽温度在逐步提高,这是值得肯定的。(2)鼓励运行人员将参数逐步向额定靠拢,待运行考验安全后,将主汽温度纳入到小指标考核范围,

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